高錳酸鉀預(yù)氧化替代預(yù)氯化的實用性
論文類型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2002-01-01 |
來源 | 《中國給水排水》2002年第1期 | ||
作者 | 張,杰,臧景紅,劉俊良,周志剛 | ||
關(guān)鍵詞 | 富營養(yǎng)化 水庫水 高錳酸鉀預(yù)氧化 預(yù)氯化 | ||
摘要 | 針對微污染、富營養(yǎng)化的黃河平原水庫水進(jìn)行了以高錳酸鉀預(yù)氧化取代預(yù)氯化的實用性研究,結(jié)果表明:雖然在除藻效率方面二者相當(dāng),都能將藻類數(shù)量控制在不干擾混凝過程的范圍內(nèi),但高錳酸鉀預(yù)氧化的助凝效果要優(yōu)于預(yù)氯化氧化;在對CODMn、NH3-N、嗅味的去除方面要優(yōu)于預(yù)氯化;高錳酸鉀預(yù)氧化能顯著地控制氯化消毒副產(chǎn)物,并有效地降低后續(xù)氯化消毒過程中氯仿和四氯化碳等致癌物質(zhì)的生成量、減少后續(xù)氯化消毒中的投氯量;用高錳酸鉀預(yù)氧化代替預(yù)氯化,可為水廠節(jié)約制水成本約18.62萬元/a。 |
張 杰1, 臧景紅2, 劉俊良3, 周志剛4
(1.中國市政工程東北設(shè)計研究院,吉林長春13 0021;2.哈爾濱工業(yè)大學(xué)市政環(huán)境工程學(xué)院,黑龍江哈爾濱150090;3.河北建筑工程學(xué)院城市建設(shè)系,河北張家口075024;4.河北省滄州市供水總公司,河北滄州061001)
摘要:針對微污染、富營養(yǎng)化的黃河平原水庫水進(jìn)行了以高錳酸鉀預(yù)氧化取代預(yù)氯化的實用性研究,結(jié)果表明:雖然在除藻效率方面二者相當(dāng),都能將藻類數(shù)量控制在不干擾混凝過程的范圍內(nèi),但高錳酸鉀預(yù)氧化的助凝效果要優(yōu)于預(yù)氯化氧化;在對CODMn、NH3-N、嗅味的去除方面要優(yōu)于預(yù)氯化;高錳酸鉀預(yù)氧化能顯著地控制氯化消毒副產(chǎn)物,并有效地降低后續(xù)氯化消毒過程中氯仿和四氯化碳等致癌物質(zhì)的生成量、減少后續(xù)氯化消毒中的投氯量;用高錳酸鉀預(yù)氧化代替預(yù)氯化,可為水廠節(jié)約制水成本約18.62萬元/a。
關(guān)鍵詞: 富營養(yǎng)化; 水庫水; 高錳酸鉀預(yù)氧化;預(yù)氯化
中圖分類號:TU991.2
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:C
文章編號: 1000-4602(2002)01-0076-03
河北省滄州市自來水廠(東水廠)的原水取自以黃河水為水源的平原水庫——大浪淀水庫。目前,該水庫水已微污染、富營養(yǎng)化,其總磷、總氮值已達(dá)地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的湖泊、水庫特定項目標(biāo)準(zhǔn)值的Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn),水中藻類(多為藍(lán)藻和綠藻)生長尤為旺盛,有時竟高于1×108個/L,若用預(yù)氯化強(qiáng)化處理易造成:①生成大量鹵化有機(jī)污染物,使處理后水的毒理學(xué)安全性下降;②加重了水的嗅味;③夏、秋季節(jié)加氯機(jī)雖已滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),但出廠水的余氯仍不能滿足要求。以上問題迫使東水廠尋求適合該水庫水的更為經(jīng)濟(jì)有效的預(yù)氧化工藝。通過經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較分析,初步選定以高錳酸鉀預(yù)氧化替代預(yù)氯化。因高錳酸鉀預(yù)氧化應(yīng)加在混凝反應(yīng)之前,受水廠工藝條件限制,投加點只能設(shè)在配水井上,故可認(rèn)為高錳酸鉀與混凝劑同時投加。
