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唐家水廠自控系統(tǒng)的設(shè)計特點(diǎn)

論文類型 其他 發(fā)表日期 2001-02-01
來源 《中國給水排水》2001年第2期
作者 田建輝
關(guān)鍵詞 水廠自控 PLC網(wǎng)絡(luò) 過程控制 手動控制
摘要 田建輝 (珠海市供水總公司,廣東珠海519020)   摘 要:介紹了唐家水廠自控系統(tǒng)的設(shè)計思路及配置特點(diǎn),對水廠過 程控制系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)、無常規(guī)手動系統(tǒng)的構(gòu)成進(jìn)行了分析,并介紹了提高水廠自控系統(tǒng) 智能性、實用性的實踐經(jīng)驗。   關(guān)鍵詞:水廠自控;PLC網(wǎng)絡(luò);過程控制; ...

田建輝
(珠海市供水總公司,廣東珠海519020)

  摘 要:介紹了唐家水廠自控系統(tǒng)的設(shè)計思路及配置特點(diǎn),對水廠過 程控制系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)、無常規(guī)手動系統(tǒng)的構(gòu)成進(jìn)行了分析,并介紹了提高水廠自控系統(tǒng) 智能性、實用性的實踐經(jīng)驗。
  關(guān)鍵詞:水廠自控;PLC網(wǎng)絡(luò);過程控制;手動控制
  中圖分類號:TU991.56
  文獻(xiàn)標(biāo)識碼:C
  文章編號: 1000-4602(2001)02-0040-03

  珠海市供水總公司屬下唐家水廠的自控系統(tǒng)由公司設(shè)備科自行開發(fā)設(shè)計,其功能定位如下:
  ①值班員在中控室通過電腦監(jiān)控水廠主要設(shè)備和工藝、水質(zhì)參數(shù),并進(jìn)行數(shù)據(jù)管理。
  ②配水、加藥、濾池恒水位過濾及反沖洗等過程均自動進(jìn)行,值班員在中控室也可進(jìn)行干預(yù)操作。
  由于設(shè)計組同時承擔(dān)了水廠的電氣設(shè)計及機(jī)電設(shè)備選型任務(wù),因此充分考慮了自控系統(tǒng) 、配電系統(tǒng)及機(jī)電設(shè)備的相互配合銜接,使其合理結(jié)合且不重復(fù)。在設(shè)計過程中,既借鑒了國內(nèi)外先進(jìn)水廠的成功經(jīng)驗,又充分考慮了本水廠的特殊情況,并將多年的運(yùn)行管理經(jīng)驗融合于自控系統(tǒng)設(shè)計中,力求使系統(tǒng)具有先進(jìn)性和實用性。

