水廠自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用
周文軍
(浙江省溫嶺市長潭引水工程指揮部,溫嶺 317500)
摘要 介紹了溫嶺水廠自動控制系統(tǒng)的硬件組成和設(shè)計結(jié)構(gòu),及各個子系統(tǒng)的控制原理和主要功能。并進(jìn)一步闡述了該自控系統(tǒng)的運行狀況及應(yīng)用體會。
關(guān)鍵詞 水廠 自動控制 應(yīng)用
溫嶺水廠二期續(xù)建工程設(shè)計日處理能力4.5萬立方米,工程總投資1200多萬元。工程于1998年7月10日動工興建,1999年7月15日建成投產(chǎn)。其處理工藝流程為:
為保證供水系統(tǒng)的安全可靠運行,達(dá)到優(yōu)質(zhì)供水節(jié)能降耗的目的,推進(jìn)城鎮(zhèn)供水事業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程。溫嶺水廠二期續(xù)建工程引進(jìn)了先進(jìn)的自動控制系統(tǒng),使該廠自動化程度達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平,該系統(tǒng)被評為優(yōu)良工程。
1、系統(tǒng)概況
溫嶺水廠自動控制系統(tǒng)由計算機(jī)和可編程邏輯控制器組成的集散型控制系統(tǒng)組成。其原理框圖如下:
分別在加藥間設(shè)加藥加氯子站(1#PLC),在濾池設(shè)V型濾池子站(2#PLC)。1#PLC、2#PLC與中控室2臺計算機(jī)構(gòu)成MB+工業(yè)控制網(wǎng)。每個濾格設(shè)一個PLC,2#PLC與濾格PLC間實現(xiàn)Unitelway工業(yè)總線通訊。
該系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,可完全實現(xiàn)過程控制自動化與信息管理自動化,實現(xiàn)中控室、現(xiàn)場子站和現(xiàn)場手動操作的三級控制模式。
1.1 中控室
在廠部中心控制室配置兩臺運算速度高、儲存量大的多媒體電腦。通過網(wǎng)絡(luò)適配器與PLC的工業(yè)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng),把PLC采集到的實時工況、過程變量、水質(zhì)指標(biāo)、工藝參數(shù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)實現(xiàn)動態(tài)彩色畫面顯示,故障聲光報警和數(shù)據(jù)處理。打印管理生產(chǎn)報表、故障實時報表。制作濁度、余氯、PH、壓力、水位、流量等等的歷史變化趨勢曲線。提供充分方便的人機(jī)界面,起到集中管理的功能。并通過鼠標(biāo)或鍵盤下達(dá)各種調(diào)度指令,進(jìn)行工藝參數(shù)的設(shè)定。
1.2 加藥加氯子站
加藥加氯子站設(shè)PLC站1個,采用TSX-P5720型CPU,配一個12槽機(jī)架,完成加藥、加氯設(shè)備的自動控制和故障保護(hù),源水水質(zhì)檢測,氯氣源自動切換,礬液池自動切換,漏氯報警等功能。
1.2.1加藥自控系統(tǒng)
全廠加藥系統(tǒng)采用德國sera全套加藥設(shè)備,選用多參數(shù)復(fù)合環(huán)控制方式。即根據(jù)源水流量、濁度、溫度和PH進(jìn)行前饋控制,同時又根據(jù)濾后水濁度(因我廠采用微絮凝直接過濾工藝)復(fù)合環(huán)控制。這樣既能迅速響應(yīng)源水的變化,快速調(diào)整投藥量,又能自動跟蹤濾后水濁度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。從而保證濾后水濁度指標(biāo)達(dá)標(biāo),并節(jié)約藥耗。
自動加藥復(fù)合環(huán)控制的原理框圖:
1.2.2 加氯自控系統(tǒng)
全廠加氯系統(tǒng)采用美國F&P公司全套加氯設(shè)備,分為前加氯、后加氯。
1.2.2.1 前加氯
PLC根據(jù)采集到的源水流量和設(shè)定的投加率成比例去控制加氯機(jī)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),其控制回路如下:
考慮到溫嶺水廠源水采用水庫水,并含有較多藻類物質(zhì)。因此,我們將投加率設(shè)置成可調(diào)型,可以根據(jù)由季節(jié)變化而引起的藻類數(shù)量變化情況相應(yīng)修改投加率的設(shè)定值,以取得最佳效果。
1.2.2.2 后加氯
后加氯采用復(fù)合環(huán)加氯控制,其原理為:將后加氯設(shè)在濾池的出水管通過一段管道混合后,在充分混合處用取樣泵取樣至余氯分析儀,測量余氯值并將余氯值信號反饋給PLC,PLC計算出這個余氯值與設(shè)定余氯值的差值,對這個差值PID運算后,得出相對應(yīng)的控制增量,去控制加氯機(jī)的投加裝置,使得余氯值始終向設(shè)定值逼近。
1.3 V型濾池子站
V型濾池子站包括濾池2#PLC及6個濾格PLC。濾池2#PLC由MODICON TSX-P5720型PLC組成,主要是完成沖洗泵、鼓風(fēng)機(jī)及其閥門的聯(lián)動控制及故障保護(hù),它還擔(dān)負(fù)著與濾格PLC交換數(shù)據(jù),管理濾格自動沖洗的任務(wù)。濾格PLC由6個MODICON TSX-3721型PLC組成,主要完成濾格的自動沖洗及恒水位控制以及故障保護(hù)。
