兩段SBR法高效去除有油及脫氮的湘研究
論文類型 | 技術與工程 | 發(fā)表日期 | 2001-07-01 |
來源 | 土木工程學會水工業(yè)分會排水委員會第四屆第一次年會 | ||
作者 | 彭永臻,曾薇 | ||
關鍵詞 | 兩段SBR法 亞硝酸型硝化 反硝化 | ||
摘要 | 本文介紹了采用兩段 SBR法處理有機物和氨氮含量較高的化工廢水的試驗研究。一段反應器(SBR1)的反應過程處于好氧狀態(tài).主要去除大部分有機物。二段反應器(SBR2)先好氧,去除剩余有機物和硝化反應,并且控制硝化反應進程至亞硝酸型硝化結束;然后缺氧反硝化,反硝化以原水作為碳源。試驗結果表明:采用兩段SBR法處理有機物和氨氮濃度較高的工業(yè)廢水,增加了二段污泥中硝化菌的含量,使具有不同作用的兩大類微生物群體分別在各自的反應器內(nèi)生存。在進一步降低出水COD的同時,避免高有機負荷對硝化反應的沖擊,使碳氮比(C/N) |
彭永臻,曾薇
摘 要:本文介紹了采用兩段 SBR法處理有機物和氨氮含量較高的化工廢水的試驗研究。一段反應器(SBR1)的反應過程處于好氧狀態(tài).主要去除大部分有機物。二段反應器(SBR2)先好氧,去除剩余有機物和硝化反應,并且控制硝化反應進程至亞硝酸型硝化結束;然后缺氧反硝化,反硝化以原水作為碳源。試驗結果表明:采用兩段SBR法處理有機物和氨氮濃度較高的工業(yè)廢水,增加了二段污泥中硝化菌的含量,使具有不同作用的兩大類微生物群體分別在各自的反應器內(nèi)生存。在進一步降低出水COD的同時,避免高有機負荷對硝化反應的沖擊,使碳氮比(C/N)不再成為脫氮系統(tǒng)的影響因素。因此,與單一的SBR法相比,兩段SBR法不僅提高處理效率,還能節(jié)約能耗及外加碳源的費用。
關鍵詞:兩段SBR法,亞硝酸型硝化,反硝化
SBR藝己廣泛應用于工業(yè)廢水的處理[1]。近年來,以SBR藝為基礎,陸續(xù)開發(fā)和應用了幾種新型的SBR工藝。例如,膜法或SBR[2],二級SBR系統(tǒng)[3],厭氧SBR[4][5],三級SBR系統(tǒng)[6]等等。SBR的一個顯著特點就是可以在時間上靈活地控制好氧、缺氧和厭氧的環(huán)境條件,達到脫氮除磷的目的。因此,對于處理氮、磷濃度較高的廢水。SBR已成為理想的工藝[7,8]。本研究將兩個普通SBR反應器串聯(lián)起來,處理有機物與氨氮濃度均較高的工業(yè)廢水,即能去除有機污染物又能達到脫氮的目的。因此,控制不同的試驗條件,研究兩段SBR法的特性,為高效處理有機物和氨氮濃度較高的廢水提供一定的理論依據(jù)。
1.材料和方法
試驗采用石油化工廢水,原廢水主要含有乙酸、偏苯三酸及苯酥等多種有機化合物,呈強酸性,處理前調(diào)節(jié)pH值為6~7。加適量的自來水稀釋到不同的COD濃度,并根據(jù)試驗要求投加NH4Cl和KH2PO4,兩段SBR工藝系統(tǒng)由兩套相同的SBR串聯(lián)構成,分別命名為SBR1和SBR2。SBR1處于好氧狀態(tài),去除大部分有機物。SBR2以脫氮為主,先好氧硝化,并控制硝化反應至亞硝酸型硝化結束,同時也去除少部分剩余的有機物,進一步降低出水COD濃度。然后缺氧反硝化,反硝化通入原水作為碳源。每套反應器裝置如圖1所示。反應器高70cm,直徑30cm,有效容積38L。采用鼓風曝氣,轉子流量計調(diào)節(jié)曝氣量控制DO濃度;溫控儀和加熱器控制水溫;在線檢測DO、ORP和pH,并根據(jù)這些參數(shù)的變化情況在一定的時間間隔內(nèi)取樣測定COD、NH4+-N、NO2--W、NO3--H和MLSS等指標。
2.試驗結果與分析
