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天然濃縮膠生產(chǎn)廢水處理初探

論文類型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 2006-02-01
來源 《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)》2005年第10期
作者 馮世驥
關(guān)鍵詞 天然濃縮膠 膠清脫氨 生物塘 經(jīng)濟效益
摘要 本文以海南省一家大型農(nóng)場橡膠加工廠為例,介紹了資源化治理天然濃縮膠生產(chǎn)廢水處理工藝工程。

  天然橡膠產(chǎn)業(yè)是海南省的支柱產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)2000年統(tǒng)計,海南省橡膠樹種植面積占全國種植面積的2/3,干膠產(chǎn)量占全國干膠產(chǎn)量的3/4。全省天然橡膠加工廠有89家,每年排放生產(chǎn)廢水約為1659528萬m3、COD排放總量約為9957.2萬t/a,給海南的水環(huán)境造成了巨大的壓力。在“一控雙達標”期間,經(jīng)過冶理,所有天然膠加工廠生產(chǎn)廢水均實現(xiàn)了達標排放。但天然橡膠的種植面積和產(chǎn)量仍在逐年增長。因此,總結(jié)和完善天然橡膠廢水治理經(jīng)驗,真正實現(xiàn)生態(tài)化資源化治理,使之符合生態(tài)省建設(shè)要求,按照“清潔生產(chǎn)”的標準,重新審視傳統(tǒng)工藝,降低原材料和能源消耗,改革創(chuàng)新,使橡膠產(chǎn)業(yè)符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式,是非常必要的。
在“一控雙達標”期間,海南一家大型農(nóng)場橡膠加工廠,為了治理濃縮膠生產(chǎn)廢水,對生產(chǎn)工藝進行了改革,在原生產(chǎn)工藝流程中增加了膠清脫氨工藝,把以往的完全末端處理改為積極的與前處理相結(jié)合的復(fù)合工藝,并采用了以“生物塘”為主的后處理工藝。此次嘗試不但減輕了后處理負荷,而且還降低了生產(chǎn)成本,給該廠帶來了直接的經(jīng)濟效益,值得推廣應(yīng)用。筆者參與了這家膠廠廢水處理工程的前期工況調(diào)研、設(shè)計、施工及驗收全過程,現(xiàn)將其整理發(fā)表。
1 工況調(diào)研
1.1 生產(chǎn)工藝流程和廢水的產(chǎn)生
  天然膠水在采集的同時需加入起保鮮作用的氨水,運到橡膠加工廠后,通過化驗再加入氨水使之達到0.03%的含氨量,經(jīng)濃縮分離,濃乳為產(chǎn)品濃縮膠,分離出的稀膠水為膠清。膠清中含有部分橡膠,為了回收這部分橡膠,需對膠清進行加酸絮凝,即加入3倍于氨含量的硫酸,使膠清在凝膠槽內(nèi)固化。凝膠過程被分離出的水稱為凝膠廢水。固化后的膠漂在水面,脫水烘干后即為膠清膠。工藝流程如圖1:

  從圖1可看出,整個生產(chǎn)過程產(chǎn)生三種廢水:濃縮膠車間沖洗廢水、凝膠車間凝膠廢水和壓膠廢水、雜膠廢水。在生產(chǎn)過程中,由于前加氨保鮮,后加酸絮凝,因此濃縮膠車間所排放的設(shè)備沖洗和地面沖洗廢水均為含氨廢水;膠清膠生產(chǎn)過程排放的凝膠廢水和壓膠廢水,均為酸性廢水。由于在生產(chǎn)過程排放的廢水含有殘存的氨和酸,造成生產(chǎn)車間充斥刺鼻難聞的氣味,含酸廢水并帶有一定的腐蝕性。
1.2 水質(zhì)水量分析
  根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場考查及采樣化驗分析,該廠生產(chǎn)廢水的水質(zhì)水量情況見表1。
  由于天然膠乳的產(chǎn)量受大自然諸多因素的影響,產(chǎn)量和水量變化很大,但副產(chǎn)品膠清膠與濃縮膠的產(chǎn)出比例基本上是穩(wěn)定的。因此水質(zhì)水量分析取產(chǎn)量的峰值,取CODcr的加權(quán)平均值,設(shè)計處理水量則取峰值。

