馬家驊 (天津石化公司,天津 300271) 摘要:化工、化纖工業(yè)廢水,尤其是高濃度PTA、PET生產(chǎn)廢水處理難度大、費(fèi)用高、占地多。對(duì)PTA、PET生產(chǎn)廢水利用空曝+純氧曝氣工藝對(duì)原系統(tǒng)進(jìn)行了改擴(kuò)建,在裝置開車菌種培養(yǎng)20d后處理廢水達(dá)標(biāo)排放,COD<100mg/L,再將排放水進(jìn)一步深度處理后出水達(dá)中水標(biāo)準(zhǔn),COD<50mg/L,可回用作工業(yè)循環(huán)水補(bǔ)充水,綠化、沖廁用水。 關(guān)鍵詞:污水處理;接觸氧化+純氧曝氣;污水回用;中水;效益 中圖分類號(hào):X78 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):1009-2455(2001)03-0026-03 概況 為給天津石化公司新建20×104t/a聚酯5套工藝裝置配套,天津石化公司對(duì)原污水處理廠進(jìn)行了改擴(kuò)建。改擴(kuò)建內(nèi)容為污水處理能力由原450t/h擴(kuò)大到1245t/h;污水回用能力由200t/h擴(kuò)大到400t/h。污水處理系統(tǒng)已于2000年4月改擴(kuò)建完成并投用,做到一次投用成功,并處理污水達(dá)標(biāo)排放。 1 污水來(lái)源及水質(zhì)水量 天津公司20×104t/a聚酯建成后新、老化工、化纖污水總量最高達(dá)1245t/h,COD總量52.8t/d,其中高濃度化工、化纖污水(COD>1000mg/L)約有376t/h,中、低濃度生產(chǎn)生活污水(200<COD<1000)約有869t/h。具體如表1所示。 表1 污水廠污水來(lái)源狀況序號(hào) | 名稱 | 主要成分 | 水量/(t·h-1) | COD/(mg·L-1) | pH | 1 | 原化工含油污水 | 少量油 | 300 | 200 | 6~9 | 2 | 原化工氧化污水 | 醋酸、甲醇、對(duì)苯二甲酸等 | 40 | 10000 | 2~4 | 3 | 原滌綸有機(jī)污水 | 滌綸油劑 | 13 | 10000 | 4~7 | 4 | 原生活污水 | | 300 | 200 | 6~9 | 5 | 新增PTA污水 | 醋酸、對(duì)苯二甲酸 | 185 | 5700 | 4~6 | 6 | 新增PET污水 | 滌綸油劑 | 68.2 | 5000 | 5~7 | 7 | 新增PX裝置污水 | 少量油、Cl-、S2-、NaOH | 60 | 1000 | 6~9 | 8 | 新增動(dòng)力站污水 | | 16.5 | 500 | 6~9 | 9 | 新增其它配套裝置污水 | | 33 | 400 | 6~9 | 10 | 新增生活污水 | | 26 | 400 | 6~9 | 11 | 新增清凈下水 | | 403 | 200 | 6~9 | 合計(jì) | | | 1244.7 | | | 注:PTA為對(duì)苯二甲酸 PET為聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯 處理后的水況要求如表2所示。 表2 處理后水況要求序號(hào) | 排放要求 | COD/(mg·L-1) | pH | 水量(t·h-1) | 1 | 達(dá)標(biāo)排放 | <100 | 6~8 | 800 | 2 | 原中水 | <40 | 6~8 | 200 | 3 | 新增中水 | <50 | 6~8 | 200 | 2 污水處理改造擴(kuò)容工藝方案的選擇[1] 從表1可以看出20×104t/a聚酯新增污水中以PTA(對(duì)苯二甲酸)裝置酸性污水最多,PET(聚酯)裝置次之,所以對(duì)新增裝置污水處理實(shí)際上是對(duì)PTA污水的處理兼顧PET污水。 國(guó)內(nèi)現(xiàn)有PTA污水處理工藝采用兩級(jí)好氧或厭氧+好氧。具體情況見(jiàn)表3。 