羊壽生 (上海市政設計研究院,上海200002)
摘 要:介紹了開發成功的一種套筒式曝氣池,它具有用地少、投資省、經常費用低、維護管理方便等優點,適用于中小型污水處理廠。套筒式曝氣池已在多座污水處理廠中應用,效果良好。 關鍵詞:污水處理;曝氣池;套筒式;設計 中圖分類號:TU992.02 文獻標識碼:C 文章編號:1000-4602(2001)04-0037-04
曝氣池的設計與布置是活性污泥法的關鍵(占污水處理廠造價的20%~30%,經常費用的70%~80%)。最早的曝氣池,平面呈狹長矩形,水池斷面的深寬比大約為0.3~0.5,曝氣擴散器位于池的一側,工作時水流呈螺旋推流狀。 隨著科學技術發展,曝氣池斷面的深寬比例在不斷優化,首先是曝氣器采用兩側布置,故寬度要放大,而后根據土建結構分析以及水力學上的考慮,曝氣池深寬比逐步變為1~2。目前,曝氣池斷面深度一般為3.5~4.5m,寬度為3.5~9 m。一般來說,曝氣池通常為廊道式,水流為推流式,空氣擴散器可布置在一側或兩側,也可全池布置。當采用表面機械曝氣器供氧時,如用豎軸式表面曝氣葉輪供氧,曝氣池平面可布置成矩形或圓形,池內置一臺表曝葉輪;有時呈長方形,池內置多臺表曝葉輪,葉輪之間可用墻隔開,水流為完全混合型。若用橫軸式轉刷或轉盤供氧,曝氣池平面呈狹長廊道形,稱為氧化溝布置形式。在狹長廊道兩端,設豎軸式表面曝氣葉輪充氧,這也是一種氧化溝布置方式。氧化溝水流為推流式,但當氧化溝污泥負荷低時,具有完全混合式特點。 綜上所述,曝氣池布置大致分為兩種型式,平面呈狹長矩形池,水流為推流式;平面呈矩形或圓形池,水流為完全混合式。從實踐中可知,狹長矩形池的充氧不均勻,處理效果易受污水負荷變化影響,污泥易發生膨脹;矩形或圓形池雖能承受污水負荷變化,但有可能發生污水短路,影響處理效率,污泥也容易發生膨脹。為了克服上述缺點,上海市政設計研究院從20世紀80年代開始,研究開發新的曝氣池池型,主要從增加水池深度、節省用地考慮,同時要找到一種耗能低、不堵塞、管理方便的空氣擴散器。經研究在曝氣池中設套筒,利用氣提作用,可增加水深,同時利用空氣流的高速噴射撞擊作用提高氧的利用率。由于池內設提升套筒,故稱套筒式曝氣池,經過小試、中試、直到工程中應用,取得了良好效果。 1 套筒式曝氣池的設計與布置 1.1 布置形式 套筒式曝氣池由6座(或6座以上)矩形池(單池尺寸不宜大于9 m×9 m,池單邊尺寸應大于水深)組成,每座池內設套筒兩個(套筒面積占池面積的5%左右),套筒內密集設置多噴嘴曝氣器(見圖1)。

污水、污泥從一端進入1號池,依次經過2、3、4、5及6號池出流至二次沉淀池。這種布置的特點是將6座完全混合式水池串聯起來,不會發生短路,既能承受污水負荷變化,又改善了污泥沉降性能,處理效果穩定。 套筒式曝氣池也可設計成圓池(見圖2),其主要尺寸與矩形池類同。 
1.2理論分析 假定生物處理中污染物的去除按一級反應降解,處理時間與處理效率關系為: 推流式t=(1/k)ln(C0/C) (1) 完全混合式t=(1/k)[(C0-C)/C)] (2) 式中 C0、C——進水、出水污染物濃度 k——反應速率常數 t——停留時間 當n個完全混合池串聯時: T=nt=n/k[(C0/C)1/n-1] (3) 當進水污染物濃度C0=100 mg/L、出水C=5 mg/L時,串聯完全混和池容積為: n=1 V=TQ=Q(100/5-1)/k=19(Q/k) n=4 V=4Q[(100/5)1/4-1]/k=4.46(Q/k) 式中 V——容積 Q——流量 由此可算出單個完全混合池、串聯完全混合池與推流池的相對容積比,如表1所示。 由表1可知,在相同的去除率下,串聯池越多,反應器容積越小。6池串聯與單池相比,容積已大大減小,無限增加串聯池數,總容積再減小已不明顯,故套筒式曝氣池串聯池數宜采用6~10座為宜。
