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從淀粉廢水中提取蛋白飼料

論文類型 技術與工程 發表日期 2002-06-01
來源 《工業用水與廢水》2002年第3期
作者 買文寧,周榮敏
關鍵詞 淀粉廢水 廢水處理 氣浮 蛋白飼料
摘要 淀粉廢水中主要含有蛋白質、脂肪、纖維素等,采用氣浮分離技術能夠從1t淀粉廢水中提取5kg蛋白飼料,同時廢水中的防和 CODcr去除率分別達 80%和 30%以上,減輕了后續生物處理的有機負荷。

買文寧,周榮敏
(鄭州大學環境與水利學院,河南 鄭州 450002)

  摘 要:淀粉廢水中主要含有蛋白質、脂肪、纖維素等,采用氣浮分離技術能夠從1t淀粉廢水中提取5kg蛋白飼料,同時廢水中的防和 CODcr去除率分別達 80%和 30%以上,減輕了后續生物處理的有機負荷。
  關鍵詞:淀粉廢水;廢水處理;氣浮;蛋白飼料
  中圖分類號:X792
  文獻標識碼:A
  文章編號:1009-2455(2002)03-0057-02

  某味精廠以玉米為原料生產味精,味精產量為4×104t/a,每生產1t味精消耗玉米約2.7t,玉米制淀粉過程中要排出大量的淀粉廢水(黃漿水),每消耗1t玉米排出淀粉廢水約5t,本廠淀粉廢水的排放量為1520t/d,這些廢水懸浮物和有機物濃度高,主要含有蛋白質、脂肪、纖維素等,對此有機廢水進行預處理提取蛋白,能夠獲得營養豐富的蛋白飼料,而且減輕后續生物處理的負荷。采用沉淀法從淀粉廢水中提取蛋白,沉淀性能差,特別是夏天,由于有機物腐敗更不容易沉淀而且產品質量差。采用氣浮法從淀粉廢水中提取蛋白能夠獲得較好的效果,氣浮法與沉淀法相比具有以下優點:可以實現連續化生產而且容易實現自動控制,得到的蛋白絮體含水量較小對后續的脫水與烘干有利,操作簡單,運行穩定。

1 氣浮分離機理

  蛋白質為兩性電解質,其等電點約為pH4.0-5.5,淀粉廢水的pH值正好為蛋白質的等電點,因此淀粉廢水中的蛋白具有自動凝聚的趨勢,這種凝聚方式形成的絮粒很小,同時由于絮粒表面帶有相同電荷及水化層的影響,絮粒很不穩定。加入無機高分子凝聚劑中和絮粒上的電荷,使絮粒易于靠近凝聚成較大的絮粒,加入有機高分子絮凝劑,可使絮粒之間通過吸附架橋作用形成較穩定的大絮團;無機凝聚劑主要是依靠中和粒子的電荷凝聚成絮粒,有機絮凝劑則主要依靠吸附架橋作用使絮粒凝聚成絮團,先加無機凝聚劑中和電荷,然后再加有機絮凝劑生成絮團,兩者聯合使用絮凝效果好而且可大大降低絮凝劑的用量[1-2]。在加入無機高分子凝聚劑及有機高分子絮凝劑的同時,溶入適量的空氣,使絮團附著大量的微氣泡,絮團的比重小于水,即可實現氣浮分離[3-4]

2 提取蛋白工藝

  氣浮提取蛋白工藝見圖1。無機高分子凝聚劑采用聚合氯化鋁(PAC),配制成濃度為5%-10%的水溶液,加入量為廢水量的1%-2%;有機高分子絮凝劑采用聚丙烯酰胺(PAM),配制成0.05%-0.1%的水溶液,加人量為廢水量的2%-4%。
  淀粉廢水從射流混合器中加入PAC進行混合凝聚,PAM從射流絮凝器中加人進行絮凝,反應混合液通過射流溶氣器產生微氣泡,流入氣浮池進行氣浮分離,氣浮分離的濕蛋白采用板框壓濾機進行脫水,脫水后的淀粉蛋白經管束烘干機制成蛋白飼料,氣浮分離排出的清液進行后續生物處理。

3 主要構筑物及設備

   該處理系統的主要構筑物及設備見表1。

表1  主要構筑物及設備 序號 名稱 設計參數 數量 備注 1 集水池 HRT=6.0h 1座 鋼筋混凝土 2 潛水泵 Q=64.0m3/h 2臺 1用1備 3 射流混合器 Q=64.0m3/h 1套 成套設備 4 射流絮凝器 Q=64.0m3/h 1套 成套設備 5 射流溶氣器 Q=64.0m3/h 1套 成套設備 6 平流氣浮池 HRT=1.0h 2套 成套設備

4 工程運行效果

  工程穩定運行期間進行了每天3次連續3d的監測,監測結果見表2。2001年4月~2001年9月本處理系統的運行效果見圖2和圖3。本廢水處理系統在運行過程中每噸廢水提取粗蛋白含量為35%左右的玉米蛋白飼料5.0kg,每天可以提取玉米蛋白飼料7.6t。

表2 淀粉廢水氣浮處理監測結果 監測時間 監測階段 監測數據 pH SS/(mg.L-1) CODcr/(mg.L-1) 2000.11.10 提蛋白前 4.39-4.65 6843 14467 提蛋白后 4.48-4.80 1235 9737 去除率   82.0% 32.7% 2000.11.11 提蛋白前 4.20-4.51 6476 13933 提蛋白后 4.26-4.76 1216 9392 去除率   81.2% 32.6% 2000.11.12 提蛋白前 4.19-4.48 6862 14022 提蛋白后 4.50-4.87 1248 9421 去除率   81.8% 32.8%

5 經濟效益分析

  本廢水處理系統工程總投資為126.0萬元,處理水量為1520m3/d,工程運行成本和運行效益見表3,本廢水處理系統運行費用為147.9萬元/a,在處理過程中獲得蛋白飼料的產值為441.6萬元/a,去除運行成本每年可以獲得293.7萬元的經濟效益,同時SS和CODcr的去除率分別達到80%和30%以上,減輕了后續生物處理的有機負荷。 表3 工程運行成本和運行效果 項目 數量 單價 金額/(萬元.a-1) 工資費 7人 750元/月 6.3 電費 35kW 0.50元/(kW.h) 15.1 藥劑費   1500元/d 54.0 其它費   1700元/d 61.2 維修費 總投資×2%   2.5 折舊費 總投資×7%   8.8 運行成本合計     147.9 蛋白產值 2736t/a 1600元/t 441.6 經濟效益     293.7

參考文獻:

  [1] 嚴瑞楦,水處理劑手冊[M].北京:化學工業出版社,2000.
  [2] 范謹初,混凝技術[M],北京:中國環境科學出版社,1992.
  [3] 陳翼孫,胡斌.氣浮凈水技術[M].北京:中國環境科學出版社,1991.
  [4] 張自杰,錢易,章非娟.環境工程手冊(水污染防治卷)[M].北京:高等教育出版社,1996


  作者簡介:買文寧(1962-),男,河南原陽人,副教授,碩士研究生導師,1994年畢業于清華大學,獲工學博士學位,現工作于鄭州大學,從事環境科學與工程、給水排水工程的教育科研與技術開發工作,電話(0371)3887431,wen1991@sina.com。

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