SBR法處理啤酒廢水COD與DO的相關關系
曾薇 王淑瑩 高景峰 李探微 彭永臻
提要:介紹了采用SBR法處理啤酒廢水時,有機物降解過程中COD與DO的相關關系。試驗結果表明,如改變進水有機物濃度、曝氣量或起始混合液污泥濃度,在有機物降解過程中DO都有一個緩慢下降的趨勢,與此同時,COD以較大速率被降解。在有機物達到難降解程度后,DO迅速大幅度升高,標志著反應過程應該結束。此外,由于進水COD濃度不同,在同一曝氣量下DO相差較大,可以以初始DO的大小作為預測進水COD濃度的依據,調節曝氣量,控制DO濃度在適宜的范圍內。
關鍵詞:SBR法 啤酒廢水 DO COD
0 概述?
活性污泥法是一個需氧的代謝過程,混合液溶解氧(DO)是反應過程中一個重要的控制參數,也是影響運行費用和出水水質的主要因素。正是因為DO對污水生物處理的重要意義,許多 學者從不同角度對此進行了大量的研究。其中在采用SBR法處理石油化工廢水的研究中發現 ,在有機物達到難降解程度時,DO大幅度升高,并以此作為反應時間的控制參數[1] ?。于是,本文采用了與石油化工廢水水質相差較大的啤酒廢水作為處理對象,來研究SBR 反應階段COD的降解與DO變化之間的相關關系。由于兩者水質不同,在有機物降解過程中,D O呈現不盡相同的變化規律。因此,針對不同水質的工業廢水,研究其在有機物降解過程中C OD與DO的相關關系,對于保證出水水質和減少運行費用具有重要意義。?
1 試驗設備與方法
試驗以啤酒廢水作為處理對象,反應過程中水溫控制在20℃。廢水的主要成分是纖維素、蛋白質、果膠、淀粉,通過自來水稀釋得到不同濃度的廢水。SBR法試驗裝置如圖1所示。反應器高70cm,直徑30cm,總有效容積38L,采用鼓風曝氣,轉子流量計調節流量。試驗時 ,采用瞬時進水,然后立即開始曝氣。在反應階段連續測定DO值,并根據DO 值的變化在一定時間間隔內取樣測定COD和MLSS等指標。
2 試驗結果與分析
本試驗在三種不同的試驗條件下,測定DO與COD的相關關系。?
2.1 進水濃度相同,不同曝氣量下DO與COD的相關關系
原始啤酒廢水的COD為2100mg/L,試驗配制的COD為700mg/L,進水混合后反應初始COD為500mg/L,反應過程中MLSS平均為2000mg/L,在曝氣量分別為0.4m3/h、0.6m3/h、0.8 m3/h時的試驗結果如圖2所示。
?試驗結果表明,反應剛開始5min內,DO迅速升高,這是由于反應開始時反應器內溶氧速率 遠遠大于耗氧速率所致。在以后的反應過程中,DO有緩慢下降的趨勢,與此同時,COD的降 解速率加大。如圖2所示:在曝氣量為0.4m3/h的情況下,COD降解曲線BC段的斜率大于AB段的斜率,而相應BC段的DO低于AB段的DO。在其它曝氣量下,也能找到相對于DO較低段的COD降解曲線的斜率增大的情況。COD降解速率的增大就反映了耗氧速率的增大,在認為溶氧速率基本不變的情況下,耗氧速率的增大必然導致反應器內DO的降低。造成反應過程中某階段 COD降解速率反而增大,DO降低的主要原因,分析如下:
根據莫諾特關系式,微生物的比增長速率(?μ?)與有機物的比降解速率(?v?)成比例。
式中 ds/dt?--有機物的降解速率,mv-1t-1?;
v?--有機物的比降解速率,t-1?;
X?--混合液污泥濃度,mv-1?;
s?--反應器中有機物濃度,mv-1?;
y?--產率系數;
μ?--微生物的比增長速率,t-1?。?
