吉林市二水廠擴建工程設計
劉智曉1,孫大軍2,蔣德利3
(1.吉林市自來水公司;2.吉林市二水廠;3.吉林化學工業公司設計院)
摘要:介紹了吉林市二水廠擴建工程的設計特點及主要設計參數,結合運行狀況分析了工藝設計中存在的一些問題。
關鍵詞:凈水廠;工藝設計;運行管理
中圖分類號:TU991.35
文獻標識碼:C
文章編號:1000-4602(2000)10-0032-03
吉林市二水廠位于龍潭山腳松花江畔,原規模4×104 m3/d(1964年建成投產),由于供水量已無法滿足需求,于1992年開始擴建。工程分兩期建設,一期新建取水泵站及輸水工藝,二期擴建凈水廠及管網部分,設計規模12×104m3/d。擴建工程設計特點主要體現在:工藝構筑物選型充分考慮原水水質特性;成套引進國外先進工藝及設備;引進先進的自控技術及完善的數據采集處理系統;采用了先進的節能降耗技術及設備;擴建同時結合了對原有老工藝的技術改造。二水廠凈水工藝流程如圖1。
1 凈水工藝設計及運行
1.1取水工藝
取水位置在龍潭大橋下游300 m的江心處,水質較好,可避免冰凌沖擊。采用江心淹沒式箱式取水裝置,箱體兩面進水,流速為0.15 m/s。共設兩個箱體,每個箱體平面尺寸為12.7 m×5.5 m,高3.9 m。取水頭部的設計特點:為了方便施工,將其分割為兩個獨立箱體,鋼筋混凝土箱體預制;在箱體上設置DN300充、排水管,施工時根據箱體就位偏差程度通過注水或抽水來精確定位箱體(控制標高精度);在進水格柵柵條上加套導熱性能差的橡膠管,防止細小冰絮凍結在格柵上而縮小進水面積,影響進水量;水流流向與箱體長度方向平行,避免洪水沖刷,水力條件較好。共設兩根DN1 200自流管線,v=0.82 m/s,i=0.002 8。
取水泵站為地下式,設計流量16×104 m3/d,校核流量按20×104 m3/d。泵站共四臺機組,離心泵型號為24SA—18A,其中一臺為調速機組,電機采用YQT1—450—6型屈氏內反饋調速電機,維護管理方便,節能效果顯著。輸水管線為兩根DN1 200預應力鋼筋混凝土管,輸水距離為1.9 km。取水泵站設計特點:自灌式取水,雖埋深較大,但水量供給相對充足,水力條件好,布置緊湊;采用先進的內反饋調速機組及高壓節能電機(10 kV),形成調、定聯合供水系統。
在實際運行中發現取水泵站存在一些問題:在藻類繁殖旺盛期,格柵易被堵塞,加之大塊異物附著,嚴重影響正常取水量;取水戽頭箱體出現位移,自流管線接口出現漏點;由于戽頭為淹沒式,加之江心水流湍急,在進行戽頭堵塞清理及維護時,操作船只難于定位并靠近戽頭,操作條件差;取水泵站日總取水量不足,較難達到設計取水量。
1.2 穩壓跌水曝氣配水井
根據二水廠實際情況,要求擴建工程水處理構筑物在高程上要與原老工藝密切配合,故采用了穩壓配水井,同時利于新、老系統水量的優化調度與分配,并為后續處理創造良好的水力條件。水力停留時間為3 min。
1.3 混合及絮凝工藝
混凝劑采用聚合氯化鋁,投加濃度為2%~5%,采用管式靜態混合器。混合停留時間9 s,管道停留時間25 s,混合流速v=1.23 m/s。加藥控制方式采用開環控制,投藥泵電機的轉速在PLC控制下和原水流量成正比,而沖程根據原水、絮凝水、沉后水濁度和pH值等因素在PLC—XBT鍵盤上調節。
絮凝池形式為“豎流折板絮凝池+往復式隔板絮凝池”的組合結構,穿孔管排泥。絮凝時間約25 min,實測GT=95 352,G=58 s-1。絮凝池分三個區段:前三格為異向折板,v=0.35 m/s;中三格為同向折板,v=0.18 m/s;后四格為隔板段,v=0.10 m/s。沉淀池過渡采用穿孔花墻實現均勻配水,v孔=0.075 m/s。