1 高錳酸鉀預(yù)氧化條件優(yōu)化
1.1 試驗方法
取KMnO4的特征吸收波長520 nm,該波長下的吸光度值可以反映KMnO4剩余濃度的變化情況。
① 作KMnO4濃度的標(biāo)準(zhǔn)曲線;
② 在6個放有水樣的燒杯中,分別加入0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mg/L的KMnO4,隨后模擬東水廠的實際處理工藝操作,即:以200 r/min快速攪拌2 min,以60 r/min慢速攪 拌21 min,靜置沉淀10、30、60、90min;
③ 取燒杯中部的上清液用離心沉淀器離心沉淀7min,目的是避免水中未沉淀顆粒和膠體影響KMnO4殘余量的測定;
④ 用UV—754型紫外—可見分光光度計測離心沉淀后上清液的吸光度值,從而得到氧化時間分別為40、60、90、120min時的KMnO4投加量與剩余量之間的關(guān)系。
1.2 試驗結(jié)果
圖1、2分別為在不同的氧化時間下KMnO4投加量與消耗量、剩余量的關(guān)系曲線。
從圖1可見,當(dāng)KMnO4與水樣的接觸時間足夠長時,不同濃度的KMnO4溶液與水中有機(jī)物 相互作用的消耗量基本相同,表明KMnO4消耗量主要取決于原水的有機(jī)物濃度。若投入KMnO4過多,剩余的KMnO4就多,則可能存在出水Mn超標(biāo)的問題。對于大浪淀水庫水而言,KMnO4與水中有機(jī)物作用消耗量為0.45~0.5 mg/L,即其最佳投量為0.45~0.5 mg/L,經(jīng)生產(chǎn)性試驗證明,該投量不存在出水Mn超標(biāo)的問題。
由圖2可見,投加過量KMnO4(>0.5 mg/L)則沉后水中KMnO4剩余濃度與投加量成正比例關(guān)系,投加量達(dá)0.8mg/L時濾后水Mn超標(biāo),這是Mn膠體粒子穿透濾層所致。雖然Mn的毒性較小,但如果出廠水中Mn超標(biāo),不僅會使出水色度增加致衣服和固定設(shè)備染色,而且Mn的氧化物還能在水管內(nèi)壁上逐漸沉積,在水壓波動時造成“黑水”現(xiàn)象。
值得注意的一點是,KMnO4投量為0.5 mg/L時,根據(jù)水樣所需KMnO4量,其剩余量應(yīng)接近0 mg/L,然而實際上在氧化時間為40、60min時其剩余量約為0.25 mg/L。這是由于當(dāng)KMnO4投量低時,它與水中有機(jī)物反應(yīng)緩慢所致,隨著氧化時間的延長剩余量逐漸接近零,表明KM nO4與水樣的接觸時間是KMnO4預(yù)氧化工藝的一個重要參數(shù)。對于大浪淀水庫水而言,接觸時間應(yīng)為2.0h左右,東水廠的實際工藝流程時間為2.5h左右,所以在配水井投加KMnO4可完全滿足氧化時間。
2 高錳酸鉀預(yù)氧化的優(yōu)勢
由于水廠有兩套完全相同的處理系統(tǒng),因此可用來進(jìn)行高錳酸鉀預(yù)氧化和預(yù)氯化的生產(chǎn)性對比試驗。在試驗中,兩套系統(tǒng)的混凝劑均采用Al2(SO4)3,對比工藝流程如圖3。
2.1 助凝作用
由于水廠的實際運(yùn)行需根據(jù)沉后水濁度來控制加藥量,故高錳酸鉀所表現(xiàn)的助凝作用可通過現(xiàn)場實際加藥量和濾后水濁度來反映。大量現(xiàn)場運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,Ⅰ系統(tǒng)的實際加藥量和濾后水濁度比Ⅱ系統(tǒng)低。
2.2 對CODMn、藻類和氨氮的去除效果
兩系統(tǒng)的去除效果比較見表1。
Ⅰ系統(tǒng)濾后水中CODMn含量明顯低于預(yù)氯化常規(guī)處理工藝系統(tǒng),對CODMn的去除率Ⅰ系統(tǒng)比Ⅱ系統(tǒng)高4.6%,可見在去除有機(jī)污染物方面,KMnO4預(yù)氧化的處理效果要好于預(yù)氯化的處理效果。
