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小欖鎮自來水總廠的工藝和運行

論文類型 運營與管理 發表日期 2000-10-01
來源 《中國給水排水》2000年第8期
作者 何家明
關鍵詞 小型水廠 凈水工藝 運行管理
摘要 何家明 (中山市小欖自來水公司,廣東中山528415)   摘 要:簡要介紹了小城鎮水廠的工藝流程,特別是工程投入運行后 通過加強管理來發現設計等方面存在的缺陷,并及時采取相應的工程措施加以完善。?   關鍵詞:小型水廠;凈水工藝;運行管理?   中圖分類號:TU991.35 ...

何家明
(中山市小欖自來水公司,廣東中山528415)

  摘 要:簡要介紹了小城鎮水廠的工藝流程,特別是工程投入運行后 通過加強管理來發現設計等方面存在的缺陷,并及時采取相應的工程措施加以完善。?
  關鍵詞:小型水廠;凈水工藝;運行管理?
  中圖分類號:TU991.35
  文獻標識碼:C
  文章編號: 1000-4602(2000)08-0039-03[JP]

  小欖自來水公司在90年代初已有兩家水廠,供水能力達4×104m3/d,但由于小欖鎮的經濟建設和城鄉建設發生了很大變化,用水量年遞增達20%~25%,原有水廠長期處于超負荷運行狀態,供水水量不能滿足工業生產和生活用水要求。為進一步適應經濟發展,改善投資環境,解決小欖鎮日益緊張的用水問題,決定再建設一座20×104m3/d的現代化自來水總廠,工程分四期建設,首期5×104m3/d,工程內容包括鋪設一條DN1200mm出廠水鋼管(長為3.2km)。二期擴建工程為6×104m3/d,采用V型濾池,氣水反沖洗工藝,總投資1200多萬元,1998年7月投產。?

  1 水源條件及工藝選擇?

  自來水總廠水源取自西江水,經對兩個不同水源點的比較分析,最后確定位置在小欖水道上游的鶯歌嘴段,該處避免了小欖鎮工業、生活污水排放的污染,而且其上游一段河道里也沒有工業污水排放。水道的正常水位為珠基1.00 m,最高設計水位為珠基高程4.63m(1994年洪水 最高水位為5.30 m),最枯水位為珠基高程-0.91m。對其水質檢測的情況如下:總堿度為110.09mg/L、pH為7.9、氨氮為0.05mg/L、硝酸鹽為0.6mg/L、氟化物為0.05mg/L、砷為0.005mg/L、氰化物<0.02 mg/L、六價鉻<0.001 mg/L。?
  根據西江水在全年的大部分時間里濁度較低(只有洪水期濁度高[HJ]達2 000~3 000NTU)、 冬天水源水較清、短時間可能有藻類出現的水質特點,自來水總廠選用圖1所示的工藝流程。

  該工藝屬常規處理工藝,具有適應性強、穩妥可靠、技術先進及節水節能的特點,也便于實現自動控制。?

  2 凈水工藝?

  2.1平面布置?
  水廠平面布置緊靠小欖水道,一級泵房至凈水構筑物距離很短,減少水泵提升的能耗。按照功能分區明確、凈水流程順暢、布局緊湊協調、便于分期施工和節約用地的原則,結合廠區地形特點,將水廠的凈水構筑物沿河邊一字型排開,送水泵房靠近廠大門,其出廠水管可以直接向鎮區管網供水。為節約用地、方便巡視,反應池與沉淀池合建,沉淀池與濾池之間采用管道連接。?
  二期工程布置在一期工程外側且平行,形成統一的兩個系統,便于分期施工。一、二期凈水工程綜合用地指標為0.36m2/(m3·d),與同等規模水廠凈水工程用地指標[約0.4m2/(m3·d)]相近,預留規劃發展用地較多,為水廠遠期發展留下了較大余地。?
  2.2主要構筑物
?
  ①取水泵房?
  取水泵房一期選用24SA—18B水泵一臺,配160kW低壓電機,20SA—22J水泵兩臺,配75kW電機,二期增加一臺24SA—18B水泵,出水閥門采用液控蝶閥作緩閉式止回閥使用。?
  ②反應沉淀池?
  采用網格反應池與平流沉淀池組合形式,構造簡單、管理方便,耐沖擊負荷能力強,一期共設兩組,每組規模為2.5×104m3/d。反應時間12.36min,沉淀時間1.47h,水平流速11.26mm/s。二期設一組規模為6×104m3/d的反應平流沉淀池,反應時間11.46min,沉淀時間1.3h,水平流速12.86mm/s。反應池排泥采用穿孔排泥管,考慮到原水平時濁度低、池寬不大及排泥渠設置方便,采用單側排泥,單根排泥管長一期為7.65m,二期為17m。沉淀池二期采用泵吸抽真空虹吸排泥機,每臺排泥機設兩臺液下泵。一期沉淀池出水采用鋸齒堰,溢流率為373m3/(m·d);二期沉淀池采用穿孔集水槽集水。
  ③濾池?
  一期濾池設計原為普通快濾池,現改為氣水反沖洗濾池,共設兩組,每組三格,雙排布置,兩組中間二層為操作控制室,下層為管廊。單格面積43.2m2,正常濾速8.0m/h,強制濾速9.6m/h,水洗強度4.2L/(m2·s),氣沖強度為12~13L/(m2·s),濾料粒徑0.8~1.2mm,厚度為1.25m。?
  二期濾池設計為V型濾池,共設一組四格,單排布置,出水排水管廊布置在一側;單格面積68.6m2,正常濾速為9.11m/h,強制濾速為12.14m/h,水洗強度為4.2L/(m2·s),氣洗為15 L/(m2·s),濾砂粒徑為0.95~1.35mm,厚度為1.25m。?
  ④清水池和送水泵房
  清水池二座,總容積18000m3,占水廠日產水量的15%。?
  送水泵房電機采用萬伏直掛式水冷電機,水泵一期選用28SA—10JC二臺,配電機500kW,14SA—10A水泵一臺,配電機250 kW,二期增加一臺28SA—10JC水泵。出水管閥門采用液控蝶閥,兼作緩閉式止回閥使用。

