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紡織靛藍廢水的治理

論文類型 技術與工程 發表日期 2000-09-01
來源 《中國給水排水》2000年第9期
作者 萬天赴,肖帥,曲祥瑞
關鍵詞 厭氧水解 接觸氧化 紡織靛藍廢水
摘要 萬天赴1, 肖 帥2, 曲祥瑞3 (1.深圳市排水管理處,廣東深圳518030; 2.中國深圳國際〈集團〉有限公司,廣東 深圳518045; 3.深圳市新菁給排水設計有限公司,廣東 深圳 518045)   摘 要: 深圳捷德紡織廠廢水排放量1000m3/d,原采用厭氧和生物濾池相結合的工藝,處理效果較差。根據 ...

標題:

紡織靛藍廢水的治理

可見全文

作者:

萬天赴;肖帥;曲祥瑞;

發布時間:

2000-9-17

出自:

《中國給水排水》2000年 第9期

關鍵字:

厭氧水解;接觸氧化;紡織靛藍廢水

摘 要:

    

簡介:

萬天赴1, 肖 帥2, 曲祥瑞3
(1.深圳市排水管理處,廣東深圳518030; 2.中國深圳國際〈集團〉有限公司,廣東
深圳518045; 3.深圳市新菁給排水設計有限公司,廣東 深圳 518045)

  摘 要: 深圳捷德紡織廠廢水排放量1000m3/d,原采用厭氧和生物濾池相結合的工藝,處理效果較差。根據該廠的實際情況,改用厭氧和接觸氧化法聯合 處理工藝進行改造,邊生產邊治理,兩年來的連續運行表明,出水水質達到了排放標準,其中色度≤100(倍),CODCr≤150mg/L。
  關鍵詞: 厭氧水解; 接觸氧化; 紡織靛藍廢水
  中圖分類號:X791
  文獻標識碼:C
  文章編號:1000-4602(2000)09-0040-03

  位于深圳市大鵬灣的中冠、鴻華、捷德、中寶、金隆等5家印染廠曾是深圳市環保局的“老大難”問題,它們都是地方政府引進的外資項目,建廠時均配套建設了污水治理設施,但由于工藝落后、設施老化、管理不善,加上擴大生產使污水超標排放,嚴重污染了大鵬灣海域 。深圳市環保局把捷德紡織廠作為先期推薦治理的對象,治理工程從1996年開始至1997年底 結束,歷時一年多,從1998年連續運行以來,出水水質穩定且達標,被深圳市環保局推薦為樣板工程。

  1 捷德紡織廠簡介

  捷德紡織廠是一家香港獨資的大型企業,1991年從香港遷移過來,總投資2億港幣,集 紡紗、染色、織布一條龍,產品為牛仔布。廢水主要來自染廠,其主要成分是靛藍粉(含石 灰、染料、木薯粉),另外還有NaOH、低硫酸鈉,廢水量在1000m3/d左右。正常情況下的廢水水質如表1。

表1 廢水水質表
項目pH色度(倍)CODcr(mg/L)水溫(℃)
濃度10.0-13.0400-1200750-180018-35

  改造前的處理工藝流程見圖1。

  該流程設計處理能力1000m3/d,剛投產時水量300m3/d,后逐漸增加至1000m3/d ,但出水水質漸漸惡化,色度和CODCr都嚴重超標,出水色度在300(倍)左右,CODCr在700mg/L左右。其主要原因如下:
  ①設計時對原水水質估計不足,當初設計原水的CODCr為700~1 300mg/L,而現在原水CODCr為1000~2000mg/L。
 ?、谏餅V池有2個,大小一樣,圓形,直徑13m,總高2.5m,中間布水,池內裝填大小10cm(長寬)左右的石頭塊,池底有通風孔層,自然充氧,污水靠水力作用自然旋轉 噴灑布水。由于充氧不足,加上厭氧水解池出水濃度過高,導致生物濾池內部呈厭氧狀態,厭氧污泥阻塞石頭(濾料)空隙,造成水流短路。這樣,好氧生物濾池的處理效果大大降低,二級生物濾池對有機物的降解率只有30%~40%。
  ③缺乏有技術的管理人員,操作工人素質差。

