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生活垃圾填埋滲濾液處理中試研究

論文類型 技術與工程 發表日期 2001-11-01
來源 21世紀國際城市污水處理及資源化發展戰略研討會與展覽會
作者 李軍,王寶貞,聶梅生,王淑瑩,趙紅靜
關鍵詞 生活垃圾填埋滲濾液 復合式厭氧反應器 A/O淹沒式生物膜曝氣池 堿化吹脫塔
摘要 李軍1* 王寶貞2 聶梅生2 王淑瑩1 趙紅靜2(1北京工業大學建筑工程學院,北京,100022; 2 哈爾濱工業大學市政與環境工程學院,哈爾濱,150008)   摘 要:本文研究開發了高濃度垃圾滲濾液的適宜處理流程,并首次采用了復合式厭氧反應器和A/O淹沒式生物膜曝氣池及堿化吹脫塔三項技術,有效地去除了滲濾液 ...

標題:

生活垃圾填埋滲濾液處理中試研究

可見全文

作者:

李軍;王寶貞;聶梅生;王淑瑩;趙紅靜;

發布時間:

2001-11-27

出自:

21世紀國際城市污水處理及資源化發展戰略研討會與展覽會

關鍵字:

生活垃圾填埋滲濾液;復合式厭氧反應器;A/O淹沒式生物膜曝氣池;堿化吹脫塔

摘 要:

    

簡介:

李軍1* 王寶貞2 聶梅生2 王淑瑩1 趙紅靜2
(1北京工業大學建筑工程學院,北京,100022;
2 哈爾濱工業大學市政與環境工程學院,哈爾濱,150008)

  摘 要:本文研究開發了高濃度垃圾滲濾液的適宜處理流程,并首次采用了復合式厭氧反應器和A/O淹沒式生物膜曝氣池及堿化吹脫塔三項技術,有效地去除了滲濾液中的COD、BOD5和NH4+-N。該研究成果已用于深圳下坪垃圾衛生填埋場滲濾液的設計,也可應用于其他有機廢水的處理,具有較重要的理論意義和較大的工程實踐價值。
  關鍵詞:生活垃圾填埋滲濾液;復合式厭氧反應器;A/O淹沒式生物膜曝氣池;堿化吹脫塔。

A Pilot Scale Study on the Treatment of Sanitary Landfill Leachate

Li Jun1* Wang Baozhen2 Nie Meisheng2 WangShuYing1 ZhaoHongjing2
(1College of Civil Engineering & Architecture, Beijing Polytechnic University, Beijing, 100022;
2 College of Municipal & Environmental Engineering, Harbin University of Technology , Harbin, 150008)

  ABSTRACT:A system was studied and developed for the treatment of a high-strength sanitary landfill leachate, which mainly consisted of (a) an upflow anaerobic sludge blanket/anaerobic filter(UASB-AF)hybrid anaerobic reactor,(b) an air stripper for NH3 removal ,and(c)an anoxic zone/aerobic zone(A/O) submerged biofilm aeration basin. these three units were used to treat high-strength leachate, with high removal efficiencies for COD, BOD5, and NH4+-N. The research results have already been applied in the design if the treatment station of sanitary landfill leachate at Xiaping Sanitary Landfill, Shenzhen City. The system is also available for the treatment of other kinds of organic waste water.
  Key Words: Landfill Leachate, Hybrid Anaerobic Reactor, A/O Submerged Biofilm Aeration Basin, Ammonia Stripper

前 言

  垃圾填埋是一種廣泛應用的垃圾處置方法,而其生產的滲濾液會導致地下水和地表水的二次污染[1-3],為防止滲濾液的污染,必須盡量減少滲濾液的產生量并根據滲濾液的水質、水量特點及排放要求采用切實可行的方法。深圳市垃圾滲濾液的COD、BOD5和NH4+-N濃度明顯高于國內外其他城市,見表1。深圳市下坪垃圾填埋滲濾液處理后出水排入城市下水道,然后入賓河污水處理廠做最后處理。深圳環保局規定,垃圾滲濾液的出水需達到:COD < 600mg/l、NH+4-N <25mg/l。在充分研究了深圳市滲濾液特點和處理排放標準后,筆者進行了處理系統和工藝流程的研究探討。

