弱酸處理循環(huán)冷卻水系統(tǒng)防垢試驗研究
論文類型 | 技術與工程 | 發(fā)表日期 | 2001-06-01 |
來源 | 2001年全國工業(yè)用水與廢水處理技術交流會 | ||
作者 | 于萍,羅運柏,許光輝 | ||
關鍵詞 | 弱酸處理 循環(huán)冷卻水 防垢 | ||
摘要 | 本文從調節(jié)循環(huán)冷卻水的水化學工況入手,防止以弱酸處理水作為循環(huán)冷卻水補充水系統(tǒng)的結垢與腐蝕。實驗室及現(xiàn)場運行試驗結果表明,該方法行之有效。 |
于萍1 羅運柏1 許光輝2
(1 武漢大學化學與環(huán)境工程系 湖北武漢 430072;2 河南省駐馬店地區(qū)古城發(fā)電廠河南確山 463200)
摘 要:本文從調節(jié)循環(huán)冷卻水的水化學工況入手,防止以弱酸處理水作為循環(huán)冷卻水補充水系統(tǒng)的結垢與腐蝕。實驗室及現(xiàn)場運行試驗結果表明,該方法行之有效。
關鍵詞:弱酸處理; 循環(huán)冷卻水;防垢
河南省駐馬店地區(qū)古城發(fā)電廠3#機裝機容量為50MW,采用一機一塔。冷卻水源取自深井地下水,含鹽量較大,含有0.27mmol/L的負硬,經過處理后幾乎除去了所有硬度。當?shù)厮Y源較為短缺,故設計時采用弱酸床處理循環(huán)冷卻水。該系統(tǒng)設有5臺DN2800氫離子交換器,每臺出力為154t/h。經過處理的水由水箱自流到吸水井,作為50MW×2機組的補充水水源。1999年6-8月期間,硬度及減度較大,最高達10mmol/L。同年9月份,硬度及堿度下降,在冷卻塔填料上發(fā)現(xiàn)沉積物,并且凝汽器真空度下降,影響生產的正常運行。
為解決凝汽器銅管內及冷卻塔填料上的結垢問題,我們通過試驗室靜態(tài)、動態(tài)腐蝕實驗,最后經過現(xiàn)場調試,對該系統(tǒng)進行了綜合評定。確定了當循環(huán)冷卻水采用弱酸床處理時,在不添加任何藥劑的情況下,保證古城發(fā)電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)不發(fā)生結垢與腐蝕的最佳運行工藝參數(shù)。
1 實驗室模擬試驗
1.1 生水及弱酸床出水水質
古城發(fā)電廠循環(huán)冷卻水生水和弱酸床出水水質如表1所示。
由表1可見,古城發(fā)電廠循環(huán)冷卻水生水水質是堿度大于硬度(即4.4>1.75),屬于堿性水。而堿度高的水在運行條件下易于結垢。
在水質分析結果可以看出,古城發(fā)電廠循環(huán)冷卻水的補充水經弱酸床處理后屬于極低硬度水,結垢可能性較小。在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)防垢時,可考慮采用不加藥而僅僅調節(jié)水化學工況的方法。
1.2 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)垢樣分析
為了分析了解循環(huán)冷卻水系統(tǒng)結垢的原因,對凝汽器銅管中的垢樣進行了化學成分分析,分析結果如表2所示。
從垢樣的分析結果可以看出,垢中有機物及鈣、鎂含量較高,有機物的消除可以采用在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中添加殺菌劑的方法;解決高的鈣、鎂離子含量問題,可以通過調整循環(huán)冷卻水的運行工藝參數(shù),控制真不產生鈣、鎂沉積物。
1.3 實驗室靜態(tài)實驗
1.3.1 濃縮倍率測定
△A=[Cl-循/Cl-補]-[Ca2+循/Ca2+補]≤0.2
本實驗的濃縮倍率采用電力系統(tǒng)通用的經驗公式進行計算。其中,K=Cl-循/Cl-補定義為濃縮倍率:
當△A=0時,K值為穩(wěn)定濃縮倍率;
△A=0.2時,K值為最高濃縮倍率。
最高濃縮倍率時,相應的碳酸鹽硬度為極限碳狻鹽硬度。
1.3.2 靜態(tài)實驗
1)實驗方法和條件
試驗水樣放在恒溫水浴中,在恒溫條件下靜態(tài)濃縮,測定不同濃縮狀態(tài)時的Cl-與Ca2+的濃度,計算其相應的K和△A值。
試驗溫度為45±1℃,試驗水樣為現(xiàn)場取自弱酸床處理后的循環(huán)冷卻水水樣。
2)試驗結果
靜態(tài)實驗結果如表3所示。
靜態(tài)實驗結果表明,古城電廠循環(huán)冷卻水的最高濃縮倍率可達10倍。這是由于經弱酸床處理后,補充水的硬度和堿度都較低的緣故。
為了使上述實驗結果用于生產實際,充分考慮各種因素對循環(huán)冷卻水水質的影響,我們進行了實驗室動態(tài)試驗,以提出滿足現(xiàn)場運行的工藝參數(shù)。
1.4 實驗室動態(tài)試驗
1.4.1 實驗室動態(tài)試驗裝置
1.4.2 試驗方法與條件