高錳酸鉀的除藻率稍遜色于預(yù)氯化,分別為75.7%和82.9%。雖然兩系統(tǒng)除藻率都較高,但因原水藻類含量很高(一般在5 000×104個/L左右,有時達(dá)1×108個/L),使濾后水也都在1 000×104個/L上下,如此高的含藻量不僅會給濾池運(yùn)行帶來麻煩,使濾池反沖洗次數(shù)和能耗增加,還易使細(xì)菌重新生長,且個體尺寸細(xì)小的藻類也會穿透濾層而增加出廠水的嗅味。據(jù)國內(nèi)武漢東湖、昆明滇池等水廠的運(yùn)行經(jīng)驗,浮沉池對藻類去除效果很好,故東水廠應(yīng)將沉淀池改為浮沉池以解決除藻問題。
在氨氮去除率上,高錳酸鉀預(yù)氧化工藝比常規(guī)預(yù)氯化工藝高9.5%,對氨氮的去除很有效果。
2.3 對氯仿和四氯化碳的控制效果
① 高錳酸鉀預(yù)處理的同時未取消預(yù)加氯
試驗結(jié)果見表2。
② 高錳酸鉀預(yù)處理的同時取消預(yù)加氯
試驗結(jié)果見表3。
由表2、3可見,Ⅰ系統(tǒng)即使在同時預(yù)氯化的情況下,濾后水中氯仿和四氯化碳濃度也明顯低于只進(jìn)行預(yù)氯化的混凝沉淀系統(tǒng)。取消預(yù)氯化后,濾后水中氯仿和四氯化碳已很微量,顯示高錳酸鉀預(yù)氧化能顯著地控制氯化消毒副產(chǎn)物,并有效地降低后續(xù)氯化消毒過程中氯仿和四氯化碳等致癌物質(zhì)的生成量。
2.4 對嗅味的去除效果
觀測期間,當(dāng)測定溫度t=40 ℃時,Ⅰ系統(tǒng)濾后水嗅閾值為4,而Ⅱ系統(tǒng)濾后水嗅閾值竟達(dá)70。混合出廠水脫氯前的嗅閾值為24,脫氯后的嗅閾值為17,表明KMnO 4除嗅效果很好。我國飲用水標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的“無異臭”約相當(dāng)于嗅閾值為5~8,由此可見KMnO4預(yù)氧化出廠水能符合標(biāo)準(zhǔn),并在實際運(yùn)行中達(dá)到市民滿意。
3 經(jīng)濟(jì)效益分析
高錳酸鉀市場售價為9000元/t,氯氣的售價為3200元/t。東水廠實際運(yùn)行中采用濾前和濾后兩點加氯,總加氯量為4.0g/m3,其中濾前為2.5g/m3,濾后為1.5g/m3。采用 高錳酸鉀預(yù)氧化后,加氯量可減至1.0g/m3。按供水量為10×104m3/d計算,則采用預(yù)氯化耗費(fèi)為1280元/d,采用高錳酸鉀預(yù)氧化耗費(fèi)為770元/d,可節(jié)約制水成本510元/d或18.62萬元/a。可見,選用高錳酸鉀預(yù)氧化代替預(yù)氯化的設(shè)想是完全可行的。
4 建議
① 雖KMnO4的除藻率較高(76%左右),但氯化消毒后出廠水的藻類仍在(500~1000)×104個/L范圍,故該廠應(yīng)在現(xiàn)有處理流程的基礎(chǔ)上,把平流沉淀池改為可切換交替運(yùn)行的浮沉池,既能消除原沉淀池的配水不均,又能在季節(jié)性的高藻期采用氣浮工況,有效去除藻類,以避免堵塞濾池,保證出廠水水質(zhì)。
② 雖然目前高錳酸鉀預(yù)氧化替代預(yù)氯化解決了水廠的燃眉之急,但通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析比較和從長遠(yuǎn)來看,采用具有高效吸附能力的活性炭與高錳酸鉀聯(lián)用方能較徹底地解決大浪淀水庫日益嚴(yán)重的微污染和富營養(yǎng)化問題。
參考文獻(xiàn):
[1] 李鏡明,蔣海濤.富營養(yǎng)化水源的給水除臭技術(shù)[J].中國給水排水,1994,10(1):33-37.
電 話:(0431)5627048
收稿日期:2001-08-07
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