  1 系統(tǒng)組成

  根據(jù)上述功能定位,選取了現(xiàn)場PLC+中控樓的計算機(jī)組成網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)。PLC采用A-B公司產(chǎn)品,系統(tǒng)按加藥、過濾及變配電功能設(shè)置了3個PLC站,送水泵房的4套送水泵組各采用1臺小型PLC進(jìn)行監(jiān)控。這樣,共9臺設(shè)備(7臺PLC加上中控樓的2臺計算機(jī))掛在DH+網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成同級通訊鏈網(wǎng)。
  目前對于濾池控制比較流行的做法是設(shè)置一個主從網(wǎng)絡(luò),每格濾池用1臺小型PLC控制并構(gòu)成低層網(wǎng)絡(luò)由濾池工作站主機(jī)管理,主機(jī)作為低層網(wǎng)絡(luò)的上位機(jī)并管理濾池的公共設(shè)備。唐家水廠沒有采用上述配置是基于以下原因:
  ①濾池的恒水位控制沒有采用出水閥,而是采用了虹吸鐘罩裝置,它是一種機(jī)械控制裝置,無需PLC干預(yù),這就大大減輕了PLC的負(fù)擔(dān),也消除了過于集中控制的危險性。
  ②濾池管廊全部采用氣動蝶閥,控制極其簡單,且占用的PLC輸入、輸出點(diǎn)數(shù)較少,用一個按鈕并且聯(lián)在PLC的輸出觸點(diǎn)上便可進(jìn)行閥門的手動控制,同時不存在電動閥的過力矩或燒馬達(dá)等問題。
  ③風(fēng)機(jī)、反沖洗水泵及氣源系統(tǒng)之所以沒有考慮常規(guī)手動控制是因為這些設(shè)備每天運(yùn)行時間較少,即使PLC損壞也有足夠的時間修復(fù)。
  因此,濾站的PLC負(fù)擔(dān)較輕,也不會因為PLC的損壞而影響運(yùn)行,故設(shè)1臺PLC已足夠。
  送水泵房是自控的重點(diǎn),除采用4臺小型PLC負(fù)責(zé)水泵的控制外,另設(shè)1臺PLC負(fù)責(zé)配電系統(tǒng)(10 kV)的監(jiān)控,保護(hù)采用分立繼電器。由于泵組的一步化啟停、冷卻水、抽真空系統(tǒng)、液控閥等所有控制功能都由PLC實行,故取消了其他繼電—接觸控制系統(tǒng)。當(dāng)然PLC的故障將 導(dǎo)致停水事故,然而設(shè)計時考慮到PLC的可靠性及自診斷系統(tǒng)使其故障率較小,且檢修的時間也較短,只需一定的備品便可放心使用,無需采用多重控制系統(tǒng)。唐家水廠最大限度地取消了常規(guī)的繼電控制系統(tǒng)和儀表調(diào)節(jié)系統(tǒng),即便是現(xiàn)場手動功能 也是通過PLC來完成,這對完成自動與手動功能的切換或在手動狀態(tài)下診斷被控對象的故障十分有利。常規(guī)的繼電控制系統(tǒng)若要實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)視,必須有大量的信號送到中控室,這使控制系統(tǒng)龐大復(fù)雜。唐家水廠由于配備了1臺PLC管理配電系統(tǒng)而取消了傳統(tǒng)的中央信號系統(tǒng),PLC將采集到的信號送回中控室計算機(jī),啟動多媒體功能形成真正的聲光報警,并且同時完成打印和記錄。
  加藥部分采用1臺PLC管理,控制加礬、加氯、加石灰、進(jìn)水量、機(jī)械攪拌、排泥等,這樣的功能劃分主要是基于地理位置的關(guān)系,即就近控制、跨站聯(lián)鎖。加藥控制方案的選定直接影響被控設(shè)備的成本,如采用10 kg/h掛墻式加氯機(jī),其附帶的復(fù)合環(huán)控制器的成本占加氯機(jī)總成本的一半,且其控制自成體系,中控樓的干預(yù)控制較難實現(xiàn)。若采用PLC控制加藥,復(fù)合環(huán)控制器便可省去,且操作更加簡單、方便。

  2 調(diào)速系統(tǒng)

  唐家水廠調(diào)速系統(tǒng)是技改項目,水廠剛建成時,供水量較小且晝夜變化較大,故富余揚(yáng)程較大且水泵工作點(diǎn)嚴(yán)重偏離高效區(qū),而采用調(diào)速系統(tǒng)則克服了上述缺點(diǎn)。由于采用了網(wǎng)絡(luò)控制且取消了常規(guī)的繼電器控制,因此改造進(jìn)行得非常順利,只需將一次線路作一些改動,二次控制改動的工程量微乎其微。在選用變頻器時,購買了能與PLC通訊的產(chǎn)品(帶DEVICENET接口),因此只需在變頻器和PLC之間連接一對通訊線便可在中控室完成對變頻器的任何操作,PLC也可通過預(yù)定程序調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,從而進(jìn)行出廠水壓的閉環(huán)控制。

  3 系統(tǒng)的智能性

  自控系統(tǒng)的實用性實際上要求系統(tǒng)有較高的智能度或容錯能力。開發(fā)大型的專家系統(tǒng)是比較困難的,但可以將平常的運(yùn)行經(jīng)驗加入控制程序中,即加入若干個智能點(diǎn)。譬如可以通過出口壓力信號或電機(jī)電流判斷反沖洗水泵是否出水(因離心水泵空轉(zhuǎn)時的電流比正常運(yùn)轉(zhuǎn)時的電流小得多);又如當(dāng)程控打開某濾池的排水閥時,其全開行程開關(guān)未動作,但此時濾池水位突然下降,由此判斷排水閥已打開而不必終止程序執(zhí)行。這些智能點(diǎn)的加入使系統(tǒng)的適應(yīng)能力大大提高,PLC通過分析有限的信號量可以發(fā)現(xiàn)被控設(shè)備的故障。再譬如,可以通過計算液控蝶閥前后補(bǔ)油的時間間隙來判斷其是否漏油,這種將運(yùn)行人員經(jīng)驗化為智能控制的方法是傳統(tǒng)繼電控制或單回路調(diào)節(jié)儀表所無法比擬的。

