鐵、炭流化床預(yù)處理染料廢水研究
論文類(lèi)型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2001-08-01 |
來(lái)源 | 《中國(guó)給水排水》2001年第8期 | ||
作者 | 張鍵,季俊杰,徐乃東,葛麗英 | ||
關(guān)鍵詞 | 鐵 炭流化床反應(yīng)器 預(yù)處理 染料廢水 | ||
摘要 | 張鍵1,季俊杰1,徐乃東2,葛麗英1 (1.揚(yáng)州大學(xué)環(huán)境工程系,江蘇揚(yáng)州225009; 2.中國(guó)天雨給排水設(shè)備集團(tuán),江蘇江都225268) 摘 要:用鐵、炭流化床反應(yīng)器所進(jìn)行的染料廢水預(yù)處理試驗(yàn)結(jié)果表明,該工藝克服了固定床鐵、炭反應(yīng)器易鈍化、結(jié)塊的缺點(diǎn),運(yùn)行管理方便。在原水CODCr為3 ... |
張鍵1,季俊杰1,徐乃東2,葛麗英1
(1.揚(yáng)州大學(xué)環(huán)境工程系,江蘇揚(yáng)州225009;
2.中國(guó)天雨給排水設(shè)備集團(tuán),江蘇江都225268)
摘 要:用鐵、炭流化床反應(yīng)器所進(jìn)行的染料廢水預(yù)處理試驗(yàn)結(jié)果表明,該工藝克服了固定床鐵、炭反應(yīng)器易鈍化、結(jié)塊的缺點(diǎn),運(yùn)行管理方便。在原水CODCr為3 750 mg/L、色度為1 500倍時(shí),兩者的去除率分別達(dá)到77%和90%。
關(guān)鍵詞:鐵、炭流化床反應(yīng)器;預(yù)處理;染料廢水
中圖分類(lèi)號(hào):X505
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1000-4602(2001)08-0006-04
Study on Iron-carbon Fluidized Bed Process for Pretreatment of Dyestuff Wastewater
ZHANG Jian1,JI Jun-jie1,XU Nai-dong2,GE Li-ying1
(1.Dept.of Environmental Engineering,Yangzhou University,Yangzhou 225009,China;2.China Tianyu Water and Wastewater Equipment Group,Jiangdu 225268,China)
Abstract:Iron-carbon fluidized bed reactor was studied for the pretreatment of dyestuff wastewater.The result shows that the process overcomes the defects of passivation and agglomeration occurring in the fixed bed reactor,and has the advantage of easy operation and management.At CODCr of 3 750 mg/L and color of 1 500 times in raw wastewater,removal rate of 77% and 90% is achieved respectively for CODCr and color.
Keywords:iron-carbon fluidized bed reactor;pretreatment;dyestuff wastewater
在染料生產(chǎn)廢水處理方面,采用鐵、炭腐蝕電池工藝(微電解)作為物化預(yù)處理方法,無(wú)論在試驗(yàn)研究還是在生產(chǎn)實(shí)踐的應(yīng)用方面,都取得了令人滿(mǎn)意的效果[1~3],不僅COD去除率達(dá)40%~60%,色度去除率達(dá)60%~80%,而且提高了廢水的可生化性[4],為后續(xù)生化處理和處理后達(dá)標(biāo)排放奠定了基礎(chǔ)。但工程實(shí)踐也表明,目前采用的微電解塔普遍存在著表面易鈍化、填料結(jié)塊等諸多弊端,影響了預(yù)處理效果。
近年來(lái),國(guó)內(nèi)外已有相關(guān)微電解塔改進(jìn)性試驗(yàn)及工程實(shí)踐的報(bào)道,如方彬的流化床電偶反應(yīng)器[5]等。我們?cè)诜治隽擞嘘P(guān)工程實(shí)例的基礎(chǔ)上,提出了鐵、炭流化床接觸氧化還原的新概念,并進(jìn)行了試驗(yàn)研究。試驗(yàn)結(jié)果表明,該處理方法既克服了傳統(tǒng)鐵、炭微電解反應(yīng)器填料易鈍化、結(jié)塊的缺點(diǎn),又能進(jìn)一步提高對(duì)染料廢水的預(yù)處理效果,而且非常方便于對(duì)傳統(tǒng)工藝的改造。