1. 處理工藝選擇

表1、深圳市垃圾填埋滲濾液水質與其他城市比較表
參數上海 杭州廣州深圳臺北Bryn Posteg,UK[4]Barcelona,Spain[1]
COD1500-8000 1000-50001400-500015,000-60,000 4000-37,000 551886,000
BOD200-4000400-2500 400-20005000-36,000 6000-28,000 367073,000
TN100-70080-800150-900650-2000200-20001572750
SS 30-50060-650200-6001000-6000500-20001841500
NH4+-N60-45050-500160-500400-1500100-10001301750
PH5-6.56-6.56.5-8.06.2-8.05.6-7.55.0-8.06.2

  由表1知深圳市垃圾填埋滲濾液水質與其他城市相比,具有COD、 BOD和NH4+-N濃度高的特點。
  根據試驗期間對深圳市垃圾填埋場滲濾液的試驗結果,深圳市生活垃圾滲濾液BOD5/COD一般在0.4-0.7左右,屬于易生物降解的有機廢水,但COD 典型值高達25000 mg/l,若要達到處理后出水COD<600mg/l,則其去除率要達到98.6%。故須選用高效節能的厭氧生物處理技術,后接好氧生物處理。同時,該滲濾液含氨氮高達400-1500 mg/l,若要處理后出水達NH4+-N <25 mg/l,必須進行脫氮處理。堿化鼓風吹脫,是首先將滲濾液加堿呈堿性(PH>9)使其中的氨離子轉化為游離氨(NH3),然后送入吹脫塔中以噴淋方式和通過鼓風吹脫去除游離氨,以使后續的A/O淹沒式生物膜曝氣池進水C/N趨于合理,并在其中進行硝化,將氨氮轉化為硝態氮,同時通過回流硝化混合液在去除COD的同時,去除TN。為了確保處理出水COD < 600 mg/l,可在二沉池中輔以同步化學沉淀。因此,確定試驗流程如下:
  原生滲濾液è復合式厭氧反應器è堿化吹脫塔èA/O兩段淹沒式生物膜曝氣池è混凝沉淀二沉池è城市下水道

2. 實驗裝置

2.1 復合式厭氧反應器
  
本試驗采用復合式厭氧反應器,它由底部的UASB和上部ABF(厭氧生物膜區)組成,因而具有這兩種厭氧反應器的優點。由于其上部的生物膜載體填料(盾式復合材料)對懸浮污泥具有很好的捕集截留效能,而且也不影響氣體的分離,因此其上部不必設三相分離器,只設溢流出水槽和集氣室即可。其生物量大,生物相豐實,可承受較高的有機負荷,這樣的厭氧反應器比UASB構造簡單,且處理效果好。
  試驗用的復合式厭氧反應器,呈圓筒形,直徑0.8m,底部為截頭圓錐體,頂部為溢流堰槽和集氣室組成,總高度為2.5m。反應器主體分為上下兩部分,下部為污泥床,高1.1m,其中錐體部分0.5m;上部為淹沒式生物膜區,高0.9m,其中裝填復合式填料。淹沒式生物膜層之上有0.25m高的澄清區,澄清水經周邊式溢流堰流入圓環形集水槽中。厭氧反應器的總容積為1.16m3, 其中污泥床區占0.4 m3, 淹沒式生物膜區0.43 m3, 澄清區0.13 m3和集氣室0.2 m3。在穩定運行時,進水量Q=20l/h(0.48 m3/d), 其水力停留時間為2天, 從第3個月至第6個月, 厭氧反應器內溫度為20℃至34℃。
2.2 堿化吹脫塔
  厭氧反應器出水氨氮含量很高, 達1000mg/l以上, 且COD/NH4+-N比值僅為4左右,若讓其直接進入A/O淹沒式生物膜曝氣池,很難實現生物脫氮,因此利用鼓風吹脫塔進行部分脫氮,以增加COD/ NH4+-N的比值和減少氨氮的濃度,有利于在A/O池中進行有效的生物脫氮.試驗用的吹脫塔用圓筒形,直徑0.8m, 高2.0m, 其中裝填1.2m高的球形塑料填料,厭氧反應器出水流入循環水池,用泵抽送至吹脫塔頂部進行噴淋布水,在吹脫塔后部安裝兩臺鼓風機,強制空氣流自上而下流經填料,與水滴逆流接觸。
  從循環貯水池用泵抽循環水Qr=500l/h至吹脫塔,從該池排出的水量為20l/h,循環比為25:1; 鼓風機吹送空氣量為70 m3/h/臺,2臺供氣量為140 m3/h, 氣水比為280:1。循環集水槽內水的體積為102L,其水力停留時間(HRT)為5h。
2.3 淹沒式生物膜A/O池
  A/O淹沒式軟填料生物膜法的優點是通過在載體上附著形成的生物膜,在不同的部位有不同的優勢菌種,即在A段有以反硝化和降解有機物的異氧菌為主的微生物群落,而在O段的前部和后部分別以降解有機物的異氧菌和硝化菌為優勢菌種[5]。由于在淹沒式生物膜中硝化和反硝化菌各有自己的專用領地,其生存環境遠比活性污泥法優越,因此完成硝化和反硝化的時間短,約為延時曝氣池法的1/3-1/2.此外,淹沒式軟填料生物膜的另一個優點是生物膜上的生物菌種更為多樣性,相交構成的食物鏈長,增長的生物膜大部分被原生動物和后生動物作為食料消耗掉。所以,其剩余生物膜僅為活性污泥法剩余污泥量的1/10-1/5[6,7]。
2.4 厭氧污泥和生物膜的培養
  厭氧反應器接種城市污水廠消化池污泥,隨著培養時間的延長,其COD去除率逐漸提高。三個月后,COD去除率達70%, 并有沼氣產生,此時底部的厭氧污泥和填料上生物膜趨于成熟;淹沒式生物膜A/O池采用城市污水處理廠二沉池中污泥接種,動態培養,歷時二個月后,O池中,前段生物膜厚,后段生物膜薄,顏色為棕褐色,生物相鏡檢發現有大量草履蟲和線蟲,A池中填料上生物膜呈黑褐色,密度較大并有小氣泡吸付在填料表面,這說明反硝化菌已開始在填料表面上初步形成,將少量的硝酸鹽還原成氮氣。