表1 串聯完全混合池的相對容積比形式 | 去除率 | 85% | 95% | 98% | 單個完全混合池 | 5.67 | 19. | 49 | 2池串聯 | 3.16 | 6.96 | 12.14 | 4池串聯 | 2.43 | 4.46 | 6.64 | 6池串聯 | 2.22 | 3.90 | 5.50 | 8池串聯 | 2.14 | 3.60 | 5.04 | 推流池 | 1.9 | 3.0 | 3.91 | 1.3 單池的工作特性 一般曝氣池水深為4~6 m,鼓風機風壓為49 kPa,而套筒式曝氣池水深可達7.5 m,風機風壓仍采用49 kPa,其主要是利用了套筒提升作用。曝氣器位于水面下約3.8~4.0 m處,套筒內設置多噴嘴曝氣器,有序排列,每只曝氣器四個噴嘴,相鄰噴嘴對置。曝氣時,噴出的空氣形成撞擊氣流使氣泡變小,并使套筒內水流向上起到提升作用。在套筒頂部水面處,設弧形反射板,上升氣水混合體經反射板引導,使水流的動能變成水平壓能沿水面向四周噴射,形成較大水躍,使全池混合均勻,不產生沉積。 1.4多噴嘴曝氣器 多噴嘴曝氣器為一球狀體,在球體中間水平向設四個噴嘴(每只噴嘴的供氣量約為0.28~0.35m3/min,噴嘴直徑為5~7 mm,通過噴嘴口的水頭損失約為392 Pa),球體上端接空氣管,下端設防堵尾管,空氣從四個水平向噴嘴以15~20 m/s速度噴出,由于采用對稱布置,故相鄰兩個噴嘴對齊后形成沖擊氣流,氣泡沖擊后,形成若干小氣泡群向上浮升(曝氣器構造及布置如圖3所示)。當停止供氣時,泥水從防堵管進入曝氣器,重新通氣時,泥水又從防堵管沖出,故不會發生噴嘴堵塞現象。這種布置在工程中已使用10年以上未發生堵塞。經生產性大池實測,其氧利用率達10%以上。 
1.5 防止污泥膨脹 多座完全混合池串聯后,由于每座池的基質濃度梯度大,使絲狀微生物難以生存,數量減少,污泥不發生膨脹。工程實踐也證實了這一研究成果,如上海地區城市污水處理廠有10余座,每到夏天水溫升高后污泥常常發生膨脹,污泥體積指數在300~500之間,影響正常運行。而采用套筒式曝氣池的閔行污水廠,污泥體積指數在100~150之間,沉降性能良好,10余年來從未發生污泥膨脹。同樣,在氣溫較高的廈門污水處理廠也采用了套筒曝氣池,投產后10余年從未發生污泥膨脹。 2 主要參數及實測結果 2.1 套筒 每只套筒平面的長寬比為5∶1,套筒中部設圍板,上口及下口不設圍板,其比例是上口為0.45~0.5 H,圍板為0.25~0.3 H,下口為0.3~0.35 H(見圖4,H為水深)。 
2.2 反射板 反射板置于套筒上端,其作用是將向上的水氣混合液經反射板后迅速轉變成水平向壓能。經多次試驗研究,反射板的構造是采用勾股弦比例,在弦的中垂線上求取其圓心,夾角保持在74°左右(見圖5)。 
2.3實測結果 對生產性池子進行了實地檢測,主要觀察套筒曝氣池充氧情況及混合情況。選測的矩形池平面尺寸為7.95 m×7.42 m,水深為7.5 m。 2.3.1充氧能力測定 進行了兩次測定,采用溶氧儀和化學法,同時測溶解氧值。取樣點在水面下約0.5 m、3 m及距池底0.5 m處,測定在清水中進行,供氣率為(7.1∶1)~(4.2∶1),經換算至20 ℃時的動力效率為2.8~3.6 kgO2/(kW·h),氧利用率為8.5%~9.5%,上述結果均為各點平均值。實際運行中,氣水比<4.2∶1時,估計氧利用率>10%。 