  3 運行效果分析?

  沉淀池中一期的①池和②池,停留時間均>1.5 h,即沉淀時間較長,盡管弗汝德數偏小 ,但沉淀效果仍然很好,其出水濁度僅2NTU左右(進水濁度8NTU,流量均為2.5×104m3/d左右)。但二期沉淀池的長寬比過短(58.4/17=3.4<4),停留時間也過短,均<1.1h,而且常出現超負荷運行。另外出水指形槽設計時與濾池間的高差較小,出水作用水頭偏小,出水不暢,導致壅水,使得指形槽孔口自由出流變成淹沒出流,既未達到均勻出水目的,也未達到降低流速目的,造成礬花上浮,影響出水濁度(4NTU),這樣就增加了濾池工 作負荷,縮短了濾池工作周期。?
  二期V型濾池運行基本正常,濾速13.5m/h(在7~20m/h內),既能保證一定的供水量,也可 保證濾后水質。經實測,反沖洗的水沖強度5.3 L/(s·m2),表洗強度1.2L/(s·m2), 均能達到正常要求。反沖程序:氣沖3min、氣水同時反沖5min、水沖8min,與現場實際測定的氣沖4 min50s、氣水同時反沖4min35s、水沖5min40s均基本符合規范要求,實際沖洗效果也很好。但濾池設計中存在一個缺陷,即表洗槽開孔或者說表洗槽設計位置偏低,使反沖出現的渾水經表洗孔倒流。當渾水進入相鄰濾池,將堵塞部分濾料,這是必須想辦法加以解決的問題。

  4 改進方案

  4.1沉淀池?
  ①調節流量分配?
  由于二期沉淀池流量過大,嚴重超負荷運行,這既影響指形堰正常出水,而且增加了流速, 使停留時間縮短,去除率下降,因此有必要調整現在的流量分配。當總流量Q=12.36×104m3/d時,若二期流量Q3=6.5×104m3/d,則其水平流速將降至13.83mm/s,停留時間T3增至1.17h,而一期單池流量為2.93×104m3/d,其水平流速為13.25mm/s,停留時間?T1=T2=1.22h,此時二期、一期的弗汝德數分別為2.75×10-5、1.01×10-5,皆屬于10-4~10-5?范圍內,這樣既可以保證一期沉淀池出水水質,亦可大大改善二期沉淀池出水水質。因此需調節閥門開啟度,以調節流量分配,或改變出水堰高度,以調節池內水位,進而影響流量分配。?
  ②改善出水?
  現有出水槽與濾池進水堰間高差過小,不能正常出水。可以通過調低濾池進水堰高度和抬高 沉淀池出水堰高度來實現。抬高出水堰具體作法如下:在原來的堰上增設齒形出流堰,堰的相應位置用螺釘將其固定,必要時可以調節高度,但堰底必須將原來的孔口堵住,以保證沉 淀池出水從齒形堰上流出,從而達到均勻出水,降低流速目的。與此同時,由于出水堰與濾 池進水堰間高差增大,作用水頭增加,出水更通暢。?
  4.2濾池?
  對于反沖洗時出現的渾水倒流入表洗槽現象,是因為表洗槽設計偏低,而反沖洗強度偏大(5 .3>4),可以通過控制反沖強度來達到這一目的,同時可以增加表洗水頭,使表洗強度增加。

  5 結論?

  水廠一、二期工程投產運行以來,凈水構筑物及設備運行都比較正常,雖然存在一些小問題 ,但不影響水廠正常運行,出廠水濁度一般為0.1~0.2 NTU,遠遠低于《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—85)的要求。V型濾池與其他濾池相比,節約反沖洗用水60%。送水泵房采用 萬伏直掛水冷電機提高了運行效率,這兩者達到了節水節能目的,降低了供水成本。自來水總廠整個工藝流程布局合理,運行基本正常,管理也很完善,尤其是自動化程度較高。?


電話:(0760)2250238?
收稿日期:2000-03-15

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