任化琴,李愛玲,李昌富 (中原石油化工有限責任公司,河南 濮陽457000) 摘 要:針對中原乙烯循環水的濃縮倍數偏低和系統發生腐蝕的問題,篩選出一種以磺化丙烯酸,有機解羧酸等為主劑的適合高濃縮倍數運行配方。現場應用在濃縮倍數4.0條件下,運行指標和監測數據達到并優于中石化規定的要求,碳鋼、銅、不銹鋼換熱器無明顯銹蝕、污垢發生,無點蝕及銹瘤。 關鍵詞:循環冷卻水;緩蝕阻垢劑;腐蝕性水質;動模試驗 中圖分類號:TU991.27 文獻標識碼:B 文章編號:1009-2455(2001)O1-0020-03 前言 濃縮倍數是循環水運行管理的一項重要指標,提高濃縮倍數能夠節省藥劑和水量,但首先必須解決高濃度離子對換熱設備造成的腐蝕和結垢問題。中原乙烯循環冷卻水裝置的設計能力2×104m3/h,而實際運行能力為14000m3/h,系統保有水量6100m3,自1995年開車以來,濃縮倍數N值平均為2.5,且在水質較差時發生腐蝕現象,碳鋼掛片腐蝕率達到0.1128mm/a,銅掛片腐蝕率0.009mm/a,均達不到碳鋼腐蝕速率0.075mm/a,銅腐蝕速率0.005mm/a,不銹鋼腐蝕速率0.005mm/a的要求[1]。為提高循環水裝置運行的經濟性,并嚴格控制腐蝕和結垢,經過旋轉掛片試驗、靜態阻垢試驗及動態模擬試驗,篩選出的緩蝕阻垢劑配方,較好地滿足了循環水的各項要求。 1 補水水質和設備情況 1.1 補水水質 1998年以前,中原乙烯循環水系統補水全部來自黃河水。為解決黃河水斷流問題,開始使用脫堿后的地下水作補充水。補充水中黃河水占60%,脫堿地下水占40%,補充水的水質見表1。 表1 補充水水質分析結果項目 | 脫堿地下水 | 黃河水 | Ca2+/(mg·L-1) | 40 | 135 | 總堿度/(mmol·L-1) | 2.1 | 3.18 | pH | 8.12 | 8.34 | Cl-/(mg·L-1) | 48 | 90 | SO42-/(mg·L-1) | 44.7 | 112.5 | 總固體/(mg·L-1) | 278 | 560 | 通過計算在濃縮倍數N=4.5倍時,經混合后的循環水pH值為9.13,飽和pH為6.2,Ryzner穩定指數為3.27[2],水質屬嚴重結垢型。但是濃縮4.5倍后Cl-已超過300mg/L,SO42-達387mg/L。這些腐蝕性強的離子又給系統帶來嚴重腐蝕。因此,要求循環冷卻水的藥劑配方既要能解決結垢問題,也要能解決腐蝕問題。 1.2 設備情況 全廠共有換熱器約120臺,銅(T2)換熱器32臺,不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)換熱器24臺,其余為碳鋼(20#鋼)換熱器。換熱器設計進水溫度≤32℃,總回水溫度≤42℃。 2 緩蝕阻垢配方的篩選 試驗共選了6種緩蝕阻垢劑,其中BC-605系列4種:BC-605H1、BC-605H2、BC-605H3、BC-605H4。該系列緩蝕阻垢劑主要成分是磺化丙烯酸、有機磷竣酸、BPTA、丙烯酸酯多元共聚物等。配方中各組份配比含量不同;S-113;系統原使用藥劑(其主要成分為磷酸鹽、EDP、BPTA等)。試驗用水水質按表1所示,濃縮倍數4.5。試驗藥劑濃度分別為50mg/L、60mg/L和70mg/L3種。 2.1 靜態阻垢試驗 用配水的方法使試液的Ca2+及堿度達到250mg/L,P042-為5mg/L,然后加藥劑,濃縮1.5倍,80℃下恒溫10h,再分別測出水中鈣離子的含量、計算出碳酸鈣、磷酸鈣的阻垢率。結果如表2、表3所示。 表2 碳酸鈣阻垢率藥劑濃度/(mg·L-1) | 阻垢率/% | BC-605H1 | BC-605H2 | BC-605H3 | BC-605H4 | 原使用藥劑 | S-113 | 50 | 79.2 | 63.8 | 88.8 | 90.3 | 86.8 | 87.6 | 60 | 80.0 | 68.1 | 91.0 | 96.1 | 86.0 | 89.3 | 70 | 83.4 | 75.7 | 89.5 | 90.3 | 73.8 | 85.2 | 表3 磷酸鈣阻垢率藥劑濃度/(mg·L-1) | 阻垢率/% | BC-605H1 | BC-605H2 | BC-605H3 | BC-605H4 | 原使用藥劑 | S-113 | 50 | 23.9 | 21.4 | 26.8 | 30.4 | 15.2 | 18.6 | 60 | 26.6 | 25.7 | 30.4 | 33.6 | 17.8 | 24.5 | 70 | 29.8 | 25.4 | 33.9 | 35.1 | 19.6 | 25.2 | 2.2 旋轉掛片腐蝕試驗 根據阻垢試驗結果,選取BC-605系列中阻垢效果最好的BC-605H3,BC-605H4兩種與原使用藥劑以及S-113作對比。采用3種材質掛片(20#碳鋼、不銹鋼和銅)進行旋轉掛片試驗。結果如表4所示。由表4可知以BC-605H4的腐蝕率最低。 