3. 試驗結果及討論

  為了優化各構筑物的運行參數,探索最佳運行條件,下面將對各單體的構筑物進行優化試驗。
3.1復合式厭氧反應器
  圖2為復合式厭氧反應器在兩種不同運行溫度下的進出水COD和BOD5變化曲線.
  由圖2可見,厭氧反應器的COD去除效率受溫度影響較大。20℃時, COD和BOD5的平均去除率分別為70.9%和77.3%;水溫34℃時, COD和BOD5的平均去除率上升到83.3%和88.4%,此時進水的COD和BOD5的均值為23888 mg/l和15250 mg/l, 出水的COD和BOD5均值為4060 mg/l和1771 mg/l, 故適合的處理溫度為34℃, 此時的水力停留時間為2天,平均COD容積負荷為9.5kgCOD/m3/d。
  圖3為復合式厭氧反應器進水和出水的總有機揮發酸TVA和堿度變化曲線。由圖2和圖3可見,TVA與COD變化趨勢基本一致, 出水TVA隨著出水COD降低而降低, 當出水TVA為700 mg/l左右時,出水COD<4500 mg/l。 實驗證明, TVA積累過多,將會抑制甲烷菌的活性,因此TVA可作為厭氧反應器是否正常運行的主要判斷和控制指標。
  厭氧反應器出水堿度和PH均較進水高,這是由于甲烷菌將揮發脂肪酸轉化為甲烷的同時,產生了重碳酸鹽,因而使出水堿度和PH上升。出水堿度在2500-5000之間,說明該滲濾液堿度有一定的緩沖能力。

3.2 堿化吹脫塔
  
圖4為在水溫20℃的條件下,不同PH時NH4+-N隨吹脫時間的變化曲線。由該圖可見,氨氮隨吹脫時間延長而下降,在吹脫時間為5 h和PH=8.0的條件下(即厭氧出水直接進吹脫塔)時, NH4+-N去除率為35.3%; 將PH用石灰調到9.1時,NH4+-N去除率上升到67.8%。這是由于PH對水中游離氨和銨離子分布的影響, PH=8.0時,NH3占8%, PH=9.1時,NH3占37.4%,所以在相同的吹脫時間條件下, PH=9.1時的NH4+-N去除率顯著高于PH=8.0時的去除率。從節省藥劑和提高除氨率的折衷考慮,確定適宜的PH為9.1、吹脫時間為5 h、氣水比為280:1。