表3 4個(gè)廠處理污水情況比較廠名 | 處理方法 | 處理水量/ (m3·h-1) | 進(jìn)水COD/ (mg·L-1) | COD去除率/ % | 開車需用/ 月 | 出水COD/ (mg·L-1) | 容積負(fù)荷/ (kg[COD]·m-3·d-1) | 備注 | 揚(yáng)子石化 | 厭氧+好氧 | 350 | 6300 | 76.2 | 6 | 1500 | 3 | 需繼續(xù)處理 | 儀怔化纖 | 厭氧+好氧 | 128 | 6300 | 90 | 6 | 600 | 2.1 | 需繼續(xù)處理 | 烏石化廠 | 兩段好氧 | 60 | 5000 | 98 | 1 | <100 | 2.1 | 達(dá)標(biāo)排放 | 天津石化 原處理污水 | 兩段好氧 (空曝+純氧曝) | 53 | 10000 | 99 | 1 | <100 | 2.66 | 達(dá)標(biāo)排放 | 注:以上數(shù)據(jù)均為1998年以前運(yùn)行數(shù)據(jù) 天津石化公司原DMT(對(duì)苯二甲酸二甲酯)污水(其組份和性質(zhì)類似PTA污水)處理方法為接觸氧化(空曝)+純氧曝氣工藝。其純氧曝氣池為密閉式,高純氧氣直接輸入池內(nèi),利用曝氣機(jī)葉輪旋轉(zhuǎn)攪拌污水,使氧氣充分與污水接觸,該工藝流程短,占地少,污泥量較少,處理效果好,高濃度廢水可經(jīng)兩段處理后達(dá)標(biāo)排放。 由于該工藝成熟,且水質(zhì)主要成分與新建PTA裝置污水相似,原污水處理廠比鄰空分廠,高純度氧氣來(lái)源充分。如果將新污水與老污水放在一起處理,可以充分依托老廠,通過(guò)適當(dāng)改造擴(kuò)建,既節(jié)約用地也可節(jié)約投資,同時(shí)還能做到污水處理綜合利用,故決定新改擴(kuò)建的污水處理仍采用空曝+純氧曝氣工藝。 3 污水處理工藝簡(jiǎn)介(空曝+純氧曝法)[2] 由于新建20×104t/a聚酯各裝置的廢水均集中送原污水處理廠,所以污水處理廠的改造擴(kuò)建工作的設(shè)計(jì)思想是:將新老工藝統(tǒng)一模式;新老污水統(tǒng)一安排;新老設(shè)施統(tǒng)一考慮;處理后的污水統(tǒng)一利用。污水處理改擴(kuò)建工藝流程見(jiàn)圖1: 
流程說(shuō)明: 新增PTA廢水、PET廢水和原化工有機(jī)廢水屬高濃度污水,通過(guò)各自管道送入新建的中和配水池,在此調(diào)整pH值并用空氣攪拌使之混勻。事故狀態(tài)時(shí)污水可送入調(diào)節(jié)池(新建)儲(chǔ)存,正常時(shí)逐漸返回中和配水池。 中和配水池調(diào)整后的污水送入新建的均質(zhì)池,池內(nèi)用空氣攪拌并使加入的營(yíng)養(yǎng)鹽混合均勻后,送入接觸氧化池(舊池改造),污水在此進(jìn)行一段生化處理,一段生化處理后的污水提升到接觸氧化沉淀地(擴(kuò)建)進(jìn)行泥水分離,污泥排至儲(chǔ)泥槽,污水從池上溢流至混合池。 接觸氧化后的污水進(jìn)入混合池(舊池改造)后,再加入新增的芳烴裝置污水和原化工含油污水,池內(nèi)有空氣攪拌,使三種水混合均勻。該廢水用泵送入三個(gè)純氧曝氣池,Ⅰ為原純氧曝氣池(233m3/h);Ⅱ新建大純氧曝氣池(處理量:770m3/h);Ⅲ新建小純氧曝氣池(處理量:250m3/h)。三個(gè)純氧曝氣池為密閉式順流工藝流程,工作原理相同,只是系列Ⅰ、Ⅲ為一條生化處理線,系列Ⅱ?yàn)閮蓷l生化處理線。所有處理線均為一線四段,氧氣和污水從第一段進(jìn)入池內(nèi)并依次通過(guò)各段,使廢水逐步生化。廢水、廢氣由第四段排出。 混合池污水進(jìn)入純氧曝氣池的同時(shí),低濃度生活污水和清凈污水也用泵泵入池中,使進(jìn)入池內(nèi)的污水COD調(diào)整到1500mg/L。 氧氣和污水進(jìn)入純氧曝氣池一段池,池內(nèi)裝有表曝機(jī)。氧氣和污水在池中經(jīng)隔氣板和隔液板順流到下一段,再由下一段表曝機(jī)再曝氣直至第四段。經(jīng)純氧曝氣池后,出水COD可小于100mg/L,去除率達(dá)93%。通過(guò)四段連續(xù)曝氣而使氧氣利用率可達(dá)88%~90%,其四段好氧量分配比大約為50:26:15:9。氧氣消耗<1.2m3/t廢水(設(shè)計(jì)值)。 