濾池的控制運行方式分為自動、中控、手動三種。在自動狀態(tài)下,PLC根據(jù)濾層阻塞程度和沖洗周期判斷濾池是否滿足沖洗條件。如沖洗條件滿足,PLC就自動完成濾池的氣水反沖洗全過程,并對鼓風(fēng)機(jī)、沖洗泵、閥門等被控設(shè)備進(jìn)行故障保護(hù)控制;在中控狀態(tài)下,PLC接受中控室計算機(jī)下達(dá)的控制命令,完成濾格的順序控制(啟用、停用、沖洗控制),并對設(shè)備進(jìn)行故障保護(hù)控制;在手動狀態(tài)下,PLC處于“監(jiān)測”運行,設(shè)備保留原有現(xiàn)場手動開關(guān)操作。
2、運行狀況
溫嶺水廠自控制系統(tǒng)自1999年投產(chǎn)以來,至今已運行四年多,表現(xiàn)了良好的穩(wěn)定性、可靠性和先進(jìn)性,系統(tǒng)運行狀況良好,具體表現(xiàn)在:
2.1 設(shè)備運行穩(wěn)定可靠
該系統(tǒng)主要設(shè)備均從國外進(jìn)口,質(zhì)量可靠、運行穩(wěn)定、操作簡便、手動、遙控切換方便。四年以來從未因控制系統(tǒng)故障而影響生產(chǎn)運行。
2.2 自動化程度高
溫嶺水廠采用先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng),實現(xiàn)了制水工藝的全自動生產(chǎn)。整個自控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)合理,技術(shù)先進(jìn)。通過計算機(jī)對生產(chǎn)過程進(jìn)行24小時實時監(jiān)控,對生產(chǎn)數(shù)據(jù)自動進(jìn)行統(tǒng)計處理,并能自動打印出全中文化的生產(chǎn)報表,大大減輕了勞動強(qiáng)度。現(xiàn)在除濾池、泵房各一個值班外,各車間已實現(xiàn)無人操作。
2.3 出廠水水質(zhì)大大提高
自控系統(tǒng)自投入運行以來,對穩(wěn)定水質(zhì)起了關(guān)鍵作用。出廠水濁度均低于0.5NTU,遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于3NTU的國家標(biāo)準(zhǔn)。出廠水余氯合格率為100%,可比指標(biāo)達(dá)到了歐共體標(biāo)準(zhǔn)。在歷次臺州市衛(wèi)生局組織的水質(zhì)檢查中,出廠水合格率均為100%。
2.4 節(jié)能效果顯著
由于實現(xiàn)了加藥加氯的自動控制,從根本上改變了以往工作人員僅憑個人經(jīng)驗投加藥劑的落后狀況,將投加量控制在最佳水平,降低了藥耗氯耗。藥耗由原來的平均1.5kg每千噸水降為0.8kg每千噸水,氯耗由平均2.82kg每千噸水降為1.2kg每千噸水,制水成本大大降低。
3、應(yīng)用體會
我們從溫嶺水廠自動控制系統(tǒng)運行實踐中深深體會到,要使一個自動化控制系統(tǒng)在水廠成功地運行,并充分發(fā)揮其應(yīng)有的作用,必須注意以下幾個方面。
3.1 選擇合理的控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
合理的結(jié)構(gòu)是自控系統(tǒng)能夠成功運行的基礎(chǔ),就目前生產(chǎn)過程的控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)來看,主要有集中型、分散型、集散型和分布式。從我們應(yīng)用的實踐中體會到,集散型控制系統(tǒng)比較適合于水廠自動控制。
所謂集散型控制就是集中管理、分散控制,注重于功能分散以求危險分散,但又能夠集中監(jiān)控和管理,便于實現(xiàn)中央控制室、車間、就地現(xiàn)場三級控制。對于水廠生產(chǎn)來說,三級控制能最大限度地保證控制系統(tǒng)的可靠性,也便于維護(hù)和管理。
3.2 選擇可靠的設(shè)備
我們在二期續(xù)建工程中立足于設(shè)備的“先進(jìn)、穩(wěn)定、可靠、經(jīng)濟(jì)”,優(yōu)中選優(yōu)。對于涉及到檢測、控制系統(tǒng)的主要設(shè)備,如PLC、閥門均采用國外進(jìn)口。過于國內(nèi)質(zhì)量過關(guān)的產(chǎn)品盡可能國產(chǎn)化,避免了設(shè)備的盲目引進(jìn)。
3.3 做好控制系統(tǒng)的維護(hù)工作
因為系統(tǒng)設(shè)計時所設(shè)想的工況與實際運行的工況不一定完全一致,即使投運時一致,過一段時間后也會有所變化;另外經(jīng)過一段時間實際運行后,系統(tǒng)所存在的某些缺陷會逐漸暴露出來,這就要求我們對系統(tǒng)進(jìn)行修改,以使系統(tǒng)更加優(yōu)化。因此,水廠必須配備精干、穩(wěn)定的維護(hù)人員,做好控制系統(tǒng)的消化吸收和維護(hù)工作,確保系統(tǒng)的正常運行。
通訊處:浙江省溫嶺市長潭引水工程指揮部 周文軍 電話:(0576)6143709 E-mail: lovezwj999@163.com
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