1 試驗(yàn)裝置和方法
1.1 試驗(yàn)裝置
采用100 mm×1 800 mm的有機(jī)玻璃柱作為流化床反應(yīng)器,有效容積為12 L。反應(yīng)器底部設(shè)1個(gè)砂芯布?xì)忸^,氣源采用空氣壓縮機(jī)。反應(yīng)器內(nèi)置適量的鐵、炭混合物,反應(yīng)器出水進(jìn)入反應(yīng)沉淀器,上清液排出。
試驗(yàn)流程及裝置如圖1所示。
1.2 試驗(yàn)水質(zhì)
試驗(yàn)用水取自揚(yáng)州某染料化工廠,其主要產(chǎn)品為弱酸性、分散、硫化、活性等多種染料。根據(jù)生產(chǎn)工藝推斷,廢水中含有大量帶有顯色基團(tuán)(—NN—、—NO等)及極性基團(tuán)(—SO3Na、—OH等)的芳烴、雜環(huán)類(lèi)有機(jī)化合物及NaCl、Na2SO4、Na2S等無(wú)機(jī)鹽。
廢水水質(zhì)見(jiàn)表1。
測(cè)定項(xiàng)目的分析方法采用《水和廢水標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)分析方法》(第3版)。
1.3 試驗(yàn)條件和方法
試驗(yàn)用填料為碾碎成0.5~1.0 mm的鑄鐵屑和粒徑為1.0~2.0 mm的顆粒活性炭。為消除活性炭吸附對(duì)試驗(yàn)帶來(lái)的影響,將活性炭在原廢水中浸泡48 h。鐵、炭混合物的濕填充容積為反應(yīng)器總有效容積的50%。
采用連續(xù)試驗(yàn)法。控制進(jìn)氣量的大小,使鐵、炭填料混合并保持一定的流化狀態(tài)。按不同的停留時(shí)間,控制反應(yīng)器進(jìn)水流量,反應(yīng)器出水經(jīng)用NaOH溶液調(diào)節(jié)pH值后,進(jìn)入反應(yīng)沉淀器。檢測(cè)沉淀器出水的pH值、CODCr和色度指標(biāo)。
2 基本原理
鐵、炭流化床法對(duì)廢水的處理是基于電化學(xué)反應(yīng)的氧化還原和電池反應(yīng)產(chǎn)物的絮凝及新生絮體的吸附等的協(xié)同作用,其中電化學(xué)反應(yīng)的氧化還原作用是主要的[6]。
染料廢水中含鹽量較高,是良好的電解質(zhì)。當(dāng)鐵、炭顆粒懸浮于廢水中時(shí),在廢水中形成無(wú)數(shù)個(gè)微原電池。其中,電位低的鐵成為陽(yáng)極,電位高的炭成為陰極,在酸性條件下發(fā)生下列電化學(xué)反應(yīng):
陽(yáng)極(Fe),F(xiàn)e-2e→Fe2+
E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V
陰極(C),2H++2e→2[H→]H2↑E0(O2)=1.23 V
電極反應(yīng)產(chǎn)生的新生態(tài)的[H]和Fe2+可使有機(jī)物中的大分子轉(zhuǎn)化為小分子,使部分環(huán)狀有機(jī)物斷環(huán),降低了廢水的CODCr值。同時(shí),破壞了發(fā)色基團(tuán)(如—NN—等),使廢水脫色。
當(dāng)反應(yīng)器內(nèi)鐵炭填料處于流化狀態(tài)下,由于鐵屑顆粒間以及鐵屑顆粒與炭粒間的相互磨擦,使得鐵屑表面難以形成一層不溶性的阻礙電化學(xué)反應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行的鈍化膜,電化學(xué)反應(yīng)便能持續(xù)不斷地發(fā)生。
隨著電化學(xué)反應(yīng)的繼續(xù),鐵屑填料逐漸被消耗,直至最后形成被出水水流帶走的細(xì)小顆粒。根據(jù)出水含鐵量的計(jì)算結(jié)果,定期投加顆粒鐵屑填料,可使反應(yīng)器連續(xù)運(yùn)行。
電化學(xué)反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生的大量的Fe2+,在充氧條件下,發(fā)生下列反應(yīng)[7]:
4Fe2++8OH-+O2+2H2O=4Fe(OH)3
當(dāng)調(diào)節(jié)反應(yīng)器出水pH值至偏堿性時(shí),生成大量的Fe(OH)3絮狀物,這些絮狀物具有很強(qiáng)的混凝和吸附作用,能使廢水中微小的分散顆粒及脫穩(wěn)膠體、有機(jī)物絮凝沉淀,進(jìn)一步降低廢水的CODCr值和色度。
