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PTA污水處理工程實例

論文類型 技術與工程 發表日期 2004-06-01
來源 《工業用水與廢水》2004年第3期
作者 徐朝莉
關鍵詞 污水處理 厭氧反應器 精對苯二甲酸 厭氧污泥
摘要 采用厭氧+兩段好氧工藝處理PTA污水,在進水CODcr值達到5000-8500mg/L的情況下,經過厭氧反應器(AF)處理工藝,CODcr的去除率可達到80%以上,Mn去除率達到50%,有效降低了后續兩段好氧生化處理的負荷。

徐朝莉
(中石化儀征化纖股份有限公司 給排水廠生化二車間,江蘇 儀征 211900)

  摘要:采用厭氧+兩段好氧工藝處理PTA污水,在進水CODcr值達到5000-8500mg/L的情況下,經過厭氧反應器(AF)處理工藝,CODcr的去除率可達到80%以上,Mn去除率達到50%,有效降低了后續兩段好氧生化處理的負荷。
  關鍵詞:污水處理;厭氧反應器;精對苯二甲酸;厭氧污泥
  中圖分類號:X703.1   文獻標識碼:B   文章編號:1009—2455(2004)03—0062—03

  儀征化纖給排水廠生化二車間系化工廠新建45×104t/a精對苯二甲酸(PTA)項目的配套工程,負責該裝置所產生的PTA污水的處理。根據PTA污水的特點,選用“厭氧+兩段好氧”的工藝,最終出水水質標準執行《污水綜合排放標準》(CB8978—1996)一級標準。在前段厭氧處理系統中,采用的厭氧反應器(AF)工藝完全由德國Envirosia公司提供。在厭氧處理系統中可去除污水中80%以上的CODcr和BOD5以及50%的Mn2+,從而大大降低后續的好氧處理系統的負荷。

1 厭氧工藝介紹

1.1 進場PTA污水的特點
  進場PTA污水是經化工廠污水預處理站進行酸沉處理后的污水。主要污染物包括精對苯二甲酸(PTA)、對苯二甲酸(TA)、苯甲酸(BA)、醋酸(HAC)及甲酸、醋酸酯等,其中30%的CODcr來源于對苯二甲酸,40%-50%的CODcr來源于精對苯二甲酸。
  PTA污水具有水溫高、有機物含量高、pH值偏酸性、以及水量和水質變化幅度大等特點。厭氧處理系統設計進水p(CODcr)=8500 mg/L,m(BOD5)/m(CODcr)=0.65,ρ(TSS)>550 mg/L,ρ(Mn2+)=40mg/L,pH=50-6,·溫度≤40℃,設計流量為400m3/h,CODcr排放總量為81.6t/d。
1.2 氧工藝流程
  根據PTA污水的特點,采用厭氧處理流程,如圖1。

1.2.1 預處理單元
  PTA污水首先在均質池進行水質均質和水量調節,均質池設計停留時間為48h。如果在線COD分析儀測得的p(CODcr)>8 500mg/L或溫度計測得的露>40℃時,將通過PLC系統自動切換閥門,使污水進人事故池中暫存。
  在中和池中投加適量的氨水及磷酸,以補充氮、磷營養元素的不足。然后污水溢流至泵槽,由3臺潛污泵打人厭氧反應器中。在泵槽通往厭氧反應器的管道上,裝有堿投加系統。
1.2.2 厭氧處理單元
  厭氧反應器(AF)是污水厭氧處理系統的主體構筑物,是上流式厭氧污泥床與厭氧生物接觸池的組合體。厭氧反應器呈圓柱形,直徑34.6m,高9.5m,2座,每座有效容積8000m3,水力停留時間40h。
  污水首先通過配水系統均勻地分布于厭氧反應器的底部。厭氧反應器內,裝填有漂浮的污泥載體——聚丙烯填料。在漂浮的填料層下面,距反應器底部1-2m范圍內,存在一個SS的質量濃度可高達60-80g/L甚至更高的污泥層——厭氧污泥床。污泥層上部為污泥懸浮層,厭氧污泥附著在填料的表面進行生長、繁殖,并在填料間以絮凝漂浮物形式存在。在對有機物進行厭氧降解的過程中,污水中大部分有.機物得到降低,CODcr濃度降低,并產生以甲烷為主要成分的沼氣。
  在厭氧反應器的上部,出水通過水封罐排出,再進入后續兩段好氧處理單元。
  厭氧反應器產生的剩余污泥被送人厭氧污泥儲存池中,再進入污泥處理系統進行處理。

