張永復 提要:本文介紹一種圖形混合池,在池的中部設有配水井,它充分利用了混合池容積,而且增加了擾流設施,混合效果良好,能節約混凝劑。 一、前言 常規凈水工藝在投加凈水劑后,經過凝聚——絮凝——沉淀——過濾四個工藝過程達到水質凈化的目的。 凝聚過程使用的設備或構筑物就是混合設施。混合設施效果對整個混凝(凝聚及絮凝)過程的作用十分重要,只有在混合過程中使投加在水體中的混凝劑快速混合而且分布均勻,才能保證凝聚反應系統達到最佳效果和節省混凝劑。 在凈化歷程中,凝聚占用的時間最短,僅需要2~3分鐘,其余凈化工藝歷程則需要十幾分鐘或幾十分鐘。因而混合設施投資在凈化工藝總投資中,所占比例最小。努力改善混合設施效果,就可能以最少投入達到降低凈水成本之目的,投入與產生相比,效果明顯。 二、泵前投藥 當凈水廠采用進水泵前投藥工藝,而進水泵又有幾臺的條件下,投藥往往不均勻。天津塘沽五水廠是一座9萬m3/d的水廠,安裝了五臺(用三備二)進水泵,分別向六組反應沉淀池供水。原設計為泵前投藥,進水部分布置框圖見圖一。 
在每一臺進水泵前分別安裝了投藥管,投加液體三氯化鐵。六組反應沉淀池完全相同,每組設計能力為1.5萬m3/d。反應池為下層孔室上層往復隔板。斜管沉淀。反應池停留時間約20分鐘,沉淀池停留時間約30分鐘。由于水泵取水量不同,并且是人工控制投藥,向每臺水泵投藥量很難控制均勻。致使各組沉淀池效果有差異。若以反應池出口處取水測定余鐵含量如表一。 反應池出口余鐵比較表 表1時間(92年) | 原水濁度(度) | 余 鐵 (mg/L) | 最大值與平均值比 | 一池 | 二池 | 三池 | 四池 | 五池 | 六池 | 平均 | 4.28 | 32 | 0.90 | 1.61 | 1.11 | 1.22 | 1.27 | 1.22 | 1.22 | 1.32 | 5.26 | 18 | 0.70 | 0.83 | 0.71 | 0.92 | 0.89 | 0.76 | 0.80 | 1.15 | 6.23 | 45 | 1.15 | 0.88 | 1.62 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.92 | 1.76 | 7.14 | 65 | 0.32 | 0.62 | 0.70 | 0.66 | 0.38 | 0.83 | 0.58 | 1.43 | 取水時間均為上午8時30分,每周二取水一次,上表為隨機選擇結果。由表可見,用余鐵進行測定,每一組沉淀池投藥量是不均勻的,換言之,有的沉淀池投加量超過需要量,浪費了混凝劑。 三、中央配水式混合池原理 為了節省混凝劑,也為了便于生產管理,塘沽公司于1992年在五水廠建成了一座中央配水式混合池。將投藥、混合及配水集中于一座池之中。該池既針對五水廠生產工藝設計,也能應用到相同條件下的水廠。現已獲國家專利,專利號為ZL 92 2 07780.0。 該池的構造及原理介紹如下: 中央配水式混合池外殼為圓形池體1,水體由池的下部進水口2進入池體,在進水中央設置混凝劑投加管3,在圓形池內部的中央設防有棱柱狀配水豎井10,池中的水從位于豎井上部的進水口處流入豎井,而混合池的各出水口11在下部與豎井相連通。 為了有效的混合,源水由下部進水口2進入池體1后,經過投加混凝劑的水體分流隔板4阻流,分為兩股繞過分流隔板,利用兩股水流對撞,及縫隙和阻流裝置增加水流紊動和速度梯度,形成湍流;再經由陡坎與使水流形成漩滾;再利用逐漸升高的上、下蓋板6、7使水體在暗渠8中連續多級滾動、躍升,與池壁碰撞,混凝劑在這些過程中得到充分混合。水體流出暗渠后,在池壁與帶棱角的豎井作用下,還能形成局部小漩渦,又可以使混凝劑進一步混合。 水體旋轉上升到池上部后,經過可動式堰板9流入位于池中央的多孔配水豎井11。配水豎井可根據沉淀池的數量作成相應孔格,并利用可動式堰板9調節流入各孔內的流量。多孔配水豎井再經由各自的出水口11將混合好的水體輸往相應的沉淀池。 為了清理投藥管方便,在池壁內予埋套管,投藥管3即由予埋套管內穿過,需要時亦可由套管內拆出。 在池壁內還予埋有水位測量管,用以測量進入水池水位與混合池池面水位差。實測水位差約40cm,低于一般管式靜態混合器。 四、效益 混合池投產,由于集中投加混合劑,各組反應池沉淀池的沉淀效果較為均勻。測定各豎井余鐵,表明混合基本均勻,如表2。 