楊運崗 (安鋼集團信陽鋼鐵有限責(zé)任公司,河南 信陽464194) 摘要:高爐冷卻系統(tǒng)采用地下水作冷卻水時,結(jié)垢嚴(yán)重,冷卻壁經(jīng)常被燒壞。采用軟水閉路循環(huán)后,通過改善冷卻水質(zhì)量,冷卻強度提高,冷卻設(shè)備壽命延長,爐況穩(wěn)定,冶強提高,綜合指標(biāo)得到改善。 關(guān)鍵詞:高爐;軟水;循環(huán)冷卻水;密閉式循環(huán)冷卻水 中圖分類號:TF066.7;TU991.4 文獻標(biāo)識碼:B 文章編號:1009-2455(2001)06-0022-02 概況 安鋼集團信陽鋼鐵有限公司現(xiàn)有4座 120m3高爐,采用的是工業(yè)水冷卻。1座 120 m3高爐的冷卻水量為200 t/h,水源來自于地方水庫,近幾年,由于地下水位逐年下降,天氣干旱少雨,水的問題威脅著高爐正常生產(chǎn)。 由于工業(yè)水水質(zhì)硬度高,在冷卻壁通道壁上容易結(jié)垢。由于水垢導(dǎo)熱系數(shù)約為鑄鐵導(dǎo)熱系數(shù)的1/80,當(dāng)熱流強度為 l.672× 105kj/(m3·h)時,1mm厚的水垢將造成約159℃的溫差,普通鑄鐵在500℃就開始變形。因此,水管內(nèi)局部結(jié)垢 3~4 mm就會引起巨大溫差,雖然清洗水垢的方法由酸洗改為高壓砂洗,效果不錯,但仍不能徹底解決結(jié)垢的問題,影響冷卻效果。因此,通過借鑒和探索,并結(jié)合我公司的實際情況,對高爐冷卻系統(tǒng)進行改進,采用軟水閉路循環(huán)冷卻,從根本上解決了水管內(nèi)壁結(jié)垢問題;并且減少了補充水量。 1 主要技術(shù)性能指標(biāo) 1.1 工藝參數(shù) 總負(fù)荷:3.0 × 106kJ/h 循環(huán)流量:200 t/h 冷卻壁進水溫度:<55℃ 冷卻壁出水溫度:≯ 60℃ 膨脹罐壓力: 0.15 MPa 系統(tǒng)工作壓力:0.3 MPa 1.2 軟化水指標(biāo) 總硬度: 0.02 mmol/L 含氧量: 0.1mg/L 含油量:5mg/L pH值:7~8.5 1.3 循環(huán)水質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn) 堿度<lmmol/L 含鹽量<5000 mg/L 2 工藝流程 啟動循環(huán)泵將集水罐內(nèi)處理后的軟水送到空氣冷卻器管束內(nèi)冷卻,使水溫降至55℃以下,再輸送g至高爐,自下而上將水均勻分配到下連箱、冷卻壁書通過冷卻壁對爐體進行冷卻,出水溫度上升至60℃以下,到上連箱進人膨脹罐,流回集水罐。系統(tǒng)在運行中滲漏、蒸發(fā)、散失部分水量,由軟水站定時向集水罐中補充軟水,并通過加藥系統(tǒng)加人定量緩蝕劑。高爐區(qū)事故停電時可轉(zhuǎn)換為重力汽冷運行。上述流程如圖1所示。 
3 清洗、預(yù)膜和運行 系統(tǒng)安裝完畢后,進行清洗和預(yù)膜,對軟化水進行化學(xué)處理,使水質(zhì)達到設(shè)計控制的標(biāo)準(zhǔn)。 3.1 清洗 選用NJ-100油垢清洗劑,它是以表面活性劑及有機溶劑為主的水溶性液體,具有親油基因和親水基因,能有效地降低水的表面張力,具有浸潤、滲透、乳化、分散等作用。 系統(tǒng)采用環(huán)流法清洗。按貯水量為 31m3,加藥原液 70 mg/L計算,須向系統(tǒng)一次性加藥 2.17-3.0 kg。啟動循環(huán)泵,使水循環(huán)至濁度最大不再增加時用F凈系統(tǒng)貯水。若發(fā)生大量泡沫時,可投加 NJ-803高效滅泡劑即可清除泡沫。 3.2 預(yù)膜 選用NJ-304預(yù)膜劑。 按系統(tǒng)貯水量 31m3計,NJ-304的投加量為200 mg/L,將 NJ-304調(diào)成濃度為 5%藥液備用,按每立方米軟化水加 5%濃度藥液4 L計算,系統(tǒng)加藥液為 124 L。 3.3 運行 系統(tǒng)運行時,按 200 mg/L的加藥量加人濃度為5%的NJ-304,每2 h檢查一次循環(huán)水中總無機磷含量,控制指標(biāo)在20 mg/L,低于此數(shù)向系統(tǒng)補加藥液。 NJ-304緩蝕劑基本上能夠控制系統(tǒng)的腐蝕結(jié)垢,使循環(huán)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)控制在設(shè)計范圍以內(nèi),達到了高爐工藝要求的需要。 4 運行效果 采用工業(yè)水冷卻,冷卻水質(zhì)不穩(wěn)定,造成冷卻水管內(nèi)表面結(jié)垢,使得其熱阻增加,冷卻水管內(nèi)徑減小,由此減小了冷壁體與冷卻水的對流換熱量,當(dāng)結(jié)垢的厚度為 1.5 mm時,冷卻壁與冷卻水的對流換熱量減小7%。高爐中修時,經(jīng)測試發(fā)現(xiàn)冷卻水管垢體厚度達 3~7 mm,按 3 a運行周期計,結(jié)垢速度為2.0 × 10-10m/s,冷卻壁與冷卻水的對流換熱量減少30%。這樣,結(jié)垢使冷卻壁長期處于高溫負(fù)荷區(qū),不但會加速它自身的破損進程,而且還會威脅到鄰近的冷卻壁破損,后果不堪設(shè)想。因此,3~5a就得更換全部冷卻壁。而改用軟水冷卻后,水質(zhì)經(jīng)過化學(xué)處理,硬度降低了,水管結(jié)垢問題從根本上得到了解決。再從高爐操作運行記錄表看出,冷卻壁進出水溫差均在5℃以下,基本消除了結(jié)垢,使冷卻壁被冷卻水帶走90%以上的熱量,冷卻壁的壽命可延長3~5a,提高了冷卻強度。 運行實踐表明,影響高爐壽命的主要因素是冷卻水質(zhì)和冷卻設(shè)備,二者相互聯(lián)系,決定著高爐主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的提高。表1列舉了我公司l號爐冷卻系統(tǒng)改造前后的主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)變化對比情況。 通過對比可以看出,爐況穩(wěn)定運行,冶煉強度提高了,綜合指標(biāo)得到了改善,其直接和間接效益是可觀的。 表1 冷卻系統(tǒng)改造前后主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)時間 | 日平均產(chǎn)量 | 冶煉強度 | 利用系數(shù) | 焦比 | 休風(fēng)率 | 冷卻壁進出口溫差 | 燒壞冷卻壁 | | t | t.m-3.d-1 | t.m-3.d-1 | kg.t-1 | % | ℃ | 塊·月-1 | 改造前 | 220 | 1.51 | 2.20 | 640 | 2.10 | 14 | 3 | 改造后 | 370 | 1.65 | 2.75 | 575 | 1.53 | 5 | 0 |
作者簡介:楊運崗(1965-),男,水暖通風(fēng)助理工程師,電話:0376-8672594. |