兩段SBR系統(tǒng)啟動和污泥培養(yǎng)馴化階段,始終將水溫維持在30~32℃,SBR2硝化段的pH值控制在7.0-7.7,此溫度與pH值均是亞硝化菌的最佳范圍。原水的氨氮在50-100mg/L,COD在500~1000mg/L范圍內(nèi)變化,在線檢測DO、ORP和pH。每一周期的硝化反應過程中曝氣量恒定,由于在固定氧供給模式下,SBR內(nèi)的亞硝酸化和硝酸化具有順序發(fā)生的特點,當NH4+-N全部轉化為NO2--N和部分NO3+-N時,pH值大幅度升高[9]。根據(jù)在線檢測的pH值的這一變化特點,及時結束SBR2的硝化過程,進入缺氧反硝化。因此,SBR2的硝化反應并不是設定固定的水力停留時間(HRT),而是根據(jù)原水氨氮濃度的變化在線控制反應時間。采取這種控制方法和上述的運行條件,經(jīng)過一個月的培養(yǎng),亞硝化菌占絕對優(yōu)勢,SBR2硝化反應結束時NO3--N/NOx--N在5%以下,成功的將硝化反應控制在亞硝酸型硝化結束。在后續(xù)試驗結果的討論中,由于NO3--N的最大濃度只有1-2mg/L,圖中沒有出示,主要討論NO2--N變化。
試驗考察了溫度對兩段SBR反應器內(nèi)污泥活性的影響情況,從而找出各自反應器內(nèi)微生物最適宜的溫度條件。在此基礎上,變化不同的進水NH4+—N濃度和COD濃度,比較兩個反應器內(nèi)污染物降解情況。
2.1 溫度的影響
試驗配制原水COD濃度為1270mg/L,進入SBR1混合后初始COD濃度為1050mg/L,氨氮濃度為85mg/L,MLSS控制在2000mg/L左右。一般認為微生物降解COD的適宜溫度為20℃,因此,SBR1在20℃運行的基礎上突然將溫度變化到15℃、27℃,COD的降解情況如圖2(a)所示。SBR1主要是去除大部分COD,SBR1出水沒有檢測出亞硝態(tài)氮,說明SBR1沒有發(fā)生硝化反應。在SBR1的反應過程中,氨氮濃度隨COD的降低而減少,由于沒有發(fā)生硝化反應,氨氛濃度的減少主要是用于微生物的同化作用。SBR1的出水進入SBR2,反應初始的氨氮濃度為34mg/L。SBR2的主要作用是硝化、反硝化。一般認為硝化反硝化的適宜溫度是30℃,因此,SBR2在30℃運行的基礎上,將溫度突然變化到20℃、25℃、34℃,MLSS控制在1800mg/L左右,DO充足,氨氮及亞硝態(tài)氮的變化情況如圖2(b)所示。
從圖2(a)中可以看出,當SBR1的溫度由20℃進一步提高到27℃時,對COD的降解過程幾乎沒有影響,反應并沒有因為溫度的提高而加快。但是,當溫度由20℃突然降至15℃時,反應速度明顯變慢,COD的比降解速率由8.4kg/(kg.d)降到6.3kg/(kg.d),反應時間延長30min。由此可見,對于去除COD的微生物而言,當溫度超過20℃后,微生物的活性已充分發(fā)揮,在污泥濃度和進水COD一定的條件下,溫度的影響已不明顯。在溫度低于20℃的范圍內(nèi),溫度成為污泥活性的限制因素,對反應速度的影響較大。因此,SBR1的適宜溫度確定為20~25℃。從圖2(b)中可以看出,在30℃時,硝化和反硝化所用的時間最短,當溫度進一步提高到34℃時,對反應過程幾乎沒有影響。隨著溫度從30℃降至25℃、20℃,硝化反硝化的速度也隨著逐步降低。由此可見,30℃時硝化菌和反硝化菌的活性最強,SBR2的適宜溫度在30℃左右。試驗結果表明:兩種微生物存在于不同的反應器內(nèi)并在各自最佳的溫度范圍內(nèi)發(fā)揮最大作用,因此提高了處理效率。避兔在單一反應器內(nèi),溫度過高而增加運行費用或溫度過低而降低微生物的活性。更重要的是,控制SBR2在30℃左右的條件下運行,可將硝化反應控制在亞硝酸型硝化反應結束。
2.2 進水COD濃度的影響
試驗中SBR1初始氨氮濃度不變,均為85mg/L,改變初始COD濃度(s)分別為1250mg/L、850mg/L和600mg/L,SBR1和SBR2的污泥濃度分別控制在2000~2300mg/L和3000mg/L左右,DO充足。兩個反應器內(nèi)COD、氨氮和亞硝態(tài)氮濃度的變化情況如圖3a)、 (b)所示。