試驗水樣放人恒溫熱水箱,利用加熱器作為熱源,采用控溫器控溫其溫度。用水泵打循環(huán),使之在裝有小球作為填料的實驗室冷卻塔模擬裝置上噴淋、蒸發(fā)并濃縮。不斷加入補充水,使循環(huán)水量維持一定范圍,測定其不同濃縮狀態(tài)時的K、η、△A值。實驗中為了考慮凝汽器銅管的耐蝕性,我們在系統(tǒng)中加有銅管,利用銅管監(jiān)測循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的運行情況,使之較為理想地反應現(xiàn)場運行狀態(tài)。
試驗溫度為 45±1℃;循環(huán)水流量為 50L/min;試驗體系中維持總水量為40-50L。
1.4.3 試驗結果
試驗結果如表4所示。
實驗室動態(tài)試驗結果表明,當循環(huán)冷卻水系統(tǒng)處于流動狀態(tài)時,循環(huán)冷卻水的最高濃縮倍率與靜態(tài)相比略有下降。這種變化趨勢說明,在電廠循環(huán)冷卻水實際運行的,真最高濃縮倍率要低于8.38,具體控制值由現(xiàn)場實驗確定。
1.5 實驗室緩蝕試驗
1.5.1 試驗方法與條件
銅管管段用益相砂紙打磨光亮后用無水酒精清洗,烘干稱重,用尼龍繩掛于濃縮至一定倍率的試驗水樣中,恒溫放置。一段時間后取出,先用水和無水酒精浸洗,烘干后用萬分之一的天平稱量真重量變化。
試驗溫度為 45±℃;試驗材質為HSn-70-1A。
1.5.2 腐蝕試驗結果
試驗結果如表5所示。
從腐蝕試驗結果可以看出,在任何濃縮倍率的循環(huán)冷卻水中,凝汽器銅管都可發(fā)生腐蝕。為防止凝汽器銅管的腐蝕,建議對該系統(tǒng)采用硫酸亞鐵預膜工藝,或投加銅管緩蝕劑的方法。
2 現(xiàn)場調整試驗
為監(jiān)測3#機循環(huán)冷卻水實際運行工況,在現(xiàn)場利剛、型試驗裝置模擬循環(huán)冷卻水實際運行工況,使小型試驗裝置中冷卻水的水質變化超前于實際循環(huán)冷卻水運行的水質變化,達到指導、監(jiān)測3#機循環(huán)冷卻水的目的。
2.1 循環(huán)冷卻水運行指標監(jiān)測
循環(huán)冷卻水運行中的水質分析結果如表6所示,取樣地點為凝汽器出口。
由表6可見,循環(huán)冷卻水凝汽器出口處水質較為穩(wěn)定,表明古城發(fā)電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)處于穩(wěn)定的運行狀態(tài),在此其間對該系統(tǒng)進行調整試驗,真實驗結果能反應電廠循環(huán)冷卻水實際運行情況。并且,在7月24日早上、中午及下午分別對該循環(huán)水系統(tǒng)的水質進行分析。結果表明:該系統(tǒng)在一天的實際運行中,循環(huán)冷卻水的水質基本保持穩(wěn)定。
2.2 現(xiàn)場小型動態(tài)試驗結果與分析
現(xiàn)場小型動態(tài)試驗裝置的運行結果如表7所示。
從上述現(xiàn)場小型試驗結果可知,保證該系統(tǒng)不結垢的最大濃縮倍率為5.0。濃縮倍率太小,排污量及補充水量會過大,不利于節(jié)水;而濃縮倍率太高,又會造成循環(huán)水系統(tǒng)結垢。該系統(tǒng)的極限碳酸鹽硬度為1.0mmol/L。為保證古城發(fā)電廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)不出現(xiàn)結垢現(xiàn)象,真實際運行硬度應控制小于1.0mmol/L。運行的控制的最大確度為7.0mmol/L。如果堿度過高,易產生碳酸鈣沉淀。同時,控制堿度也能有效地控制系統(tǒng)的結垢問題。
3 結論
古城發(fā)電廠循環(huán)冷卻水調整試驗對該廠循環(huán)冷卻水的經濟運行是非常必要的。通過調整試驗可以確定該系統(tǒng)的最佳運行工況,達到節(jié)約用水的目的。通過一系列的實驗室及現(xiàn)場試驗得出如下結論。
1)目前該廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)運行時濃縮倍率控制在小于3.5,而通過實驗室試驗及現(xiàn)場調整試驗結果可知:在濃縮倍率為≤5.0時可以保證該循環(huán)冷卻水系統(tǒng)不發(fā)生結垢現(xiàn)象。因此,古城電廠可適當提高循環(huán)冷卻水系統(tǒng)運行的濃縮倍率。這樣,不但可以減少補充水量,而且還減少了弱酸樹脂再生次數(shù),節(jié)約弱酸樹脂再生所需要的酸量,具有較高的經濟效益。
2)由實驗室腐蝕實驗可知,在任何濃縮倍率下,凝汽器銅管都存在腐蝕現(xiàn)象。為了保障電廠凝汽器的安全運行,建議采用硫酸亞鐵預膜工藝或投加銅緩蝕劑。
3)根據(jù)實驗室小型試驗及現(xiàn)場調試結果,可以得出如下現(xiàn)場運行控制標準:pH<9;Cl-<30.0mg/L;Ca2+<30.0mg/L;堿度<7.0nmmol/L;硬度<1.00mmol/L
論文搜索
月熱點論文
論文投稿
很多時候您的文章總是無緣變成鉛字。研究做到關鍵時,試驗有了起色時,是不是想和同行探討一下,工作中有了心得,您是不是很想與人分享,那么不要只是默默工作了,寫下來吧!投稿時,請以附件形式發(fā)至 paper@h2o-china.com ,請注明論文投稿。一旦采用,我們會為您增加100枚金幣。