  吹脫后,COD也得到了部分去除,其去除率為19.7%, 吹脫后出水的COD/ NH4+-N為8,水中DO<0.2 mg/l, 有利于后續的A/O池的脫氮。此外,取吹脫塔內塑料環填料上的生物膜做鏡檢分析,發現其生物相豐滿、呈多樣性,有鐘蟲、累枝蟲等原生動物。因此空氣吹脫逸出氨氣的同時,微生物對COD和BOD也有一定的降解作用。
3.3 淹沒式生物膜A/O池
  深圳市垃圾滲濾液NH4+-N含量高,經堿化吹脫塔除氨后出水NH4+-N仍在300 mg/l左右,但此時COD/ NH4+-N為8左右,趨于合理,因此選擇A/O淹沒式生物膜曝氣池處理吹脫塔出水,在去除COD的同時,可脫氮。為了進一步探索A/O池運行的最佳條件,進行了混合液回流比、水力停留時間等因素的影響試驗。
  回流比是影響A/O池脫氮效果的一個重要因素。理論上,總氮去除率與回流比的關系為:

  ηTN=R/(1+R)       (1)
  式中:R—回流比
     ηTN—總氮去除率

  顯然R越大,總氮的去除率越高,但實際上受缺氧段脫氮菌數量的限制及回流水溶解氧的影響,當回流比大于4時,硝態氮的去除率將會急劇下降。缺氧段內的硝態氮負荷與回流比是相互聯系的,相應地進入缺氧段的硝態氮為:

  [NO3--N]A={Q[NO3--N]i + RQ[NO3--N]e}/(Q+RQ)= R[NO3--N]e/(1+R)   (2)
  式中:[NO3--N]A-缺氧段進水混合后的NO3--N濃度
     [NO3--N]i-缺氧段進水的NO3--N濃度(近似為0)
     [NO3--N]e-出水的NO3--N濃度

  當回流比增大時,[NO3--N]A 降低,但進入缺氧段內氮負荷相應地增加;同時,由于回流水量的增加,而使硝態氮在缺氧段內的有效停留時間縮短,所以過多的增加回流比并不一定能提高脫氮率。
  圖5為HRT=77.5h、回流比R=3時,硝酸鹽氮、氨氮、堿度沿空間的變化曲線。由圖5可見,在A段,氨氮、堿度表現為上升,這是由于有機氮氨化、反硝化產堿引起的; NO3--N進水(混合后)為29.87 mg/l, 經缺氧段后為3.22 mg/l,去除率為89.0%;而在O段氨氮,堿度都表現為大幅度下降,NO3--N卻上升,這是由于硝化的原因。經過A/O池后的總氮去除率為64.8%。

  圖6為不同回流比的NO3--N濃度在A、O段的空間變化過程線。由圖6可見,在R=3時脫氮效率最佳;此時的COD總去處率亦為最高,達68.6%,故選定回流比為3。在此基礎上,提高進水量, 縮短HRT,試驗在不同HRT時的去除情況以確定A/O池的最佳HRT。實驗證明,當A/O池HRT從77.5h逐漸縮短至22.1h時,出水NH4+-N <21 mg/l,見圖7;當HRT繼續減小至17.6h時則出水NH4+-N >49 mg/l。為保證出水NH4+-N達到小于25 mg/l的排放標準,所以HRT應不小于22.1h。
  在上述各種條件下,A/O池進出水COD變化情況如圖8所示,可見出水COD濃度在700 mg/l左右。
  綜上所述,淹沒式生物膜A/O池適宜的運行條件為:HRT=22.1h( 其中A段為6.5h、O段為15.6h), R=3。在此運行條件下,當進水COD平均濃度為2290 mg/l、NH4+-N平均濃度為218 mg/l時, 出水COD平均濃度為662 mg/l, COD平均去除率為71.1%, 出水NH4+-N平均濃度為20mg/l ,NH4+-N 平均去除率為90.8%。

3.4 混凝沉淀
  選用PAC和FeCL3兩種常用混凝劑進行對比試驗,發現:同一藥劑用量條件下,PAC對COD去除率高于FeCL3;PAC適宜的投加量為200-300 mg/l,相應去除率約為32.6%,從而使最后出水COD<600 mg/l。
3.5 系統串聯運行試驗
  確定了各構筑物的優化運行參數后,做整個系統串聯起來運行的試驗。結果如圖9,圖10所示(圖中數據為連續8次鑒測結果的均值),可見該工藝可使處理后出水達到排入當地城市下水道標準。