2 厭氧反應器工藝控制要點

2. 1 溫度
  由于厭氧甲烷菌對溫度·的變化比較敏感,因此,溫度是影響厭氧處理的一個重要因素。厭氧反應器內溫度應控制在35-38℃之間,并且1d的溫度變化不超過1℃。在中和池中裝有溫度監控系統,由設定的水溫控制加溫蒸汽閥門開度的大小。
2.2 pH值
  pH值與酸堿度是厭氧消化中的重要控制因素。甲烷菌的適宜pH值為6.6-7.8,最佳pH值在6.8-7.2之間。厭氧反應器內pH值的監控通過裝在厭氧反應器進水管上的pH計與堿投加系統聯鎖。
2.3 氧污泥
  厭氧反應器培菌階段的污泥來源于揚子石化UASB厭氧污泥及給排水廠生化一車間污泥消化池中的厭氧污泥。經過一年的試運行,對厭氧反應器中不同高度的7個取樣點的污泥性能的分析表明,厭氧反應器中的污泥狀態良好,且厭氧污泥總量已穩定在一定的水平。在厭氧反應器內有機負荷率小于1(kg[CODcr]/(kg[VSS]·d)時,就可向厭氧污泥儲存池中進行排泥。如果出現由于過載、中毒、pH值失調造成厭氧反應器工作異常的情況,可通過泵將其中部分或者全部的污泥送人厭氧反應器內,以促進厭氧污泥性能的恢復。
2. 4 回流率
  厭氧反應器的出水一部分回流至中和池中與人流污水相混合,這樣可較好地控制pH值,稀釋入場污水,避免較高濃度的對苯二甲酸和醋酸對反應的沖擊。本系統中采用的厭氧反應器污水回流率為2.30。
2.5 氮比
  厭氧污泥中有機物質的碳氮比,對消化過程影響很大。含氮量過低,即碳氮比太高,則組成細菌的氮量不足,消化液中HC03-(以NHnHC03形式存在)濃度低,緩沖能力差,pH值容易下降;反之,含氮量過高,即碳氮比太低,銨鹽過度積累,pH值可上升到8.0以上,也會抑制甲烷細菌的生長繁殖。在本厭氧系統中,m(CODcr):m(N):m(P)的比值控制在400:5:1左右。
2.6 氧化還原電位
  無氧環境是產甲烷菌繁殖的最基本條件之一。產甲烷菌對氧和氧化劑非常敏感,這是因為它不象好氧菌那樣具有過氧化氫酶。厭氧反應器介質中的氧濃度可根據濃度與電位的關系判斷,即由氧化還原電位Eh表達。專性厭氧細菌要求Eh在-200到-250mV之間,專性厭氧的產甲烷菌要求Eh更低,為—300到-600 mV。在試運行一年時間內,厭氧反應器中氧化還原電位逐步走低,目前維持在-450到-520mV之間。
2.7 有毒物質
  任何過量的有毒物質都將影響厭氧處理系統的正常運行。對厭氧生物處理來說,最主要的有毒物質是溶解性重金屬[1]。

3 運行情況

  儀征化纖給排水廠生化二車間于2001年10月18日正式開工建設,2002年10月20日進行厭氧系統的培菌工作,試生產一年來,厭氧系統運行穩定,各項工藝參數均在控制范圍內,厭氧控制系統PLC 工作良好,CODcr及總錳去除率持續升高。厭氧系統進出水水量水質分析見表1。

表1 厭氧系統進出水水量水質分析

年 月

處理水量/m3

進水ρ(CODcr)/(mg·L-1)

出水PH值

出水ρ(CODcr)/(mg·L-1)

出水ρ(BOD5)/(mg·L-1)

出水總錳ρ(Mn)/(mg·L-1)

CODcr去除率%

2003-02

4292

2996

7.5

951

689

68

2003-04

7261

2609

7.5

839

395

23.4

68

2003-06

7077

5773

7.4

2134

14.5

63

2003-08

5317

6239

7.3

1272

6.3

80

2003-10

5845

6042

7.3

1026

548

6.9

83

2003-12

6350

6179

7.4

926

462

9.2

85

  從表1中可以看出,厭氧反應器中CODcr去除率呈逐月上升趨勢,目前已達到85%以上,而厭氧出水總錳含量維持在較低水平,這樣就大大降低了后續兩段好氧工藝的負荷,保證了最終出水的達標排放。從2003年2月到矍2月份的沼氣產量變化中也可看出CODcr負荷去除率的增加。我們以其中一個厭氧反應器為例,沼氣實際產量分析見圖2:

4 結語

  ①采用厭氧反應器工藝對高濃度的PTA污水進行處理,處理效果明顯,經過一年的實際運行,證明配合后續的兩段好氧生物處理工藝,出水達標排放是完全可以做到的。
  ②厭氧反應器系統的自動化程度高,操作方便,但同時對現場在線儀表及自控聯鎖系統提出了更高的要求,需要進行更為細致、復雜的定期維護工作[2]。

參考文獻:
[1] 上海市環境保護局.廢水生化處理[M].上海:同濟大學出版社,1999.
[2]牛新征,盛定合.化纖污水處理場開車前活性污泥的馴化[J],工業用水與廢水,2001,32(1):48—51.


作者簡介:徐朝莉(1979—),女,江蘇儀征人,助理工程師,任職于中石化儀征化纖股份公司給排水廠生化二車間。

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