純氧曝氣池中沒(méi)有在線溶解氧檢測(cè)儀,COD檢測(cè)儀等,檢測(cè)數(shù)據(jù)送入DCS系統(tǒng),池內(nèi)同時(shí)設(shè)有烴含量超標(biāo)報(bào)警和連鎖。通過(guò)DCS系統(tǒng)的控制對(duì)污水進(jìn)量、氧氣進(jìn)量、氧氣轉(zhuǎn)化量、尾氣氧含量、池中污水COD等檢測(cè)數(shù)據(jù)調(diào)整來(lái)達(dá)到污水處理自動(dòng)化和安全生產(chǎn)。 純氧曝氣后的污水分別進(jìn)入終沉池。終沉池為幅流式,配有旋轉(zhuǎn)刮泥機(jī)。泥水在此分離后,活性污泥大部分回流到純氧曝氣池(增加反應(yīng)活性),多余部分進(jìn)入儲(chǔ)泥槽。污水從池上部溢流達(dá)標(biāo)排放。表4為純氧曝氣池投入運(yùn)行后幾個(gè)月的數(shù)據(jù)。 4 污水綜合利用 由于天津地區(qū)水資源嚴(yán)重缺乏,天津石化公司新建20×104t/a聚酯工程建成后用水量新增(3-4)×104t/a,為節(jié)約用水,在這次污水廠改擴(kuò)建中增加了污水回用的內(nèi)容,其流程如下: 
通過(guò)上述處理,使出水(中水)COD≤50mg/L,濁度≤10度,達(dá)到“生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)”(CJ25.1-89)。具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。 該中水主要用于工業(yè)循環(huán)水補(bǔ)充水,廠區(qū)綠化用水,同時(shí)也部分送生活區(qū)沖廁用。改擴(kuò)建后中水能力達(dá)400t/h。 其中,污水廠原有中水(回用污水)200t/h,新建重水200t/h,新建中水全部用于循環(huán)水補(bǔ)充水。 天津20×104t/a聚酯原設(shè)計(jì)循環(huán)水補(bǔ)充水400t/h,現(xiàn)利用中水200t/h,新鮮水減少用200t/h,則節(jié)約新鮮水160×104t/a(按年運(yùn)行800h計(jì))。大津石化公司從120km外取水,成本2.2元/t,從污水達(dá)標(biāo)排放開始,進(jìn)一步深度處理成不需1.00元/t。則(2.2-1)×10=192萬(wàn)元/a。污水回用工程從絮凝沉降開始到中水產(chǎn)出包括中水泵房及循環(huán)水補(bǔ)水線,工程投資大約400萬(wàn)元,則400/192=2.1a可回收投資。 由于使用中水做循環(huán)水,不僅減少新鮮水用量,也相當(dāng)于每年少排污160×104t水,加上排污費(fèi)和污水處理費(fèi)則每使用1t新鮮水相當(dāng)于4元成本費(fèi),隱性效益為1.8×160=288萬(wàn)元(污水處理費(fèi)未計(jì)入)。 表4 純氧暖氣經(jīng)沉地各月操作數(shù)據(jù)日期/月 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 進(jìn)水量/(t·h-1) | PTA | 124 | 123 | 155 | 167 | 179 | 214 | 181 | | | PET | 12.3 | 7.6 | 8 | 17 | 17 | 19 | 18 | | Ⅰ(原) | 最高 | 96 | 124 | | | 58 | 90 | 50 | | | 最低 | 29 | 21 | 停 | 停 | 41 | 31 | 28 | 純氧曝氣 | 平均 | 51.8 | 37 | | | 47 | 48 | 38 | 終沉池出水COD | Ⅱ(大) | 最高 | 53 | 77 | 121 | 74 | 114 | 69 | 77 | | | 最低 | 29 | 21 | 28 | 45 | 66 | 37 | 30 | | | 平均 | 37.54 | 35 | 79.18 | 57 | 90 | 49 | 45 | | Ⅲ(小) | 最高 | 142 | | | | | | | | | 最低 | 22 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | | | 平均 | 42 | | | | | | | 中水COD | 最高 | 48 | 67 | 68 | 52 | 54 | 48 | 42 | | | 最低 | 14 | 13 | 16 | 19 | 25 | 18 | 12 | | | 平均 | 26.57 | 32.78 | 47.47 | 35 | 36 | 30 | 25 | 從表內(nèi)數(shù)據(jù)看:①污水總量尚未達(dá)到設(shè)計(jì)量,故有一個(gè)純氧曝氣池未使用;②使用的曝氣池出水平均值大大低于100mg/L,說(shuō)明純氧曝氣工藝處理高濃度PTA污水是可行的。 表5 生活條用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)[3]和各月實(shí)際分析數(shù)據(jù)表[4]項(xiàng)目 | 廁所沖洗便器城市綠化(標(biāo)準(zhǔn)) | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 濁度/度 | 10 | 5.72 | 2.32 | 4.33 | 2.88 | 溶解性固體/(mg·L-1) | 1200 | | | | | 懸浮性固體/(mg·L-1) | 10 | 64 | 23 | 59 | 37 | 色度/度 | 30 | 35 | 15 | 15 | 5 | 臭 | 無(wú)不快感 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | pH值 | 6.5~9.0 | 6.6 | 6.9 | 6.98 | 6.7 | BOD/(mg·L-1) | 10 | | | | | COD/(mg·L-1) | 50 | 18.5 | 34.7 | 30 | 21.8 | 氨氮/(mg·L-1) | 20 | 未檢出 | 2.23 | 4.62 | 3.39 | 總硬度(CaCO3計(jì))/(mg·L-1) | 450 | 396.4 | 323 | 229.2 | 394.4 | 氯化物/(mg·L-1) | 350 | 345 | 335 | 375 | 364.5 | 陰離子合成洗滌劑/(mg·L-1) | 1.0 | 0.71 | 0.69 | 0.16 | 0.22 | 鐵/(mg·L-1) | 0.4 | 1.32 | 0.36 | 0.67 | 0.43 | 錳/(mg·L-1) | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 總大腸菌群/(mg·L-1) | 3 | 2.4 | 2.3 | 10 | <3 | 從以上數(shù)據(jù)可以看出,出水水質(zhì)基本達(dá)到“生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)”(CJ 25.1-89)的要求。 5 結(jié)語(yǔ) ①天津石化公司因地制宜以純氧曝氣工藝處理化工、化纖污水在國(guó)內(nèi)尚屬首家,有較好的經(jīng)濟(jì)效和社會(huì)效益。 ②純氧曝氣具有氣液共流能耗低,氧氣利用率高,污水停留時(shí)間短,裝置占地小,效率高,利于污泥沉淀分離的特點(diǎn)。廢氣排入大氣,可靠性、安全性強(qiáng)。 ③廢水可綜合利用,不僅降低了總成本,而且節(jié)約了用水,保護(hù)了環(huán)境,利國(guó)、利民、利企業(yè)。 參考文獻(xiàn): [1]殷渝強(qiáng).天津石化公司污水廠改擴(kuò)建調(diào)研報(bào)告[R].天津:天津石化公司,1997. [2]天津石化公司污水廠改擴(kuò)建初步設(shè)計(jì)文件[R].北京:石油化工工程公司,1999. [3]CJ25.1-89,生活條用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)[S] [4]天津石化公司污水廠改擴(kuò)建后操作數(shù)據(jù)和水質(zhì)分析報(bào)告[R].污水廠,2000.
作者簡(jiǎn)介: 馬家驊(1943-),男,漢族,高級(jí)工程師,天津石化公司副總工程師、設(shè)計(jì)管理處處長(zhǎng) |