由公式(1)得:
式中?μ′?--微生物的增長速率,mv-1?t-1?。
以曝氣量為0.4m?3/h的情況為例:根據反應過程中測定的MLSS數值,在反應前40min ML SS增長80mg/L,而在40~60min內MLSS則增長100mg/L,由公式(2)可知,?μX即μ′?的增 長引起了有機物降解速率的增大,從而導致DO濃度的降低。由于在反應過程中,DO有下降的 趨勢,有必要在反應初始階段使DO略高于正常水平,以保證反應過程中DO值不致過低。
當COD降解到50~60mg/L時,繼續曝氣,COD濃度基本不變,認為達到了難降解程度。當接 近難降解程度時,DO濃度降到最低值。整個反應過程中,DO下降的幅度與反應整體DO水平密 切相關。曝氣量越大,反應初期DO升高的幅度越大,后來DO下降幅度越大。當曝氣量為0.8 m3/h時,DO值由3.60mg/L降到1.75mg/L,變化1.85mg/L;
當曝氣量為0.4m3/h時,DO值由1.57mg/L降到0.71mg/L,變化0.86mg/L。曝氣量越小,反應過程中的總體DO值越低,延長了達到難降解程度所需時間,而且DO 下降幅度小,就使DO的變化出現了不十分明顯的緩慢下降的趨勢。當達到難降解程度時,有 機物降解的耗氧速率極小,僅維持內源呼吸,供氧速率遠遠大于耗氧速率,使反應器內DO值 突然大幅度升高,標志著反應的結束。曝氣量越小,DO值越低,所需反應時間越長。
2.2 曝氣量相同,不同進水濃度下COD與DO的相關關系
?原始啤酒廢水的COD為2 100mg/L,試驗配制的COD分別為1000mg/L和715mg/L,進水混合 后反應初始COD分別為800mg/L和500mg/L。恒定曝氣量為0.6m3/h,反應過程中MLSS平均 為2000mg/L?左右。試驗結果如圖3所示。反應過程中COD與DO的變化規律與上述結果 相同。在同一曝氣量下,進水有機物濃度越高,反應過程中DO值越低,所需反應時間越長。因此,在同一曝氣量下,反應過程中DO的高低間接地反應出進水有機物濃度的大小。?
2.3 不同MLSS下,COD與DO的相關關系
原始啤酒廢水的COD為2100mg/L,試驗配制的COD為1100mg/L,進水混合后COD為 950mg/L,恒定曝氣量為0.6m3/h,兩次反應過程MLSS的平均濃度分別為1550mg/L和2000mg/L。試驗結果如圖4所示:反應過程中COD降解與DO變化趨勢及規律與上述結果基本相同。不同的是混合液污泥濃度越高,DO值越低。氧的轉移速率公式如下:
?dC/dt=KLa(Cs?-Cl) (3)
式中 Cs--液體的飽和溶解氧濃度,mv-1;
Cl?--液體的實際溶解氧濃度,mv-1;
? dC/dt?--單位容積內氧的轉移速率,mv-1t-1;
KLa?--氧總轉移系數。
?當曝氣量和KLa不變時,Cl值越小,單位容積內氧的轉移速率越大,轉 移的氧均被微生物利用降解有機物,說明耗氧速率增大,間接地反映出有機物降解速率的增大,從而減少反應時間。試驗結果也說明了這一點:MLSS為2000mg/L時的有機物降解曲線 的斜率大于MLSS為1550mg/L的曲線斜率,反應時間大約減少40min。因此,在一定范圍內相 應地提高混合液污泥濃度,可以有效地減少反應時間。
3 結論
?(1)啤酒廢水在上述三種不同試驗條件下,反應過程中COD與DO均出現相同的變化規律。 反應剛開始時DO迅速升高,然后是緩慢下降,下降幅度與反應器內整體DO值水平有關,DO值 越低,下降幅度越小。有機物達到難降解程度時,DO迅速大幅度升高。
?(2)在同一曝氣量下,不同進水COD的廢水在反應過程中DO值的大小會有顯著差別,可以 以此作為判斷進水濃度大小的依據,進而調節曝氣量。
?(3)當有機物不再繼續被降解時,DO迅速大幅度升高,可以以此作為反應結束的信號,防 止因曝氣時間過長增大運行費用,造成污泥膨脹;或是反應時間太短而使出水水質不合格。
?(4)在適當的范圍內提高MLSS,可有效地縮短反應時間。?
參考文獻
?1 王淑瑩,等.用溶解氧濃度作為SBR法過程控制和反應時間控制參數 .中國環境科學,1998,18(5):415~418 ?
國家自然科學基金資助項目(編號59878016)
作者通訊處:150090 哈爾濱市南崗區河海路202號
哈爾濱建筑大學市政環境工程學院607#
電話:(0451)6282443(H)
修回日期:1999-12-11
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