從圖3(a)中可以看出,當初始COD濃度由600mg/L增加到1250mg/L,經(jīng)SBR1處理后出水的COD濃度僅由120mg/L增加到190mg/L,大約80%的COD都已在SBR1去除。也就是說,SBR1初始COD濃度增加了700mg/L,SBR2進水COD濃度僅增加了70mg/L,對SBR2的硝化反應不會帶來沖擊和影響。對于硝化反應而言,硝化菌要求的污泥齡較長,大約30天以上。而單一的SBR系統(tǒng)長期在較高的COD濃度下運行,降解COD的異養(yǎng)菌就會快速增殖,抑制硝化菌的生長。與此同時,為保持反應器內(nèi)一定的污泥濃度,硝化菌會隨著剩余污泥排放量的增大而流失,縮短污泥齡,降低硝化反應速度。兩段SBR法可有效的避免高COD濃度對硝化反應的沖擊,因為大部分COD在SBR1中已被去除。SBR2由于COD濃度低,相對于SBR1而言,污泥增長非常緩慢,污泥齡長,保證了硝化菌較長生長周期的要求。例如,在試驗中,當SBRI初始COD為1250mg/L,SBR1反應結束后COD僅剩190mg/L,SBR1的MLSS則由2000mg/L增至2300mg/L。而SBR2的MLSS在這個反應周期結束后僅增長了30mg/L。另有研究指出:當BOD5/TKN=9時,硝化菌僅占污泥的2.9%,當BOD5/TKN=1時,硝化菌的比例可以提高到21%。由此可見,較低的COD濃度有利于提高污泥中硝化菌的比例,提高硝化反應速度,兩段SBR的比硝化反應速度可達到0.2~0.25kg/(kg.d)。
圖3(b)的試驗結果驗證了上述分析。
圖3(b)反映的是SBR2反應過程中COD的變化情況。從圖中看出,SBR2可以去除少部分剩余的COD,進一步降低出水COD濃度。這是由于SBR2雖然以脫氮為主,但污泥中占大部分的仍是可以降解COD的異養(yǎng)菌,包括反硝化的異養(yǎng)菌,因此仍能去除少部分COD。結合圖3(b)中SBR2的氨氮與亞硝態(tài)氮變化情況,發(fā)現(xiàn)硝化反應與去除COD同時發(fā)生。這是由于SBR2進水的COD濃度較低,硝化菌只有在低COD濃度的條件下,才能在與異養(yǎng)菌的競爭中發(fā)揮作用。SBR1初始的COD濃度越低,SBR2進水的氨氮濃度越高,所需的硝化反應
時間越長,反硝化所需碳源也越多。例如,圖3(b)中所示,SBK1的初始COD濃度為600mg/L時,SBR2的硝化時間最長,達到140min。三個COD的突增是反硝化開始時注入原水作為碳源,引起COD的增高,但隨著反硝化的快速進行,COD也快速下降。對應于SBR1初始COD為600mg/L的曲線,COD的突增出現(xiàn)得最晚,COD增長的幅度也最大,正說明了這個反應過程的硝化時間最長,所需碳源最多。各個反應過程的反硝化都是以原水作為碳源,這樣可以節(jié)省另投碳源的費用。
綜合上述分析,在SBR1進水氨氮濃度不變的條件下,COD濃度的增加只會相應的延長SBR1的反應時間,SBR2內(nèi)的硝化反應時間反而隨COD的增加而減少,這是由于在SBR1內(nèi),隨著進水COD濃度的增加,微生物同化作用消耗的氨氮也增加,使SBR2的進水氨氮濃度降低。
2.3 進水氨氮濃度的影響
試驗中SBR1初始的COD濃度不變,每個周期都是800~850mg/L,改變初始的氨氮濃度(N)分別為103mg/L、87mg/L、70mg/L。SBR1的污泥濃度控制在2000~2200mg/L左右,SBR2的污泥濃度控制在3000~3100mg/L,DO充足,兩個反應器內(nèi)COD、氨氮、亞硝態(tài)氮隨時間的變化情況如圖4(a)、(b)所示。