表1 廢水水質(zhì)水量情況

廢水名稱 日均排水量
(m3/d) CODcr
(mg/L) NH3-N
(mg/L) pH CODcr總量
(kg/d) 濃縮膠車間沖地廢水 103 56 20 - 5.77 離心機沖洗廢水 81 3500 120 8 283.5 凝膠槽廢水 50 15190 1899 4.5 759.5 壓膠機下廢水 10 18900 1520 4 189 雜膠廢水 104 1574 79 6.4 163.7 日合計 348 - - - 1401.5 年合計 76560(m3/a) - - - 308330(kg/a)


1.3 廢水處理設(shè)計思想
  (1)廢水處理工藝按生態(tài)工程學(xué)的設(shè)計思路,以回收和再利用為主導(dǎo)思想,盡可能減少材料和能源的消耗,節(jié)省工程投資,減少消耗過程所產(chǎn)生的污染,并使企業(yè)獲得直接的經(jīng)濟效益。
  (2)廢水處理系統(tǒng)應(yīng)是一個生態(tài)循環(huán)系統(tǒng)及生產(chǎn)系統(tǒng)(回收系統(tǒng)),不能只是一個污染末端處理系統(tǒng)。
  (3)濃縮膠生產(chǎn)過程中氨的消耗很大,由于氨的揮發(fā)屬無組織的自由揮發(fā),不僅污染環(huán)境,而且還嚴重影響工人的身體健康。因此,應(yīng)當盡可能減少氨水的用量并加強控制生產(chǎn)過程中氨的揮發(fā)。
  根據(jù)以上設(shè)計思想,決定將濃縮膠車間產(chǎn)生的膠清,在流送到凝膠車間的過程中,增加一道脫氨工序,把膠清中的氨吹脫出來加以回收,不但使氨得到了回收再利用,同時也減少了下道凝膠工序的用酸量。
2 濃縮膠生產(chǎn)及廢水處理工藝流程(見圖2)
  從圖2可以看出,濃縮膠車間產(chǎn)生的含氨廢水和凝膠車間產(chǎn)生的酸性廢水全部流入橡膠回收池中。廢水在回收池中停留三天,以酸堿中和反應(yīng)促進殘膠的絮凝,使大部分殘存的橡膠在這里被回收。


圖2 生產(chǎn)工藝及廢水處理工藝流程

3 膠清脫氨機理
  氨在液相中是以NH4+和游離氨(NH3)保持平衡狀態(tài)而存在的,采用物理吹脫的方法使氨從液相傳遞到氣相,實際上是一個解吸過程。但由于其溶液并不是水,而是高分子樹脂—天然膠水,因此一般常規(guī)的脫氨設(shè)備難以做到。根據(jù)膠清脫氨相關(guān)文獻的介紹并結(jié)合實際情況,自行研制了膠清脫氨專用設(shè)備—脫氨塔,其脫氨率可達70%。
根據(jù)濃縮膠車間膠清的發(fā)生量,脫氨塔設(shè)計處理量為60T/d。脫氨塔采用轉(zhuǎn)蝶離心布灑膠清,在塔體內(nèi)形成超重力場,從而實現(xiàn)氣液兩相逆方向充分接觸;高速旋轉(zhuǎn)的多級轉(zhuǎn)蝶使膠清形成液幕,在超重力場中氣液兩相高速湍流,強化了傳質(zhì)過程,提高了脫氨效率。
  脫氨塔內(nèi)設(shè)有十級轉(zhuǎn)盤和十級固定盤。膠清從塔頂
  第一級轉(zhuǎn)盤跌下,高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)盤產(chǎn)生的離心力,將膠清甩向塔壁,然后從塔壁跌落到固定盤,從固定盤再跌落到第二級轉(zhuǎn)盤。如此跌落十次,最后跌落到塔底出塔。與此同時,鼓風(fēng)機把空氣由塔底送入,空氣和膠清逆方向自下而上充分接觸,氨被吹脫出來。含氨廢氣離開脫氨塔后,被送入吸收塔中,廢氣中的氨用清水吸收到水中,作為吸收液的水可循環(huán)使用,當水中含氨量達到10%時,便可以用于膠乳保鮮之用。吸收塔采用常規(guī)填料塔,吸收液采用清水循環(huán)使用。由于膠清脫氨塔處理的對象是具有很強粘附力的高分子樹脂,既便是在強超重力場中,如果有死角,仍會發(fā)生粘附。因此,在其結(jié)構(gòu)設(shè)計方面要充分考慮到這一特點。脫氨工藝流程見圖3。