2.3.2混和情況測定 投加示蹤劑(鹽基玫瑰精染料),一次投入約4 kg,水體積為391m3,平均濃度為10.23 mg/L,空氣量為10.2m3/min,每5 min取樣測光密度。結果顯示,染料投入后5 min內已達到完全混和。 2.3.3 MLSS值測定 表2 各點實測的MLSS值取樣點 | 水下深度 | 1m | 3.5m | 6 m | 1 | 3225mg/L | 3380mg/L | 3430mg/L | 2 | 3561mg/L | 3479mg/L | 4086mg/L | 3 | 3607mg/L | 3024mg/L | 3720mg/L | 4 | 3520mg/L | 3556mg/L | 3334mg/L | 5 | 3960mg/L | 3970mg/L | 3840mg/L | 6 | 3641mg/L | 3524mg/L | 3910mg/L | A | 3941mg/L | 3912mg/L | 3925mg/L | B | 4085mg/L | 3799mg/L | 3910mg/L | C | 3987mg/L | 3915mg/L | 3136mg/L | 在完全混合型曝氣池正常運行時,取樣測各點MLSS值,其結果如表2所示,說明整個池內混和情況良好。 2.3.4曝氣筒內流速測定 采用螺旋槳式流速儀,安裝在筒底以上1/3處,測定筒內上升流速。當供氣量為6m3/min時,上升流速為0.43~0.47 m/s;供氣量為10.2m3/min時,上升流速為0.56 m/s。按此推算,水池容積為391.1m3,每池兩只曝氣筒,全池水環流一次,氣量為6m3/min時約需7.4 min,氣量為10.2m3/min時約需5.9 min。 根據生產性池子的實測結果,套筒式曝氣池運行基本上達到預期的設計要求。 3 工程實例 我院自開發成功套筒式曝氣池后,在工程中即予以推廣應用,已建成的套筒式曝氣池工程實例如表3所示。 表3 套筒式曝氣池工程實例名稱 | 規模(104m3/d) | 曝氣池數量 | 池體尺寸: 長×寬×深 (m) | 投產年份 | 上海閔行污水處理廠 二期* 三期* | 2.2 1.5 1.5 | 2組,每組6座,共12座 2組,每組8座,共16座 2組,每組8座,共16座 | 7.9×7.6×7.5 8.6×8.6×7.5 7.8×7.8×7.5 | 1981年 1990年 1998年 | 上海煉油廠污水處理站 | 1.44 | 2座 | 圓池,φ=19.6,H=7.5 | 1981年 | 上海吳淞污水處理廠* | 4 | 2組,每組8座,共16座 | 9×9×7.5 | 1991年 | 蘇州城東污水處理廠 | 2.5 | 2組,每組6座,共12座 | 8.5×8.5×7.5 | 1989年 | 廈門員當湖污水處理廠 | 3.7 | 2組,每組8座,共16座 | 8.5×8.5×7.5 | 1988年 | 深圳濱河污水處理廠 (A/B法A段曝氣池) | 30 | 4組,每組6座,共24座 | 9×9×7.5 | 1998年 | 注*有生物脫氮功能。 | 上述各污水處理廠運行正常、維護簡便、處理出水水質達到排放標準,其中上海閔行污水廠、廈門員當湖污水處理廠、深圳濱河污水處理廠、上海煉油廠污水處理站,分別獲部、市級優秀設計一、二等獎。 4 結語 實踐證明,套筒式曝氣池具有占地省、投資少、運行費用低、管理方便等優點,是我院自主開發的一種曝氣池形式,特別適用于中小型污水處理廠。近年來,又進一步研究開發成功在套筒曝氣池一側組建雙層矩型平流沉淀池,使曝氣池和沉淀池布置更為緊湊,用地更省,管理也更方便。
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