表4 不同藥劑濃度的腐蝕速率藥劑濃度/(mg·L-1) | 試片材質 | 腐蝕率/(mm·a-1) | BC-605H3 | BC-605H4 | 原使用藥劑 | S-113 | 50 | 碳鋼掛片 | 0.0219 | 0.0146 | 0.0165 | 0.0157 | 不銹鋼掛片 | 0.0001 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 銅掛片 | 0.0002 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 60 | 碳鋼掛片 | 0.0170 | 0.0123 | 0.0170 | 0.0148 | 不銹鋼掛片 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 銅掛片 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 70 | 碳鋼掛片 | 0.0142 | 0.0116 | 0.0136 | 0.0150 | 不銹鋼掛片 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 銅掛片 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 2.3 動態模擬試驗 根據上述試驗結果,同時考慮到經濟性,選S-113和BC-605H。兩種藥劑進行動態模擬試驗。藥劑濃度60mg/L,試片為20#碳鋼、不銹鋼和銅3種材質洞時用φ10×1的碳鋼試管2支。動模12d后投加有機溴殺菌劑30mg/L。結果如表5所示,從表中看出,BC-605H4的腐蝕率均低于S-113,同時前者的成膜厚度較后者厚,試管粘附速率前者也較后者低(S-113粘附速率已超標)。 表5 動態模擬試驗結果藥劑名稱 | 項目 | 碳鋼掛片 | 不銹鋼掛片 | 銅掛片 | 碳鋼管 | BC-605H4 | 外觀 | 有色暈干凈 | 有色暈無腐蝕 | 少色暈無點蝕 | | 膜厚/μm | 48 | 16 | 14 | | 腐蝕率/(mm·a-1) | 0.025 | 0.0031 | 0.0004 | 0.015 | 粘附速率/m.c.m | | | | 9.8 | S-113 | 外觀 | 有色暈少腐蝕 | 有色暈無點蝕 | 少色暈無點蝕 | | 膜厚/μm | 32 | 15 | 12 | | 腐蝕率/(mm·a-1) | 0.037 | 0.0045 | 0.0007 | 0.023 | 粘附速率/m.c.m | | | | 17.6 | 以上試驗結果表明,BC-605H4更適合于中原乙烯的特殊水質,可以作進一步的工業應用試驗。 3 現場應用 3.1 濃縮倍數及藥劑濃度 系統濃縮倍數初步控制在3.5-4.0之間,后來又逐步提高到4.0以上。表6給出了試用期間的月均濃縮倍數。 根據上述試驗結果并考慮用藥的經濟性,試驗藥劑濃度控制在60mg/L左右。 3.2 細菌和濁度控制 為控制細菌數量,減少因生物粘泥帶來的腐蝕,日常殺菌是每天沖擊性投加液氯l-2次。加氯機出現故障時用氯錠(主要成分是次氯酸鈉)代替。另外,每20d左右交叉投加非氧化性殺菌劑1次,以剝離管壁上沉積的生物粘泥。異氧菌量嚴格控制在小于1×105個/mL(正常運行時為103-104左右)。 濁度的控制主要通過旁濾地進行,旁濾量為5%-6%,正常運行情況下濁度小于5.0mg/L。 3.3 監測掛片和監測換熱器 表6給出了試用8個月來監測掛片和監測換熱器的腐蝕和結垢情況。其中3月份因運行水溫過低(平均為20℃)和循環水系統有物料泄漏,造成碳鋼監測掛片腐蝕率偏高,經采取措施后恢復正常。氯離子在320-350mg/L情況下運行,不銹鋼掛片腐蝕率為0。 表6 現場試用結果 mm·a-1項目 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 平均濃縮倍數 | 4.01 | 3.88 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.20 | 4.08 | 碳鋼掛片腐蝕率 | 0.0027 | 0.133 | 0.027 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0013 | 不銹鋼掛片腐蝕率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 銅掛片腐蝕率 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0025 | 0.0023 | 0.00051 | 0.0003 | 碳鋼試管腐蝕率 | | 0.0873 | | | 0.001 | | 0.01164 | 不銹鋼使館腐蝕率 | | 0.0010 | | | 0.0009485 | | 0.00093 | 其中4月份小修期間,為檢驗藥劑配方的實際運行效果,打開部分換熱器進行了檢查。經過將近4個月的運行,設備狀況良好,換熱器內部無粘泥,無點蝕,無銹瘤和結垢,換熱器不需任何清洗。其中檢查兩臺不銹鋼換熱器無點蝕,無應力腐蝕。 4 結論 4.1 BC-605H4緩蝕阻垢劑比較適合中原乙烯的水質特點,平均N值由2.5提高到4.0。而且因黃河水質惡化導致的腐蝕和結垢傾向得到了控制,水質狀況良好。 4.2 腐蝕速度的降低使設備的大修周期由1a提高到2-3a,每年節省的全廠設備檢修費就達上千萬元。 4.3 N值由25提高到4.0用F污量由121m3/h降為69m3/h,每年可節水41×104t,折合人民幣50多萬元。另外,因排污量的減少,每年少交排污費80多萬元,具有良好的環境效益。 參考文獻: [1]中國石化集團公司.煉油化工企業工業水管理制度[M].北京:中國石化集團公司1999.7. [2]周本省.工業水處理技術[M].北京:化學工業出版社.1997
作者簡介: 任化琴(1965-),女,1989年畢業于南京農業大學,本科,工程師,現從事水質分析工作。 李愛玲(1971-),女,1993年畢業于鄭州工學院水利及環境工程系,本科,工程師,現從事水處理技術管理工作。 |