4 厭氧生物技術(shù)的應(yīng)用和實踐
4.1 厭氧反應(yīng)器的設(shè)計
  在工況調(diào)研期間采取的混合水樣,在實驗室做了生物化學(xué)甲烷勢(BMP)實驗,實驗表明:500mL廢水大約產(chǎn)1L沼氣,這說明每立方米廢水可產(chǎn)沼氣2m3;沼氣中甲烷含量為54%,表明COD被100%降解。
  應(yīng)當說明的是,該實驗盡管采用的是混合水樣,但所接種的污泥是國外某市污水處理廠的厭氧污泥。實際調(diào)試運行時,污泥來源成了難以解決的問題,污泥量不足,濃度低,影響了厭氧效果。
4.2 厭氧反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)
  厭氧反應(yīng)器設(shè)計為兩個,串聯(lián)運行。但在施工過程中卻做成了一個,雖然容積不少,水力停留時間沒變,但單級運行和兩個串聯(lián)運行的效果是不會一樣的。反應(yīng)器中采用了“塑料鮑而環(huán)”作填料,其效果明顯不如“吊掛式彈性填料”,前者掛膜需要很長一段時間,且掛膜不牢固,這些也影響了厭氧效果。
4.3 沼氣的貯存和利用
  產(chǎn)生的沼氣采用了PE塑料沼氣袋(德國進口)貯存,其造價是傳統(tǒng)鐘罩式沼氣貯柜的1/3,缺點是不能承壓。貯存在沼氣袋中的沼氣經(jīng)加壓后送入橡膠烘干窯中助燃,從而節(jié)約了燃料資源。
5 生物塘的設(shè)計
  該廠設(shè)計的生物塘分為三級,均引種了水浮蓮,第一級生物塘填料床以碎磚瓦塊為填料,不僅擴大了生物菌的固著基,而且效果好、投資省、掛膜快。
  生物塘以浮葉植物風(fēng)信子(水浮蓮)處理污水,利用其懸浮于水中的發(fā)達根系,擴大微生物的固著基,增加污水中分解有機質(zhì)的微生物數(shù)量和種類;植物利用太陽能進行光合作用,吸收與轉(zhuǎn)化污水中原有的或有機質(zhì)分解產(chǎn)生的氨、磷等營養(yǎng)鹽與二氧化碳;光合作用產(chǎn)生的一部分氧,通過根系釋放到水中,促進水中污染物的氧化分解,從而成為不耗電能的污水處理廠。但需注意的是要控制水浮蓮的生長面積,使其不超過生物塘水面的1/2。
  該廠設(shè)計的生物塘,水力停留時間為15天,通過檢測,COD的去除率在92%以上,NH3-N去除率為89%。
6 技術(shù)經(jīng)濟分析
6.1 技術(shù)指標
  該項目的排放監(jiān)測結(jié)果見表2。
  新增的膠清脫氨工序,經(jīng)監(jiān)測脫氨率為50%~70%。由于在脫氨塔工程中出現(xiàn)了一些失誤,致使從操作到脫氨效果均受到一定的影響,否則,脫氨率可穩(wěn)定在70%。

表2 排放監(jiān)測結(jié)果

分析項目采樣點 CODcr
(mg/L) SS
(mg/L) pH 進水口 9500~10500 660 4~5 出水口 128.88 141.0 6.3 去除率(%) 98 79 -

