曹仁堂 航天部第三研究院 一、前言 工業生產過程中使用含氟原料的工藝很多,如玻璃制造工業、電子部件制造工業、熔融鹽電解工業、原子有工業、鑄造工業及特種鋼材處理等一些工廠經常會排放出含氟化物的廢水。大量含氟廢水排入水體,將會污染河流,特別是污染了飲用水水源。我國生活飲用水標準規定氟含量小于1.0mg/人。據有關資料報道,我國現有4500萬人飲用高氟水。長期飲用高氟水會導致氟斑牙、氟骨病。常用的含氟廢水處理多采用加藥和吸附兩種方法,如加入石灰、鎂鹽、鋁鹽處理,或用羥基磷灰石、骨炭、活性氧化鋁等吸附。但這兩種方面多數工藝復雜、勞動條件差、費用較高。 而作為工業廢物排出的粉煤灰,侵占土地,淤塞河道,造成揚塵、嚴重污染環境。其處理通常是采用水力沖灰輸送至貯灰場貯存。 本文采用粉煤達處理含氟廢水,具有以廢治廢和資源綜合利用的好處。 二、試驗方法 1、靜態試驗 采用78-1型磁力攪拌器將粉煤灰與含氟水樣置于150ml燒懷中在攪拌器上攪拌,然后靜置、沉淀后測定[F]。 2、測定方法 采用PF-1型氟離子選擇電極測定氟的濃度。 3、制磚試驗 為防止粉煤灰二次污染,將被氟飽和的粉煤灰按20%、30%、50%比例加入黃土中,制成的黃土塊進一步在1000℃下的馬弗爐內焙燒二小時燒制成磚。 三、試驗結果及分析 (一)正交實驗 由于粉灰粒經相同(約200目左右),因此影響粉煤灰除氟容量的因素有攪拌時間,粉煤灰投量,原水氟濃度。選用Lg(32)正交實驗表。 分別取[F]為8.0、10.0、12.0mg/l,粉煤灰投量為5、10、15g,置于9個150ml燒懷中,放置攪拌器上攪拌10、20、30分鐘,然后靜置,沉淀,待沉淀完全,測出上清液的剩余[F],填入正交實驗表1。 表1 影響因素正交實驗表實驗號 | 影響因素 | 余氟 (mg/L) | 除氟效率 | 除氟容量(mg/g) | 粉煤灰量 (g) | 原水濃度 (mg/L) | 攪拌時間 min | 1 | 1 | 15 | 3 | 8 | 2 | 20 | 5.89 | 26.3% | 0.014 | 2 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 10 | 4.91 | 59.1% | 0.047 | 3 | 1 | 15 | 2 | 10 | 3 | 30 | 4.35 | 56.5% | 0.038 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 6.91 | 30.9% | 0.031 | 5 | 2 | 10 | 3 | 8 | 3 | 30 | 6.32 | 21% | 0.017 | 6 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 20 | 5.92 | 58.2% | 0.017 | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 3 | 30 | 5.92 | 50.7% | 0.122 | 8 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 20 | 5.92 | 40.8% | 0.082 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 6.32 | 20% | 0.034 | K1 | 0.099 0.239 0.112 | K2 | 0.118 0.151 0.166 | K3 | 0.238 0.065 0.177 | K1 | 0.033 0.080 0.037 | K2 | 0.039 0.050 0.039 | K3 | 0.079 0.022 0.059 | △k | 0.046 0.058 1.022 | 經計算極差,可見影響粉煤灰除氟容量的因素由大到小的順序為:原水濃度→粉煤灰投量→攪拌時間,由表1所見,粉煤灰對高氟含量水的去除效果很理想。由此,粉煤灰在高氟廢水的處理中,定能取得理想效果。 (二)水平趨勢圖 為探求各因素可能更優水平,發現正交表中所未列入而可能更優的水平值,作水平趨勢圖。以因素的水平值為橫座標,以相應因素的同水平導致結果之和為縱座標,畫出每一因素各水平對結果影響的趨勢圖。
由上圖可以看出粉煤灰除氟容量,隨投量的增加而銳減,后至平緩。在投量低時,容量較高。 
粉煤灰的除氟容量隨原水氟濃度升高而升高,可見粉煤灰對高氟濃度原水去除效果好。由圖可見除氟容量隨時間增大,但又趨平緩,攪拌時間并不是主要影響因素。