3 試驗(yàn)結(jié)果及討論
為得到合適的操作條件及分析影響脫色率和COD去除率的主要因素,進(jìn)行了前期單因素條件影響試驗(yàn),在此基礎(chǔ)上又進(jìn)行了4因素3水平的正交試驗(yàn),每組試驗(yàn)均為連續(xù)進(jìn)水和連續(xù)出水,且不回流。
3.1 條件試驗(yàn)
條件影響試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖2~5。
由圖2可知,降低廢水的pH值,促進(jìn)了電極反應(yīng),從而提高了COD的去除率。同時(shí),陽(yáng)極(鐵)溶解性增大,出水含鐵量增加,色度去除率降低。
停留時(shí)間對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響可從圖3看出,停留時(shí)間越長(zhǎng),氧化還原等作用進(jìn)行得越完全,COD去除率越高,但停留時(shí)間的延長(zhǎng),導(dǎo)致處理出水含鐵量增加,色度去除率降低。
由圖4可知,當(dāng)膨脹率(混合填料懸浮后的體積與原體積之比)增大,填料與廢水接觸面積增大,加劇了接觸氧化、電化學(xué)反應(yīng)的進(jìn)行,COD去除率增加。同時(shí),出水含鐵量增加,色度去除率降低。當(dāng)膨脹率繼續(xù)增加到一定值后,上述變化不明顯。
根據(jù)電化學(xué)反應(yīng),鐵作為陽(yáng)極在反應(yīng)過(guò)程中消耗,而炭不直接參加電極反應(yīng),只作為電子得失的載體。由圖5可知,當(dāng)增加鐵、炭比,COD去除率增加,同時(shí)水中的含鐵量增加,色度去除率隨之降低。當(dāng)鐵、炭比繼續(xù)增大,COD的去除率無(wú)明顯提高。
3.2 正交試驗(yàn)
根據(jù)條件試驗(yàn),確定影響鐵、炭流化床處理效果的主要因素有進(jìn)水pH值、停留時(shí)間、膨脹率、鐵炭比。為尋求最佳運(yùn)行參數(shù),采用了4因素3水平正交試驗(yàn)法設(shè)計(jì)試驗(yàn),為保證試驗(yàn)的可靠性,每組試驗(yàn)均采用4次平行測(cè)定,結(jié)果取均值。
正交試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2,正交試驗(yàn)分析見(jiàn)表3。
對(duì)正交試驗(yàn)結(jié)果的分析表明,影響COD去除率的因素依次為原水pH值、停留時(shí)間、填料鐵炭比、填料膨脹率;影響色度去除率的因素依次為:原水pH值、停留時(shí)間、填料膨脹率、填料鐵炭比。在表2所列各試驗(yàn)中,以A1B1C2D3條件下的處理效果最佳,運(yùn)行穩(wěn)定,出水始終清澈透明。因此,根據(jù)多指標(biāo)正交試驗(yàn)的綜合評(píng)分直觀分析法,確定鐵、炭流化床較佳的處理?xiàng)l件為:原水pH值為4.0,停留時(shí)間為10 min,膨脹率為20%,鐵炭比為2∶1。
4 結(jié)語(yǔ)
鐵、炭流化床處理染料廢水適宜的運(yùn)行條件為:進(jìn)水pH值為4,膨脹率為20%,鐵炭混合比為2∶1,水力停留時(shí)間為10 min。當(dāng)進(jìn)水CODCr濃度為3 750 mg/L,色度為1 500倍時(shí),COD及色度的去除率分別達(dá)到77%和90%,作為預(yù)處理過(guò)程對(duì)后續(xù)生化處理創(chuàng)造了較好的條件。
采用鐵、炭流化床反應(yīng)器對(duì)染料廢水進(jìn)行預(yù)處理,克服了固定床鐵炭反應(yīng)器表面易鈍化、填料易結(jié)塊及運(yùn)行效果隨運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng)而逐步降低的不足。
在對(duì)反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)作適當(dāng)調(diào)整后,可以方便地將傳統(tǒng)的固定床工藝改造為流化床工藝。這樣,不僅可提高預(yù)處理效果,而且大大方便了設(shè)施操作和運(yùn)行管理。
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作者簡(jiǎn)介:張鍵(1964-),男,江蘇南通人,工程師,主要從事水污染控制工程研究。
電 話(huà):13805273797(0514)7978387(O)7973623(H)
收稿日期:2001-05-15
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