6.2 效益分析
  (1)膠清脫氨效益
  按日處理60t膠清計算,每日可節(jié)約0.354t硫酸,按年運行240天、硫酸1.5元/kg計算,每年可減少用酸量約8.5萬kg,年可減少生產(chǎn)成本約12.74萬元。
  (2)氨回收效益
  氨從膠清中吹脫出來后,可用水回收下來。按每天可回收126kg純氨計算,每年則約為3.02萬kg,每kg按1.5元計算,每年可創(chuàng)經(jīng)濟效益4.54萬元。
  (3)膠回收效益
  干膠產(chǎn)出率為98%,這意味著還有2%的干膠流失在水中;這2%的殘膠經(jīng)廢水處理系統(tǒng)處理后回收率可達90%以上,以此計算,每年可回收橡膠90t,每噸回收膠按150元計算,每年可創(chuàng)經(jīng)濟效益1.35萬元。
  (4)沼氣效益
  根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù),厭氧生物反應(yīng)器進水COD為9500~10500mg/L,取其平均值10000mg/L,總處理負荷為2500kgCOD/d;通過厭氧反應(yīng),70%的COD轉(zhuǎn)化為生物能,可產(chǎn)沼氣875m3/d。根據(jù)物理常數(shù),1m3沼氣的熱值相當于1kg優(yōu)質(zhì)煤,以煤價計算,每年可創(chuàng)經(jīng)濟效益約7.35萬元。僅就上述顯性經(jīng)濟效益,每年約可收益25.98萬元。
7 結(jié)論和建議
7.1 結(jié)論
  (1)該工程應(yīng)用生態(tài)工程學(xué)設(shè)計理念,把濃縮膠廢水作為一種資源,采取分層多級回收再利用,取得了良好的效果,符合可持續(xù)的循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式。
  (2)該工程不僅采用了以“生物塘”為主要處理技術(shù)的后處理工藝,也采用了“膠清脫氨”的前處理工藝。這是橡膠廢水處理技術(shù)的一次工藝性突破(省略了曝氣工藝環(huán)節(jié)),也是濃縮膠生產(chǎn)工藝的新的改革。
  (3)工程運行實踐證明,在濃縮膠生產(chǎn)過程中,增加“膠清脫氨”工序,不僅使膠清中的氨得到了回收再利用,同時也大大減少了凝膠工序的用酸量,降低了生產(chǎn)成本,產(chǎn)生了直接經(jīng)濟效益。
  (4)實踐證明,濃縮膠廢水和膠清膠廢水合并再次絮凝,必須給予充分的停留時間,才能把廢水中的殘膠最大限度的回收下來。這樣既可減少廢水中的懸浮物,又減少了后處理負荷;同時,資源得到了有效回收,產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟效益。
7.2 建議
  (1)“膠清脫氨”工藝應(yīng)當在生產(chǎn)濃縮膠的企業(yè)中得到大力推廣。
  (2)天然橡膠加工廢水的處理,應(yīng)當采用生態(tài)工程學(xué)設(shè)計理念,由于膠廠排放的廢水含有膠林生長所需要的氨,故廢水中的殘膠得到充分回收后,廢水應(yīng)用于灌溉膠林。應(yīng)根據(jù)茆智院士的《橡膠灌溉》理論,制定出科學(xué)的灌溉制度,并在農(nóng)墾系統(tǒng)加以推廣。
  (3)在天然橡膠加工行業(yè)中,大力推廣清潔生產(chǎn)管理,改變惡臭氣體管理失控的現(xiàn)狀,尤其是濃縮膠生產(chǎn)車間,變氨氣的自由揮發(fā)為有組織排放,并加以回收,這樣不但改善了生產(chǎn)環(huán)境,,同時也回收了生產(chǎn)原料—氨。

Preliminary Explanation on Control of Wastewaters Producesby Natural Concentrated Gum
HENG Shi-ji
(Hainan Society of Environmental Sciences, Haikou Hainan 570204, China)

Abstract: The article introduces the production process and wastewater treatment works of reformed concentrated gum by taking one rubber processing plant of large-sized farm in Hainan Province as an example.
Keywords: natural concentrated gum; deamination of colloidal liquid; bio-pool; economic bene?ts

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