(三)粉煤灰除氟規律總結及吸附后粉煤灰處理 1、粉煤灰除氟規律總結 (1)影響粉煤灰吸附容量的主要因素為原水濃度,粉煤灰投量。原水濃度為影響粉煤灰吸附容量的最主要因素,吸附容量隨原水氟濃度的升高而增大。而粉煤灰投量則越低,吸附容量越大。 (2)攪拌時間(生產中即為混合時間)為不重要因素,從攪拌時間的水平趨勢圖上可以看出,曲線略有上升而又趨于平緩,即說明粉煤灰的吸附速率很快,在30分鐘內即可接近吸附飽合狀態,再增接觸混合時間對吸附速作用也無大的作用。 在實際的生產應用中,不能使粉煤灰投量太小,這樣雖然可提高粉煤灰吸附容量,但會影響出水的剩余氟濃度,考慮到吸附容量隨原水氟濃度升高而增大,及要求出水氟濃度,經濟技術各指標的綜合,可采用一定濃度的原水與定量粉煤灰的方法,適當提高粉煤灰,以保證出水足夠低的剩余氟濃度。 為考查粉煤灰對低氟濃度水的處理情況,我們做了下面的試驗,取2mg/L、4mg/L、6mg/L各100ml,加入TLSAB緩沖劑,各加入5g粉煤灰,攪拌10min后,測出剩余氟濃度,結果見表2。 表2 粉煤灰處理低氟濃度水的效果原水濃度mg/L | 余氟 (mg/L) | 除氟容量 (mg/g) | 2 | 1.92 | 0.022 | 4 | 3.83 | 0.003 | 6 | 5.32 | 0.013 | 可見粉煤灰到低氟濃度原水處理效果不理想,粉煤灰更適于處理高氟濃度廢水,而處理后的出水若要繼續除低氟濃度,可考察采用其它方法。 2、吸附后粉煤灰處理 經除氟后粉煤灰,并未影響其物理性質,簽于建材上經常采用粉煤灰直接壓制成磚。除氟處理后的粉煤灰仍然可以應用建材中制做磚用砌塊。 粉煤灰吸附處理廢水后,其可能吸到一些養分如N.P等,尤其在吸附磷肥生產廠的含氟廢水后,且不能應用于農業方面,以防止釋放吸附的氟,造成二次污染。 四、攪拌時間影響的研究及生產工藝設想 1、攪拌時間影響的研究 在三個影響因素中,攪拌時間(生產上即為混合時間)為最不重要因素,它對吸附容量的變化影響較小,在處理工藝中為提高吸附容量可不考慮時間的影響。但攪拌時間的長短,直接影響污水處理量,為選擇經濟、技術合理的攪拌時間T和考查其影響作用,作如下實驗。 取10mg/L NaF溶液各100ml置于6個150ml燒杯中,各加入5g粉煤灰,攪拌時間分別為10、20、30、40、50、60min,攪拌后沉淀,測出余[F]見表3。 表3 除氟容量隨時間變化實驗表原水[F-]mg/L | 粉煤灰投量 (g) | 攪拌時間 (min) | 余 (F-]mg/L | 除氟容量 (mg/g) | 10 | 5 | 10 | 6.75 | 0.065 | 10 | 5 | 20 | 5.92 | 0.082 | 10 | 5 | 30 | 5.45 | 0.091 | 10 | 5 | 40 | 5.22 | 0.096 | 10 | 5 | 50 | 5.10 | 0.098 | 10 | 5 | 60 | 5.12 | 0.098 | 從上面數據可看出,除氟容量除攪拌時間的增大而增大,以攪拌時間為橫坐標,以除氫氟容量為縱坐標作曲線,如圖4所示。 
從曲線上可看出,粉煤灰除氟吸附圖快,在30-40min內可吸附近飽合,在1小時幾乎完全吸附飽合,因此,在實際處理工藝中,可考慮在30-40分鐘內的混合時間,時間太長,除氟容量提高不大且增加了運行費用 ,降低單位時間內出水量。 2、提高除氟容量的設備 從正交實驗中可以看出,對一定濃度的含氟水,在低粉煤灰投量下處理,除氟容量較高,但出水氟濃度也較高,在高粉煤灰投量下處理,出水氟濃度低,但除氟容量較高。 對此,我們設想采用分步混合的方法,以同時使吸附容量提高,降低出水氟濃度。具體實驗如下: 1、取220mg/L NaF溶液(100ml)置于150ml燒杯中,加入15g粉煤灰,攪拌30min后,靜置沉淀,測出其余[F]。 2、取220mg/L NaF溶液(100ml)置于150ml燒懷中,加入15g粉煤灰,攪拌10min 后,沉淀,測出其余[F-],將此溶液過濾(過濾不影響處理后水的氟濃度),取濾后液置于150ml燒杯中,加入5g粉煤灰,重復上述步驟二次,測出每次攪拌后的余[F-]將數據填入下表,計算除氟容量。 表4 分步混合實驗表原水[F]mg/L | 粉煤灰投量 ( g) | 攪拌時間 (min) | 余[F]mg/L | 除氟容量 (mg/g) | Ⅰ、20 | 15 | 30 | 7.86 | 0.081 | Ⅱ、20 | 5 | 10 | 10.71 | 0.186 | 10。71 | 5 | 10 | 6.25 | 0.089 | 6。25 | 5 | 10 | 5.21 | 0.021 | Ⅱ 中的總除氟容量為(20-5.21)×0.1/15=0.098,可見通過分步混合,提高除氟容量,降低了出水氟濃度,充分利用了粉煤灰的吸附能力。 五、結論
1、粉煤灰具有一定除氟效果,對于高含氟廢水具有較好的處理效果。 2、影響粉煤灰吸附容量的主要因素依次為:原水氟濃度→粉煤灰投量→攪拌時間。 3、除氟后的粉煤灰可燒制成磚。 4、攪拌時間在生產中可選定30-40min,混合方法宜采用分步混合方法,以降低出水氟濃度,提高粉煤灰吸附容量。 |