混合井余鐵測定表 表2時 間 93.2.1 | 混合井豎井余鐵 mg/L | 最大值與 平均值之比 | 1# | 2# | 3# | 平均 | 10.10 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.356 | 1.067 | 10.40 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.480 | 1.063 | 11.10 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.443 | 1.038 | 而且,由于混合良好,因而塘沽五水廠混凝劑消耗明顯下降,以1991年,1992年及1993年三年1~6月水質對比如表3,該表全部數據由分公司化驗室測定數據平均而得的。 五水廠原水,濾前水及出廠水月平均濁度表 單位(度) 表3 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 原水 | 濾前 | 出廠水 | 原水 | 濾前 | 出廠水 | 原水 | 濾前 | 出廠水 | 1月 | 4.8 | 2.7 | 0.8 | 3.5 | 2.4 | 0.7 | 4.8 | 2.5 | 0.8 | 2月 | 6.5 | 2.7 | 0.6 | 4.2 | 2.5 | 0.6 | 6.7 | 3.0 | 0.7 | 3月 | 8.5 | 2.5 | 0.5 | 5.5 | 3.3 | 0.7 | 13.0 | 3.2 | 0.6 | 4月 | 14.6 | 2.7 | 0.8 | 18 | 3.3 | 0.8 | 25.5 | 3.4 | 0.6 | 5月 | 16.4 | 2.5 | 0.7 | 22 | 3.1 | 0.7 | 23.5 | 3.5 | 0.85 | 6月 | 26.7 | 2.6 | 0.7 | 35 | 3.0 | 0.8 | 36.8 | 3.9 | 0.76 | 平均 | 12.92 | 2.62 | 0.68 | 14.70 | 2.93 | 0.72 | 18.38 | 3.25 | 0.72 | 1991年~1993年1~6月進水量,混凝劑用量及藥耗如表4 | 進水量(km3) | 混合劑用量(kg) | 耗藥 mg/L | 91年 | 92年 | 93年 | 91年 | 92年 | 93年 | 91年 | 92年 | 93年 | 一月 | 2967 | 2762 | 3015 | 11547 | 10867 | 8220 | 3.89 | 3.93 | 2.73 | 二月 | 2266 | 2120 | 2738 | 29439 | 12531 | 8062 | 13.0 | 4.61 | 2.94 | 三月 | 2834 | 3032 | 2911 | 52303 | 17853 | 8956 | 18.45 | 5.89 | 3.08 | 四月 | 2696 | 2956 | 2718 | 30367 | 18855 | 14652 | 11.26 | 6.09 | 4.51 | 五月 | 2852 | 3194 | 3003 | 47109 | 30423 | 18712 | 15.66 | 7.92 | 5.22 | 六月 | 2808 | 3349 | 3168 | 40592 | 43960 | 14622 | 12.58 | 12.23 | 4.61 | 累計 | 16425 | 18013 | 17556 | 211357 | 134489 | 73224 | | | | 平均 | 2738 | 3002 | 2926 | 35226 | 22414 | 12204 | 12.87 | 7.47 | 4.17 |
說明:表中混凝劑(FeCl3)用量系按純鐵計算,折合FeCl3溶液還需被0.38除。
1991年末塘沽五水廠對藥劑管理采取措施,增加了計量及考核,藥耗下降了59%,1992年末建成中央配水式混合井,依靠技術進步,1993年藥劑又下降了44.2%。 按1993年上半年水量計算,與92年藥耗相比節約了9653kg。以每噸FeCl3溶液420元計算,則節省費用 9.653÷0.38×420=10669元 即每年可節約2萬元藥劑費用,該池投資13萬元,預計6.5年可收回投資。 除節約了混凝劑外,因為投藥可以在現工人管理大大便利,還可減少值班工人,最近已將每班二人值班改為一個值班。 由于增加配水井設計,還有利于調節和控制各沉淀池水量,也便于維修。 五、結束語 中央配水式混合池具有以下特點: 1、容積利用充分,無死水區; 2、配水井與混合池合建,占地面積小; 3、混凝劑與水體混合充分,達到了快速均勻之目的。在保證水質條件下,可節約混凝劑消耗。 4、投藥管易于清理,保證運行安全。當需要投加助凝劑時,亦十分便利。 由于該構筑物能達到安全和節約之目的,受到了運行工人的歡迎。 1993年7月13日 水質數據由王秀茹、孫洪霞、王小紅同志提供。水量及藥耗由陳子和、姜東梅同志提供。
技術資料第9309號 |