山東諸城酒廠薯干酒精廢液的再利用
論文類(lèi)型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2001-11-01 |
來(lái)源 | 《中國(guó)給水排水》2001年第11期 | ||
作者 | 王曉 | ||
關(guān)鍵詞 | 酒精廢液 回用 資源化 | ||
摘要 | 王曉 (淄博市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院,山東淄博255040) 摘 要:介紹了薯干酒精廢液的再利用技術(shù),分析了該技術(shù)對(duì)酒精半成品及成品指標(biāo)的影響,并對(duì)深度處理流程作了簡(jiǎn)要說(shuō)明。 關(guān)鍵詞:酒精廢液;回用;資源化 中圖分類(lèi)號(hào):TU991.64 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 ... |
王曉
(淄博市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)院,山東淄博255040)
摘 要:介紹了薯干酒精廢液的再利用技術(shù),分析了該技術(shù)對(duì)酒精半成品及成品指標(biāo)的影響,并對(duì)深度處理流程作了簡(jiǎn)要說(shuō)明。
關(guān)鍵詞:酒精廢液;回用;資源化
中圖分類(lèi)號(hào):TU991.64
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:C
文章編號(hào):1000-4602(2001)11-0053-02
以薯干為原料生產(chǎn)酒精排放的廢醪液具有有機(jī)物和懸浮物濃度高的特點(diǎn),其CODCr≥30000 mg/L,BOD5≥20000 mg/L,干物質(zhì)含量為2%~10%。
1 處理工藝
1.1 廢液主要成分
薯干酒精廢液的主要成分見(jiàn)表1。
1.2 工藝流程
酒精廢液首先進(jìn)入調(diào)節(jié)池均化水質(zhì)、水量,并加入自行研制開(kāi)發(fā)的新型凈水劑ZBJH—1,然后用液下泵提升至離心分離機(jī)。分離后的酒糟作為飼料出售,濾液流入沉淀罐,在此加入石灰中和并加入滅菌劑后進(jìn)行沉淀分離,其上清液泵回生產(chǎn)車(chē)間用于拌料,沉淀物則進(jìn)入斜板沉淀池進(jìn)一步沉淀后同回流污泥一起泵入U(xiǎn)ASB厭氧罐進(jìn)行厭氧發(fā)酵。UASB厭氧罐產(chǎn)生的沼氣經(jīng)水封進(jìn)入鍋爐助燃,出水則進(jìn)入豎流式沉淀池沉淀。沉淀后污泥回流,上清液進(jìn)入預(yù)曝池,用廢冷卻水稀釋后流入生物接觸氧化池進(jìn)行好氧生物處理,使部分有機(jī)污染物在此分解去除,再進(jìn)入穿孔旋流斜板沉淀池進(jìn)行絮凝沉淀處理。斜板沉淀池出水流入粉煤灰爐渣過(guò)濾池進(jìn)行過(guò)濾和吸附后即可達(dá)標(biāo)排放。工藝流程見(jiàn)圖1。
1.3 回用
①分離設(shè)備的選型
酒精廢液溫度高(>95 ℃)、酸度大、含砂石等較多,對(duì)設(shè)備會(huì)有一定的腐蝕和磨損,而回用技術(shù)的關(guān)鍵就在于如何提高分離效率,將廢液中的固形物盡可能分離出來(lái)以滿足對(duì)回用水所含固形物量的要求。經(jīng)過(guò)對(duì)設(shè)備性能及處理效果進(jìn)行比較,最終選定DFIL—600型固液分離機(jī)和400目篩網(wǎng)。
DFIL—600型固液分離機(jī)的主要技術(shù)參數(shù):
處理能力為8~10m3/h;轉(zhuǎn)速為1 700 r/min;分離液體的溫度≤100 ℃;處理后廢水中固形物粒度≤400 目;分離酒糟含水率為85%~87%。
②專(zhuān)用處理劑的研制
由于酒糟經(jīng)過(guò)蒸煮后粘度較大,為此需添加處理劑以利于固液分離。結(jié)合酒糟廢液的性質(zhì),研制開(kāi)發(fā)出一種適合酒糟廢液分離的新型處理劑ZBJH—1,提高了離心機(jī)的固液分離效果,達(dá)到了廢液回用要求的技術(shù)指標(biāo)。
③工藝參數(shù)調(diào)整
蒸煮溫度為120~130 ℃;糖化加H2SO4調(diào)pH值至4~4.5。發(fā)酵滿1/3罐時(shí),加1 μg/mL醪液青霉素,回用液加堿中和至pH值為1.0~2.0。