  2 工藝改造

  2.1 前期改造
  
捷德紡織廠采取邊改造邊生產的方式進行。由于二級生物濾池對有機物的降解率只有30%~4 0%,且滋生蚊蠅,決定利用現有的厭氧水解池,打掉二級生物濾池,改成生物接觸氧化池。 但厭氧水解池對COD的去除率僅有10%~20%,大量負荷會帶給后續處理構筑物,為減少生化改造期間的污染,在厭氧水解池前加一套物化處理設備(即化學混凝沉淀),以降低負荷。
  前期改造的工藝流程見圖2。

  

  由于該項改造工程具有很強的實用性,實際上是邊生產、邊研究、邊制定方案的改造過程,在確定物化處理流程時,先做了大量的化學混凝脫色試驗。采用傳統方法,對硫酸亞鐵、凈水劑、聚合鋁和三氯化鐵主要以去除色度、COD為目標,通過小試先確定適合本廠的脫 色效果和去除COD的最佳藥劑為硫酸亞鐵,其最佳投藥量在800~1000mg/L,最佳pH值范圍在9.5~11之間。
  物化處理流程各項參數:設計流量Q為1000m3/d;提升泵兩臺,每臺Q′為80m3/h;靜態混合器2個,每個外形尺寸L為800mm,D為250mm;機械反應池2個,1.5m×1.5m×4m,設計停留時間20min;斜管沉淀池1個,面積5m×5m,斜管用聚氯乙烯板制作,所有排泥管皆為200mm鍍鋅管。
  經物化處理的色度平均去除率達到60%,COD的平均去除率>40%,達到了目的。投硫酸亞鐵后,產泥量大增,現有的貯泥池僅能容納氣浮池刮渣排泥,造成斜管沉淀池的積泥不能及時排出。根據這一實際情況,廠方又增購了一臺板框壓濾機。
  物化處理后的出水穩定,在控制最佳投藥量和pH的條件下,出水水質COD在600~900 mg/L之間,在進行生化改造期間,屬超標排放運行。
  2.2 后期改造
  
后期改造的工藝流程見圖3。

  

  改造的主要構筑物及設備:
 ?、?調節池。設計原水調節池有效停留時間為8 h,整個調節池尺寸為20m×10m×2.5m ,內分6格。在原水進調節池前有一小渠道,在渠道中投硫酸亞鐵,使pH為7~9左右。廢水在調節池內有一初沉時間,對池底污泥,紡織廠每年趁春節放假之際清掏外運。
  ② 厭氧水解池。呈長方形,尺寸為10m×7.5m×5m,有效停留時間10h。分為兩組 ,每組都有一個脈沖布水器,其對水解池內的配水是間歇式的,對厭氧池則起攪拌、沖刷作用。厭氧池內的污水分污泥層、附著層、清水區。攪拌是為了防止死水、短流,沖刷能防止附著層阻塞,厭氧池內設有斜板附著層,厭氧水解池是穿孔集水槽配水。
  ③ 接觸氧化池。在原生物濾池的位置上建造,外型尺寸:20m×15m×4.5m,采用三廊道 ,內懸掛半軟性填料(厚3m),填料接觸時間20h,底部裝有微孔曝氣頭,氣水比為15∶1, 經測試池內溶解氧濃度為3.8mg/L。
  ④ 沉淀池。為豎流式、方形,尺寸為6 m×5 m×5 m,從池頂中心進水,出水經鋸齒形集 水槽。豎流式沉淀池主要是沉淀接觸氧化池脫落的生物膜,出水進入混凝氣浮池。 沉淀污泥全部回流至厭氧水解池,補充營養,原設計進入貯泥池的排泥管保留。
 ?、?混凝氣浮池。進一步去除在沉淀池中不能下沉去除的細小顆粒,投加凈水劑,凈水劑是一種淡黃色液體,是廣東南海市食中化工廠提供的,是用廢鋁、廢鐵和濃硫酸制成,其主要成分是鐵和鋁的三價鹽,pH為2.3~3,在深圳的印染廠中被廣泛采用。廢水投藥后經隔板 反應區進入氣浮區,浮渣排入貯泥池經板框壓濾機壓濾成泥餅外運,出水經計量直接排海。
  污泥處理部分不變。

