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中央配水式混合池

論文類型 技術與工程 發表日期 2000-10-01
作者 張永復
摘要 本文介紹一種圖形混合池,在池的中部設有配水井,它充分利用了混合池容積,而且增加了擾流設施,混合效果良好,能節約混凝劑。

標題:

中央配水式混合池

可見全文

作者:

張永復;

發布時間:

2000-10-11

出自:

關鍵字:

摘 要:

    本文介紹一種圖形混合池,在池的中部設有配水井,它充分利用了混合池容積,而且增加了擾流設施,混合效果良好,能節約混凝劑。

簡介:

張永復

  提要:本文介紹一種圖形混合池,在池的中部設有配水井,它充分利用了混合池容積,而且增加了擾流設施,混合效果良好,能節約混凝劑。

  一、前言

  常規凈水工藝在投加凈水劑后,經過凝聚——絮凝——沉淀——過濾四個工藝過程達到水質凈化的目的。
  凝聚過程使用的設備或構筑物就是混合設施。混合設施效果對整個混凝(凝聚及絮凝)過程的作用十分重要,只有在混合過程中使投加在水體中的混凝劑快速混合而且分布均勻,才能保證凝聚反應系統達到最佳效果和節省混凝劑。
  在凈化歷程中,凝聚占用的時間最短,僅需要2~3分鐘,其余凈化工藝歷程則需要十幾分鐘或幾十分鐘。因而混合設施投資在凈化工藝總投資中,所占比例最小。努力改善混合設施效果,就可能以最少投入達到降低凈水成本之目的,投入與產生相比,效果明顯。

  二、泵前投藥

  當凈水廠采用進水泵前投藥工藝,而進水泵又有幾臺的條件下,投藥往往不均勻。天津塘沽五水廠是一座9萬m3/d的水廠,安裝了五臺(用三備二)進水泵,分別向六組反應沉淀池供水。原設計為泵前投藥,進水部分布置框圖見圖一。

  在每一臺進水泵前分別安裝了投藥管,投加液體三氯化鐵。六組反應沉淀池完全相同,每組設計能力為1.5萬m3/d。反應池為下層孔室上層往復隔板。斜管沉淀。反應池停留時間約20分鐘,沉淀池停留時間約30分鐘。由于水泵取水量不同,并且是人工控制投藥,向每臺水泵投藥量很難控制均勻。致使各組沉淀池效果有差異。若以反應池出口處取水測定余鐵含量如表一。

反應池出口余鐵比較表          表1
時間(92年)原水濁度(度)余    鐵 (mg/L)最大值與平均值比
一池二池三池四池五池六池平均
4.28320.901.611.111.221.271.221.221.32
5.26180.700.830.710.920.890.760.801.15
6.23451.150.881.620.640.630.600.921.76
7.14650.320.620.700.660.380.830.581.43

  取水時間均為上午8時30分,每周二取水一次,上表為隨機選擇結果。由表可見,用余鐵進行測定,每一組沉淀池投藥量是不均勻的,換言之,有的沉淀池投加量超過需要量,浪費了混凝劑。

  三、中央配水式混合池原理

  為了節省混凝劑,也為了便于生產管理,塘沽公司于1992年在五水廠建成了一座中央配水式混合池。將投藥、混合及配水集中于一座池之中。該池既針對五水廠生產工藝設計,也能應用到相同條件下的水廠。現已獲國家專利,專利號為ZL 92 2 07780.0。
  該池的構造及原理介紹如下:
  中央配水式混合池外殼為圓形池體1,水體由池的下部進水口2進入池體,在進水中央設置混凝劑投加管3,在圓形池內部的中央設防有棱柱狀配水豎井10,池中的水從位于豎井上部的進水口處流入豎井,而混合池的各出水口11在下部與豎井相連通。
  為了有效的混合,源水由下部進水口2進入池體1后,經過投加混凝劑的水體分流隔板4阻流,分為兩股繞過分流隔板,利用兩股水流對撞,及縫隙和阻流裝置增加水流紊動和速度梯度,形成湍流;再經由陡坎與使水流形成漩滾;再利用逐漸升高的上、下蓋板6、7使水體在暗渠8中連續多級滾動、躍升,與池壁碰撞,混凝劑在這些過程中得到充分混合。水體流出暗渠后,在池壁與帶棱角的豎井作用下,還能形成局部小漩渦,又可以使混凝劑進一步混合。