實踐證明,豎流折板絮凝池工藝特征的設計符合松花江水質特點,實際應用效果理想,在折板間距的選取、絮凝時間的確定、折板的組合方式、GT值的選取上都較具特點。但唯一不足之處是隔板絮凝時間過長,流速選取偏低,在渾水期淤泥沉積嚴重,加重了絮凝池的排泥工作量。
結合新、老系統1999年的運行數據得出以下結論:新系統混凝效果明顯好于老系統,聚合鋁單耗僅為老系統的1/2,這顯示出新系統“靜態混合器+豎流折板絮凝池”工藝的優越性。降低藥耗的關鍵是要強化混凝工藝,主要方法是采用快速均勻的混合凝聚設備和高效的絮凝工藝,提高單位時間顆粒碰撞次數,使膠體顆粒脫穩瞬時、充分,并為微絮體的穩定增長和凝聚創造良好的水力條件。
1.4 沉淀工藝
針對松花江不同季節水質特點,并考慮擴建預留地緊張等因素,設計選型采用橫向流斜板沉淀池。池體由前穩流配水區、沉淀區、后穩流區、出水區、污泥區幾部分組成。設計特點主要體現在:①沉淀區采用三層斜板單體組架,占地面積小,水力條件好,沉淀效率高;②可將其方便地改成氣浮池,即在預設配水區的底部加裝溶氣釋放設備形成溶氣接觸區,浮渣通過設在池上部的刮渣機刮入排渣槽排走,這就是氣浮工藝和沉淀工藝有機融為一體的“浮沉池”,其實質是在同一池體內實現兩種固液分離技術的有機結合。不同季節的原水水質波動較大,針對各時期水質特征,相繼采用氣浮或沉淀——在低溫低濁和藻類旺盛繁殖期采用氣浮工藝,而在其他時期采用沉淀工藝。同水源的第一、第三水廠氣浮工藝的多年實際運行結果證明,氣浮工藝對體積質量小的微細懸浮物、藻類及色度都有較好的去除效能,并且顯著降低混凝劑單耗。
主要設計參數:平面尺寸為28.6 m×18 m,沉淀時間為32 min,水平流速為15 mm/s,斜板單體尺寸為4.4 m×1.0 m×2.6 m,斜板間距為80 mm,傾角為60°,斜板區表面負荷為7.2 m3/(m2·h)。
在運行管理中也發現該工藝存在一些問題:①沉淀池底板采用橫向鋼筋混凝土拉梁結構,并作為斜板組架的支撐結構,刮泥車安置在相鄰兩梁槽底的預設導軌上,拉梁上部支設斜板組架,這樣完全封閉的結構給檢修刮泥車帶來了極大不便;②由于斜板采用單體組架結構,每池斜板區共設置4×21個單體,內側單體檢修更換極為不便,同時也不易判定內側斜板組架或板片的損壞及淤積狀況;③混凝效果不好時,微絮體有時被出水攜出,緩沖能力不如老系統平流式沉淀池穩定。
1.5 過濾工藝
其主要特點是:采用粒徑相對較粗的石英砂均質濾料及較厚濾層的截污、納污能力,并延長濾池工作周期;氣水反沖洗加表面掃洗,濾層不膨脹或微膨脹;其配水系統為長柄濾頭配水系統;運行實現“公用沖洗PLC+各濾池PLC”的自動控制模式。主要設計參數如下:平面尺寸為12 m×7 m;設計濾速為8.04 m/h;濾頭密度為54 個/m2;濾料層厚1.2 m。
V型濾池在自動模式下運行時,PLC通過控制濾后水出水閘門的開度來控制濾池恒液位,當符合下列條件之一時開始反沖洗:濾池運行時間達到設定值;過濾水頭損失達到設定值;來自于控制臺現場PLC—XBT鍵盤或中控室監控計算機的沖洗命令。
V型濾池反沖洗方式較具特色,沖洗分三個過程:①氣預擦洗[一臺鼓風機,送氣1 min,q氣=22.5 m3/(m2·h)];②氣水混合沖洗[兩臺鼓風機,一臺沖洗水泵,沖洗6 min,q氣=55 m3/(m2·h),q水=7.5 m3/(m2·h)];③水漂洗[兩臺沖洗水泵,沖洗6 min,q水=15 m3/(m2·h)];始終的橫向表面掃洗強度q水=5.2 m3/(m2·h)左右。