  3 運行效果及分析

  在接觸氧化池掛膜成熟以后,物化處理設備停止使用。深圳市環保局在排放口晝夜監測的結果見表2。

表2 監測數據
日期取樣點分析項目
PHCODcr
(mg/L)
SS
(mg/L)
色度
(倍)
硫化物
(mg/L)
9月9日總排口7.1410518.3640.03
9月12日總排口6.2614712320.02
9月13日總排口6.7841.35.3320.01
9月19日總排口7.5287.79.5320.01
9月20日總排口7.0393.323.0320.01

  經過兩年來的連續運行,監測數據表明屬達標運行,說明該項治理工程是成功的。從中還得出如下經驗和結論:
  ① 生物濾池不適合對此類高濃度印染廢水的好氧處理。生物濾池雖有節省能耗、易于操作等優點,但處理效率低,對有機物的降解率只有15%~40%,且滋生蚊蠅。當負荷高時,生物濾池呈厭氧狀態,造成污泥阻塞孔隙,影響通風。濾料一旦阻塞,清理困難。
 ?、?在生化處理中,水解池起著很重要的作用,它對色度的去除率通常在40%~70%,對COD的去除率只有10%~20%,但能提高廢水的可生化性。在確定接觸氧化池參數前,取生物 濾池中的濾料和厭氧池的出水,在實驗室進行耗氧試驗。結果表明,只要停留時間過長(24h),對COD的去除率就可以達到90%以上,說明厭氧水解池的出水可生化性強,為后續生化處理創造了極有利的條件。
  ③ 對這種高濃度呈強堿性的印染廢水,在生化前要進行中和。硫酸亞鐵對這類印染廢水有獨特作用,預處理采用投硫酸亞鐵的辦法,能去除部分色度,并且能使COD降到900mg/L以下。
 ?、?在接觸氧化池掛膜后,由填料上微生物組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉淀的污泥全部回流到厭氧水解池?;炷龤飧〕刈罱K產泥量只有1m3/d左右,而改造前最終產泥量是7~8m3/d,減少泥量約87%,大大減少了污泥處理系統的負荷(污泥出路曾是廠方頭疼的問題)。
 ?、?接觸氧化池分三個廊道,在以后運行時發現:若第一個廊道停止曝氣使之成為厭氧段時,其出水CODCr只是略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,仍屬達標運行,經測定其內部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實際好氧停留時間降低為14h,一方面節省了能耗,另一方面為今后擴大處理量創造了一個極有利的條件。

  4 工程投資和運行成本

  配套建設時污水處理投資90萬元,改造工程投資120萬元,工程總投資210萬元,對1000m3/d水量,工程投資成本為0.21萬元/m3。
  運行成本(以1999年為例)見表3。

表3 運行成本
序號成本項目處理水量(m3)總費用(元)單位成本(元/m2)備注
1工資 66000 本表沒有考慮折舊。廠方自己烯油發電。操作人員共5人,三班倒,每班1人,化驗室1人,另設班長1人。
2職工福利 3000 
3社會保障 600 
4其他費用 3000 
5業務費 283000 
其中:電費 135000 
藥劑費 98000 
維修費 12000 
泥餅外運費 28000 
調節池清淤 10000 
合計348956355600 


電話:(0755)2271353 2249951
E-mail:wtf@ps.gov.cn
收稿日期:2000-05-11

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