  4 過程控制及遠(yuǎn)程手動操作

  水廠過程控制(如對加氯、加礬、恒水位控制等)具有慣性大、純滯后時間長等特點(diǎn)。理論證明,對于具有Ke-τ/(1+T1)(1+T2S)特性的控制對象,PID是一種最優(yōu)控制,但當(dāng)其純滯后時間τ大于數(shù)分鐘時,采用PID控制的效果不佳。對于加藥系統(tǒng)來說,純滯后時間由其投加點(diǎn)及采樣點(diǎn)的距離決定。作為一個特例,濾后水加氯較為復(fù)雜,為了達(dá)到自動控制的目的,要求氯氣經(jīng)充分混合后立即檢查余氯值作為復(fù)合環(huán)控制的反饋信號。但有的工藝設(shè)計將混合接觸時間定得太長,尤其在建廠初期因制水量遠(yuǎn)小于額定產(chǎn)量,水流速度慢,造成混合接觸的時間更長,對控制系統(tǒng)來說,即意味著純滯后時間的延長。在這種情況下,濾后水加氯即便采用復(fù)合環(huán)控制,效果也不太理想。唐家水廠的濾 后加氯采用了采樣PID控制,通過控制其采樣周期來補(bǔ)償系統(tǒng)的純滯后時間,效果很好,真正做到了自動投加。當(dāng)然也可以利用PLC所提供的PID指令構(gòu)成串級控制系統(tǒng),其目的都是為了克服或補(bǔ)償系統(tǒng)純滯后時間太長對控制帶來的影響。
對于慣性大、純滯后時間長的系統(tǒng)采用手動控制是很有效的,一個熟練的操作工人并不需要頻繁的操作就能將余氯、清水池水位等控制得很好。如果中控室有人值班并可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行手動操作,則該方式至少可以作為自動控制的一種后備或補(bǔ)充,使系統(tǒng)更加可靠、實用。這里的關(guān)鍵問題是怎樣實現(xiàn)兩種控制方式的方便切換。譬如,對于采用SCD儀控制加礬的投加系統(tǒng),一般都采用儀表本身自帶的復(fù)合環(huán)PID控制器進(jìn)行控制(如圖1a),中控室電腦只能對控制系統(tǒng)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視而無法參與控制,切換到手動方式時,必須到現(xiàn)場進(jìn)行操作。最好的方式是直接利用PLC提供的PID指令進(jìn)行控制(如圖1b),這樣一方面可取消儀表的PID控制器,大大節(jié)約了費(fèi)用;另一方面,利用PLC的功能指令,能方便地實現(xiàn)自動和手動控制的無擾動切換,利用中控室電腦的圖形界面,值班工人可以很方便地執(zhí)行這些操作。

  5 功能擴(kuò)展及聯(lián)網(wǎng)

  對水廠而言,如果只是本地擴(kuò)展,采用PLC網(wǎng)絡(luò)就能提供足夠的范圍和容量,但涉及遠(yuǎn)程監(jiān)控時,需要綜合考慮各種因素,選擇一個較好的方案。考慮到珠海市供水總公司已建立了一個局域網(wǎng),為實現(xiàn)與該局域網(wǎng)交換數(shù)據(jù),采取了一個簡單、低成本的方法,即通過掛在局域網(wǎng)的電腦實現(xiàn)和遠(yuǎn)方PLC對點(diǎn)的通訊。該P(yáng)LC預(yù)先收集控制網(wǎng)絡(luò)的所有信息,通訊采用無線頻道,在線采集的數(shù)據(jù)存放在指定格式的數(shù)據(jù)庫里。與采用現(xiàn)成的基于Internet的方案(一般的大型工程控制軟件都有類似的軟件包)相比較,上述方案成本低,軟件開發(fā)的工作量小,數(shù)據(jù)刷新的速度快。
  唐家水廠的自控系統(tǒng)通過近兩年的運(yùn)行,證明了該系統(tǒng)實用可靠,完全達(dá)到了預(yù)定的功能和目標(biāo)。


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收稿日期:2000-08-10

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