改性F-1型絮凝劑使用情況小結
戴毅鵬 廖雅萍
(廈門市污水處理二廠)
我廠運轉初期均使用干粉絮凝劑。由于每批干粉的溶解性能不同,在一定的時間內不能完全溶解,呈粘糊狀,會堵塞計量泵、管道及脫水機的濾布。如果延長溶解時間,配藥速度跟不上壓濾機的運轉速度,又會影響生產的順利進行。考慮上述問題以及成本因素,改用F-1型液體絮凝劑。廠家還根據我廠污泥的特性對其配方進行了調整改進。以下就改性F-1絮凝劑3‰濃度下的運行情況做一試驗考察。
1 藥液配制
1.1 稀釋液濃度計算
藥箱中稀釋液總體積V=0.83×0.96×0.85=0.667(m3)
廠家提供的改性F-1絮凝劑固含量C0=10.0%
藥液濃度C1=
原藥加入量× C0
=
20kg×10.0%
×100%
=0.3%
V×r
0.677m3×1000kg/m3
1.2 稀釋液的配制
將原藥倒入藥箱,加入自來水,攪拌至溶即可。改性F-1比F-1粘度小,在水流沖擊下更易起泡,室溫20℃左右,攪拌20-30分鐘溶解完全。藥液粘度比干粉溶解后溶液小。
2 運行情況
2.1參照以往正常運行時參數范圍
進泥泵轉速140~170rpm 張緊壓力4kg
加藥泵轉速320~360rpm 濾布走速2.07~3.10m/min
進行試驗,連續5天的運行結果匯總如下:
表1 污泥脫水運行情況
NO運行時間
(hr)
進泥泵轉速
(rpm)
進泥量*
(m3)
加藥泵轉速
(rpm)
加藥量
(kg)
泥餅量*
(m3)
含水率
(%)
1
6.7
155
52.38
325
80
14.98
62.60
2
7
140
49.43
289
100
13.40
64.95
3
7
160
56.49
301
80
13.66
64.50
4
6.5
155
50.81
325
80
11.30
66.40
5
6
150
45.76
395
80
12.95
63.55
注:* 小數點后為計算數值,非有效數字。
表2 原藥消耗比例(kg/m3)
NO加藥量/進泥量
加藥量/泥餅量
1
1.527
5.348
2
2.024
7.463
3
1.416
5.858
4
1.575
7.080
5
1.748
6.178
平均
1.658
6.384
2.2 使用效果
泥餅的含水率是脫水生產的一項重要控制指標,與壓濾機的濾帶張力、濾布走速、泥質、藥液濃度等因素有關。
本次試驗中,當泥質穩定時,可以觀察到改性F-1型絮凝劑的絮凝作用良好,所形成的絮凝體較細,在壓濾機上的重力過濾段可看到泥、水分離較完全。從泥餅的斷面觀察,結構密實,呈短纖維網狀,自身粘結性好,不易松散,泥餅易成片從濾布上剝離。通過調整濾布張力及走速,在不同的幾種泥/藥比例下得到的泥餅,經檢測含水率一般在60~65%之間,最低為60.25%。
稀釋成3‰濃度的藥液放置兩天后,未發現沉淀、結團等現象,但藥箱中氨味較重。運行中,進泥泵轉速150rpm下,需開啟兩臺加藥泵,分別以341rpm和170rpm 的轉速運行才能穩定生產,得到含水率62%的泥餅。而在相同的進泥泥質下,使用新配制的藥液,進泥泵轉速155rpm時,加藥泵轉速228rpm運轉即能得到含水率63%的泥餅。這說明,放置兩天的藥液約50%已變質失效。
3 成本核算
只要能達到一定的絮凝效果,成本就是考察一種絮凝劑的主要因素。下面是根據表2所得的原藥消耗比例來計算成本。
按照原來F-1型絮凝劑的價格:5300元/噸
處理1m3污泥需 1m3×1.658kg/m3×5.30元/kg=8.79元
(或者制得1m3泥餅需 1m3×6.384kg/m3×5.30元/kg=33.84元)
相比之下,原來使用干粉的成本為
處理1m3污泥需10.73元
(或者制得1m3泥餅需45.23元)
以上二者的成本均指絮凝劑的花費,水、電及其它消耗均假定相同,不計在內。
4 設備改造
原來的加藥設備雖3個藥箱,但只有1個與加藥泵相連,造成藥液用完時停止進泥,等重新配好攪拌均勻后再生產的情況,影響生產效率。只要將藥箱的出口管道加以改造,即可解決這一問題。各藥箱還可裝配進水管,以方便配藥。改造后的設備仍然可以使用干粉,不受任何影響。
5 結論
使用改性F-1絮凝劑,溶解迅速、完全,利用率高,在適宜濃度下運行,絮凝效果良好,泥餅含水率能達到要求,與使用干粉相比較,成本有所降低。原有設備需稍加改造,就可滿足生產要求。
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