4. 填料上生物膜特性的研究

4.1生物膜表現特性及生物相觀察
  厭氧反應器中纖維填料上的生物膜呈黑色的細小絮狀體,較松散,臭味很濃;堿化吹脫塔內球形填料上的生物膜呈深褐色,底部生物膜最多,上部表層幾乎沒有,從上而下逐漸減少,洗脫下來觀察呈絮狀,個體較大,鏡檢發現底部有豆形蟲,累枝蟲,線蟲等; A/O池缺氧段生物膜比好氧段生物膜生長速度慢,而且形成的生物膜也沒有好氧段的膜豐滿、密實, 外表看比較薄、顏色呈黑色有臭味。從纖維填料上洗脫下來觀察,發現生物絮凝體較松散,個體較小,沿水流方向纖維填料上的生物膜基本趨于一致。A/O池好氧段生物膜呈棕褐色,無臭味,密實且豐滿。好氧段前后端相比較而言,前端的膜較松散,后端的膜較密實。從纖維填料上洗脫下來觀察,前端的膜片多呈絮狀,個體較大,后端的膜片多呈粒狀,個體較小。A/O池缺氧段填料上的生物膜通過鏡檢發現只有菌肢團;好氧段在穩定運行期, 生物膜上有大量豆形蟲,線蟲,累枝蟲及少量鐘蟲,草履蟲。
4.2 生物膜沉降特性及生物量測定
  首先在A/O池中沿水流方向確定四個取樣點,然后把有代表性的填料從系統中取出,編號為1#(A池),2#(O池前端),3#(O池中部),4#(O池末端), 同樣在厭氧反應器中取出有代表性的填料編號為5#,從吹脫塔中取出有代表性的濾球編號為6#。將填料分別放入容器中加入一定量的自來水搓洗,把含洗脫膜的水轉入1000ml量筒中,重復搓洗3-5次,直至填料上的膜全部洗脫下來而填料變成白色為止。再往盛洗脫膜的量筒中加蒸餾水至滿刻度。把量筒中的混合液混均,然后讓其進行靜置沉淀,分別記下靜沉時間及污泥沉淀層容積.實驗結果匯于表2。

表2、洗脫膜SVI值(mg/l)
  樣品號
 1#2#3#4#5#6#
SVI(mg/l)206200159126206131

  由表2知,堿化吹脫塔內球形填料上的生物膜和A/O池好氧段纖維填料上生物膜都具有較好的沉降性,O池中,后段生物膜較前段具有更好的沉降性,有利于脫落生物膜沉淀,使出水水質穩定。
  分別取上述混勻的洗脫膜的混合液100 ml,測定103℃-105℃的烘干殘渣,得各池中生物量為:
  厭氧反應器中, MLSS=3389mg/l
  堿化吹脫塔內, MLSS=2157mg/l
  A/O池缺氧段, MLSS=2828mg/l
  A/O池好氧段, MLSS=4699mg/l

5. 結論

  深圳市垃圾滲濾液含有高濃度COD、BOD和NH4+-N,其適合的處理系統為原生滲濾液è復合式厭氧反應器è堿化吹脫塔èA/O淹沒式生物膜曝氣池è混凝沉淀è出水。該系統出水COD<600 mg/l、NH4-N<25 mg/l,可達到排入當地城市下水道標準。
  復合式厭氧反應器水力停留時間2.0d、容積負荷9.5kgCOD/m3/d、水溫34℃時,COD去除率達83.3%、BOD5去除率達88.4%;在PH9.1、HRT5h、水循環比25:1、汽水比280:1時,堿化吹脫塔NH4+-N去除率達67.8%、同時COD去除率為19.7%,吹脫后出水C/N從4上升到8,有利于A/O池脫氮;A/O淹沒式生物膜曝氣池適合的HRT為22.1h(其中厭氧段6.5h、好氧段15.6h m3)、混合液回流比為3,在該工藝參數下COD去除率為71.7%、NH4+-N去除率為90.8%;A/O池出水經同步化學沉淀,可使最終出水達到排入當地城市下水道標準。

參考文獻

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* E-mail : lijun@bjpu.edu.cn 北京市科技新星項目9558100800
參加本實驗工作的還有深圳市綠美實業公司的黃中林、南昌有色冶金設計總院的鄒蓮花、陳中等。

  作者簡介:李軍(1964- ),男,山東淄博人,日本千葉大學博士后研究員,北京工業大學副教授,碩士生導師,水工業學會排水委員會委員,主要從事污水生物處理技術研究。分別于1997年、1996年獲建設部科技進步二等獎、黑龍江省科技進步三等獎、黑龍江省環境保護科技進步一等獎, 2000年入選北京市科技新星,發表論文40余篇。
  電 話: (010)65958512(H) 67391648(O)
  E-mail : Lj21c@263.net

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