從圖4(a)中可以看出,對于SBR1,在氮充足的情況下,COD的降解速度不受氨氮濃度的影響,三組不同氨氮濃度的進水,COD的降解時間基本相同。由于COD濃度不變,三組試驗中SBR1內(nèi)微生物同化作用消耗的氨氮是相同的,因此SBR1出水的氨氮濃度隨進水氨氮濃度的增加而增加。從圖4(b)可以看出,SBR2硝化、反硝化的時間隨進水氨氛濃度的增加而延長。COD變化在SBR2反應前期基本相同,COD降解與硝化反應同時進行。SBR1進水氨氮濃度越高,SBR2反硝化需要的碳源越多,即COD的峰值越高。由于反硝化需要的時間較短,圖4(b)也反映出在碳源充足的條件下,進水氨氮濃度的變化對反硝化時間的影響不是很顯著。因此,在原水COD濃度不變,氨氮濃度變化的條件下,對SBR1內(nèi)的COD降解沒有影響,只是相應的改變SBR2硝化反應時間。在進水氨氮濃度較高的情況下,兩段SBR可有效的提高硝化反應效率和總反應效率,減少總反應時間。
2.4 進水氨氮與COD沖擊負荷的影響
將原水氨氮55mg/L,COD550mg/L突然增大到氨氮85mg/L,COD1250mg/L。SBR1和SBR2的污泥濃度分別控制在2000~2100mg/L,3000mg/L左右。
圖5(a)表明了隨進水COD濃度的增加,SBR1的反應時間延長。盡管SBR1進水的COD濃度由550mg/L增加到1250mg/L,氨氮濃度也相應的由55mg/L增加到85mg/L,但是大部分COD在SBR1去除,而且COD濃度越高,SBR1內(nèi)的異養(yǎng)菌同化作用消耗的氨氮越多,使得SBR1出水的COD和氨氮只在很小的范圍內(nèi)變化。SBR2的COD變化情況如圖5(b)所示,兩組試驗沒有明顯的差別,因為大部分COD在SBR1內(nèi)去除,SBR2進水COD幾十mg/L的變化不足以對反應過程產(chǎn)生影響。圖5(b)也出示了SBR2內(nèi)的氨氮和亞硝態(tài)氮的變化過程,兩組試驗也沒有明顯的差別。而單——SBR法在同樣的條件下,由于污泥的快速增長而降低硝化菌的比例,總反應時間延長20%。因此,對于兩段SBR法,在氨氮與COD濃度同時增大的沖擊負荷下,由于大部分COD和部分氨氮在SBR1中去除,可有效的抵制沖擊負荷對SBR2硝化反應的干擾。
2.2、2.3和2.4均是從不同角度改變原水的碳氮比(C/N:7-15),考察 C/N對兩段SBR脫氮系統(tǒng)的影響,因為C/N是影響活性污泥法脫氮系統(tǒng)的主要因素。C/N過高,則降低硝化反應速率,通常要求BOD5在15-20mg/L以下;C/N過低,則硝化反應時間過長并抑制反硝化做。而兩段SBR系統(tǒng)去除COD和脫氮發(fā)生在不同的反應器內(nèi),C/N不再是硝化反應的制約因素。在任何C/N條件下,氨氮的污泥負荷均可達到0.25kg/(kg·d)。反硝化引入污水作為碳源,原水的C/N也不再是反硝化的制約因素。
3.結論
(1)采用兩段SBR法處理有機物和氮含量較高的工業(yè)廢水,可以使兩大類具有不同作用的微生物群體存在于不同的反應器內(nèi),并在各自最佳的環(huán)境條件下生存,可有效的提高處理效率。
(2)在SBR1去除大部分COD的基礎上,SBR2可以進一步去除剩余的少部分COD,使出水的COD濃度更低。。
?。?)SBR1去除大部分COD,防止高有機負荷對SBR2內(nèi)硝化反應的沖擊,使C/N不再硝化反應的制約因素。同時,SBR2內(nèi)較低的COD濃度有利于硝化菌的生長,增加污泥中硝化菌的比例,提高硝化反應速率,減少總反應時間,節(jié)省運行費用。
(4)控制SBR2內(nèi)的硝化反應進程至亞硝酸型硝化反應結束,節(jié)約能耗。而且反硝化投加原廢水作為碳源,提高硝化反應速率并節(jié)省另投碳源的費用,降低處理成本。
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