1.4回用效果分析
在回用過(guò)程中,對(duì)其中一個(gè)月中約16個(gè)批次的酒精產(chǎn)品的主要質(zhì)量指標(biāo)作了統(tǒng)計(jì),其中成品醪的主要指標(biāo)見(jiàn)表2。
對(duì)于成品醪:
①pH值基本維持在4.5~6.5。
②殘還原糖為(0.11~0.49)×10-2 g/mL,波動(dòng)較大。
③由于回用水中含糖而造成總糖濃度的波動(dòng)(0.42%~0.56%),但基本不累加。
酒精成品:
①甲醇和揮發(fā)酸分別穩(wěn)定在0.06×10-2和0.3×10-2 g/mL以下,回用基本未對(duì)其造成影響。
②在回用的16個(gè)批次中僅出現(xiàn)4次氧化時(shí)間<15 min的情況,說(shuō)明通過(guò)糖化調(diào)酸,發(fā)酵過(guò)程中產(chǎn)生的雜質(zhì)較少。
酒糟廢液:
酒糟廢液、濾液的粘度、密度、TS、SS、COD、總酸、揮發(fā)酸等基本在穩(wěn)定范圍內(nèi)波動(dòng)。
1.5 深度處理
廢液經(jīng)物化處理后可大部分回用于生產(chǎn),但仍有約10%~15%的廢液需做深度處理,為此采用厭氧—好氧處理工藝,以使這部分廢水最終能達(dá)標(biāo)排放。其主要設(shè)施、設(shè)備工藝參數(shù)為:
①UASB厭氧反應(yīng)罐:鋼制,內(nèi)設(shè)三相分離器。設(shè)計(jì)COD容積負(fù)荷為3.5 kgCOD/(m3·d),有效容積為500m3,水力停留時(shí)間為10 d,COD去除率為85%。
②預(yù)曝池:鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),池內(nèi)設(shè)有穿孔曝氣管,有效容積為50m3,此處用廢冷卻水4倍稀釋。
③接觸氧化池:鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),分2格,池內(nèi)設(shè)微孔曝氣器及半軟性組合填料,設(shè)計(jì)COD容積負(fù)荷為1.5 kgCOD/(m3·d),有效容積為200m3。
④斜板沉淀池:鋼制,內(nèi)設(shè)孔徑為50 mm的斜板填料,其表面負(fù)荷為1m3/(m2·h)。
⑤加藥裝置:采用的藥劑為聚合氯化鋁,設(shè)加藥箱及加藥泵各1臺(tái)。
⑥泵房:平面尺寸為12 m×6 m,兼作鼓風(fēng)機(jī)房,內(nèi)設(shè)2臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī),1用1備。
⑦污泥脫水機(jī)房:平面尺寸為12 m×6 m,內(nèi)設(shè)箱式板框壓濾機(jī)(1臺(tái))、聚丙烯酰胺加藥箱(1個(gè))和加藥泵(1臺(tái))。
2 結(jié) 論
通過(guò)酒精廢水的回用不僅節(jié)約了酒精生產(chǎn)用水,而且大大降低了廢液排放量(減少了90%左右),使處理負(fù)荷大大降低。回用后的剩余廢水排放到后續(xù)工序,進(jìn)行厭氧—好氧處理,其中經(jīng)厭氧處理后COD可降至8 000 mg/L以下,經(jīng)稀釋預(yù)曝后進(jìn)行好氧生物處理,再經(jīng)沉淀過(guò)濾后可達(dá)標(biāo)排放。
酒精生產(chǎn)是一個(gè)復(fù)雜的生物化學(xué)過(guò)程,廢液回用后無(wú)疑會(huì)使酵母的生存環(huán)境發(fā)生變化,容易產(chǎn)生新菌種。如管理不善或操作不當(dāng),將導(dǎo)致回用失敗,故應(yīng)定期對(duì)回用管線及設(shè)備進(jìn)行高溫滅菌,并應(yīng)對(duì)雜菌進(jìn)行跟蹤、鑒定和采取相應(yīng)措施。
參考文獻(xiàn):
[1]國(guó)家環(huán)境保護(hù)局.高濃度有機(jī)廢水處理技術(shù)[M].北京:中國(guó)科學(xué)技術(shù)出版社,1993.
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收稿日期:2001-01-15
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