在運行管理中發現:濾池進水V型槽橫向表面掃洗孔的標高過低,表面掃洗強度略低,導致橫向掃洗效果欠佳,泡沫浮渣漂浮滯留;濾頭有堵塞現象,清理極為不便;濾池調節故障經常出現,采取的主要對策是經常定期清洗水位計及濾層水頭損失計,保持靈敏度,適當控制濾池進水穩定性,濾池維護管理工作量較大。
另外,在生產中考察了低濁期(原水濁度<20 NTU)的V型濾池直接過濾性能及聚合鋁投加量對直接過濾的影響。結果表明,合理控制PAC投加量會產生如下效應:①使過濾水頭損失增長減緩,水頭損失隨時間變化曲線近似直線,可有效防止濾層過早堵塞;②增加絮體在濾層內的穿透深度,充分發揮V型濾池的均質濾料、深濾床的截污納污優勢。
1.6 氯消毒工藝
氯消毒工藝可實現兩種控制模式:開環控制即加氯量和濾后水流量成正比關系;閉環控制即加氯機控制器PCU不但根據濾后水流量進行控制,還接收余氯分析儀和余氯設定點號,PLC根據以上信息綜合控制加氯。PLC從監控系統或加氯PLC—XBT操作員終端接收余氯設定點并通過模擬輸出將其送到調節系統;PLC通過模擬輸入接收濾后水流量信息及濾后水余氯信息,并通過模擬輸出將其送到調節控制系統,加氯機PCU—fuzzy控制器具有模糊控制功能。
1.7 清水池及送水泵站
清水池調節能力按日供水量的9%設計。送水泵站設置了吸水井,穩定流態,形成良好的吸水條件。采用了HIBON生產的DELTA型真空裝置(自動真空),泵裝置出口設有微阻緩閉止回閥。機組設有多種運行保護:泵出口低壓保護;清水池低液位保護;低電壓和過電流保護;軸承溫度(>85 ℃),繞組溫度(>105 ℃)保護;電動蝶閥過轉矩保護等。
2 自控系統設計特點
2.1 系統結構及功能
控制系統由中心控制站和若干現場監控子站構成。該系統是由工業計算機和可編程邏輯控制器組成的集散型控制系統,其特點是可實現生產過程“集中管理,分散控制”的功能,系統運行可靠度高,能實現中心控制站、監控子站和現場手動操作的分級控制,技術先進,結構開放,支持多種網絡,編程方便。
2.2 中心控制室
中控室主要設備:監控計算機與管理計算機各一臺;模擬報警屏;水廠生產狀態模擬屏等設備。中心控制站具有方便靈活的系統組態功能,完善的數據采集、監測、控制及信息處理功能。監控計算機用于對水廠生產設備的遠程監視和控制,管理計算機用于存儲及顯示由PLC生成的平均積分值模擬量報表。中控室主要功能有:①系統現場控制站和控制參數組態,系統監控功能;②實時監測、顯示、處理、控制各監測子站狀態、通信、數據和信息;③動態數據庫和歷史數據庫管理,趨勢打印;④報警處理及報表打印;⑤與公司總調度室的通訊等。
2.3 現場監控站
共設立取水、加藥、過濾、加氯、新送水、老送水6個PLC子站,進行集中檢測和程序控制,并和中控室總站CP100通過FIPWAY及以太網進行數據和指令的傳送。現場監控站控制系統由法國TE公司的TSX67、TSX47可編程邏輯控制器(PLC)及MCC等自控設備組成。主要功能是完成生產過程的邏輯控制及工況參數的采集與處理,包括網絡通訊,修改模擬量設定點,報警及故障復位等功能。
3 結語
擴建工程自竣工投產以來的生產實踐證明,水廠凈水構筑物選型科學先進,技術參數選取符合規范及生產要求,運行狀況良好穩定,系統高程合理,出水能夠達到國家一類水質要求;先進節能技術的采用達到節能降耗的目的,效果顯著,取得了良好的社會效益和經濟效益。吉林市二水廠的擴建實踐,為我國21世紀新建、擴建現代化水廠提供了極具參考價值的成功范例。
電話:(0432)3039069
3039867
收稿日期:2000-04-17
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