  水體旋轉上升到池上部后,經過可動式堰板9流入位于池中央的多孔配水豎井11。配水豎井可根據沉淀池的數量作成相應孔格,并利用可動式堰板9調節流入各孔內的流量。多孔配水豎井再經由各自的出水口11將混合好的水體輸往相應的沉淀池。
  為了清理投藥管方便,在池壁內予埋套管,投藥管3即由予埋套管內穿過,需要時亦可由套管內拆出。
  在池壁內還予埋有水位測量管,用以測量進入水池水位與混合池池面水位差。實測水位差約40cm,低于一般管式靜態混合器。

  四、效益

  混合池投產,由于集中投加混合劑,各組反應池沉淀池的沉淀效果較為均勻。測定各豎井余鐵,表明混合基本均勻,如表2。

混合井余鐵測定表          表2

時 間
93.2.1

混合井豎井余鐵 mg/L最大值與
平均值之比
1#2#3#平均
10.100.380.360.330.3561.067
10.400.460.470.510.4801.063
11.100.410.460.460.4431.038

  而且,由于混合良好,因而塘沽五水廠混凝劑消耗明顯下降,以1991年,1992年及1993年三年1~6月水質對比如表3,該表全部數據由分公司化驗室測定數據平均而得的。

五水廠原水,濾前水及出廠水月平均濁度表 單位(度)    表3        
 1991年1992年1993年
原水濾前出廠水原水濾前出廠水原水濾前出廠水
1月4.82.70.83.52.40.74.82.50.8
2月6.52.70.64.22.50.66.73.00.7
3月8.52.50.55.53.30.713.03.20.6
4月14.62.70.8183.30.825.53.40.6
5月16.42.50.7223.10.723.53.50.85
6月26.72.60.7353.00.836.83.90.76
平均12.922.620.6814.702.930.7218.383.250.72

  1991年~1993年1~6月進水量,混凝劑用量及藥耗如表4

  進水量(km3)混合劑用量(kg)耗藥 mg/L
91年92年93年91年92年93年91年92年93年
一月296727623015115471086782203.893.932.73
二月2266212027382943912531806213.04.612.94
三月2834303229115230317853895618.455.893.08
四月26962956271830367188551465211.266.094.51
五月28523194300347109304231871215.667.925.22
六月28083349316840592439601462212.5812.234.61
累計16425180131755621135713448973224     
平均27383002292635226224141220412.877.474.17

  說明:表中混凝劑(FeCl3)用量系按純鐵計算,折合FeCl3溶液還需被0.38除。

  1991年末塘沽五水廠對藥劑管理采取措施,增加了計量及考核,藥耗下降了59%,1992年末建成中央配水式混合井,依靠技術進步,1993年藥劑又下降了44.2%。
  按1993年上半年水量計算,與92年藥耗相比節約了9653kg。以每噸FeCl3溶液420元計算,則節省費用
    9.653÷0.38×420=10669元
  即每年可節約2萬元藥劑費用,該池投資13萬元,預計6.5年可收回投資。
  除節約了混凝劑外,因為投藥可以在現工人管理大大便利,還可減少值班工人,最近已將每班二人值班改為一個值班。
  由于增加配水井設計,還有利于調節和控制各沉淀池水量,也便于維修。

  五、結束語

  中央配水式混合池具有以下特點:
  1、容積利用充分,無死水區;
  2、配水井與混合池合建,占地面積小;
  3、混凝劑與水體混合充分,達到了快速均勻之目的。在保證水質條件下,可節約混凝劑消耗。
  4、投藥管易于清理,保證運行安全。當需要投加助凝劑時,亦十分便利。
  由于該構筑物能達到安全和節約之目的,受到了運行工人的歡迎。
                              1993年7月13日
  水質數據由王秀茹、孫洪霞、王小紅同志提供。水量及藥耗由陳子和、姜東梅同志提供。


技術資料第9309號

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