劉振華1,李順成1,安鼎年2,張俊貞2? (1.天津大學(xué)北洋科技開發(fā)公司,天津300073;2.天津大學(xué)環(huán)境工程系,天津(300072) 摘 要:對某染料廠排放的堿性品紅、酸性媒介藏青RRN、酸性媒介紅S—80工業(yè)廢水進(jìn)行處理的結(jié)果表明,混合廢水經(jīng)過兩級混凝沉淀處理,CODCr去除率可達(dá)60%,色度去除率可達(dá)77.5%,再經(jīng)過濾及活性炭吸附,最終出水的各項水質(zhì)指標(biāo)均可達(dá)到國家二級排放標(biāo)準(zhǔn),為染料廢水處理提供了一條可行的處理方法,具有一定的環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、社會效益。 關(guān)鍵詞:染料廢水;混凝沉淀;活性炭;吸附 中圖分類號:TU992.3;X703 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:C 文章編號:1000-4602(1999)11-0050-04 某染料廠生產(chǎn)中排放三種廢水:堿性品紅廢水,酸性媒介藏青RRN廢水和酸性媒介紅S—80廢水,量小且有機(jī)物濃度高,BOD5低但含鹽量高,不宜采用生化法處理工藝,故采用工藝簡單、占地小、管理方便的物化法。? 首先將三種染料廢水分別進(jìn)行自然沉淀,可回收部分染料;然后混合并采用石灰和一種新型混凝劑Xp的二級混凝沉淀及活性炭吸附相結(jié)合的物化法處理。在混凝沉淀階段,大部分污染物質(zhì)被去除,后面的過濾和活性炭吸附起到保證出水水質(zhì)的作用。結(jié)果表明,此工藝對染料廢水的處理是可行的。? 1 試驗階段 1.1 廢水來源 該廠生產(chǎn)過程共排放三種染料廢水,其廢水水質(zhì)及水量情況見表1。 表1 三種染料廢水水質(zhì)情況項目 | 顏色 | PH | CODcr(mg/L) | 色度(倍) | 水量(m3/d) | 堿性品紅廢水 | 紫紅 | 2~6 | 2500 | 幾萬~幾十萬 | 20 | 酸性媒介藏青RRN廢水 | 黑紫 | 8~9 | 17000 | (1-9)萬 | 2 | 酸性媒介紅S-80廢水 | 黃色 | <1 | 14000 | (1-9)萬 | 2 | 針對該廠廢水處理的現(xiàn)狀,從技術(shù)經(jīng)濟(jì)及運行管理等方面考慮,采用三種染料廢水混合后綜合治理。廢水中含有大量難生物降解的物質(zhì),且廢水中含鹽量高達(dá)10×104mg/L,而生化法對含鹽量高于3×104mg/L的染料廢水基本上沒有降解能力[1],因此選擇物化法對其進(jìn)行處理。? 1.2工藝流程 本研究采用工藝流程如圖1。? 
其設(shè)備尺寸如表2、表3 表2 混凝工藝設(shè)備尺寸構(gòu)筑物 | 混合池 | 反應(yīng)池、快、慢混池 | 一沉池、二沉池 | 尺寸 | D=800 H=600 | D=250,H=480 | L=800,B=310,H=400 | 表3 吸附工藝設(shè)備尺寸裝置名稱 | 數(shù)量 | 直徑(mm) | 長度(m) | 填充物 | 顆粒尺寸 | 過濾柱 | 1 | 50 | 1.0 | 石英砂 | 0.63-2.5mm | 吸附柱 | 3 | 30 | 1.0 | 活性炭 | 6-16目 | 1.3 混凝沉淀試驗 采用兩個混合池交替使用,先在混合池中加石灰調(diào)pH值在12左右,再投加Xp2500mg/L,然后流入反應(yīng)池,反應(yīng)池出水進(jìn)入一沉池沉淀,一沉池出水進(jìn)入快混池,于快混池中加入石灰調(diào)整pH至12左右,快混池出水進(jìn)入慢混池,再投加Xp2500mg/L,慢混池出水進(jìn)入二沉池沉淀。? 1.4 吸附試驗 靜態(tài)試驗采用燒杯試驗的方法:取若干個燒杯,加入一定量的二沉池出水,再投加活性炭,在DBJ—621定時變速攪拌機(jī)上進(jìn)行攪拌,時間為2h,待攪拌結(jié)束后,取下靜置,取上清液過濾后測定其CODCr值。動態(tài)試驗水樣靜置后,直接取上清液測定。? 動態(tài)試驗中為了使吸附裝置進(jìn)水水質(zhì)保持相對穩(wěn)定,二沉池出水混合后經(jīng)砂濾柱再進(jìn)入活性炭吸附柱,其中活性炭吸附采用三柱串聯(lián)方式。? 2 結(jié)果與討論 2.1 混凝沉淀 2.1.1 混合前的自然沉淀 由于三種廢水水質(zhì)極不穩(wěn)定,故在混合前分別于三個調(diào)節(jié)池中進(jìn)行自然沉淀,一方面可穩(wěn)定水質(zhì),去除一部分CODCr及色度,另一方面可回收廢水中所含的有用物質(zhì),達(dá)到回收與處理兼顧的目的。染料廢水自然沉淀隨時間變化情況如表4。 表4 染料廢水自然沉淀隨時間變化情況項目 | 原水 | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d | 6d | 品紅廢水 | CODcr(mg/L) | 32720.9 | 29393.7 | 28741.7 | 28723.5 | 28461.7 | 27294.2 | 27014.8 | 色度(倍) | 100000 | 25000 | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 藏青廢水 | CODcr(mg/L) | 10497.2 | 8257.4 | 8234.5 | 8232.7 | 8124.2 | 7658.7 | 7627.3 | 色度(倍) | 12800 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | S—80廢水 | CODcr(mg/L) | 7324.5 | 6094.2 | 6123.1 | 5938.7 | 5846.5 | 5820.4 | 5793.8 | 色度(倍) | 20000 | 18000 | 18000 | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 | 混合廢水 | CODcr(mg/L) | 23268.6 | 21497.2 | 24684.3 | 25467.8 | 26091.2 | 26859.4 | 27423.8 | 色度(倍) | 80000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12500 | 12500 | 由表4可看出,三種染料廢水經(jīng)一段時間的自然沉淀后,CODCr和色度均有不同程度的下降,對后續(xù)處理是有利的。但混合廢水放置時間長,CODCr、色度均增加,這可能是由于染料廢水中的物質(zhì)相互發(fā)生偶合等反應(yīng)的原因。因而廢水混合后應(yīng)盡快處理,不 宜久置。? 2.1.2 混凝劑的篩選 在藥劑選擇上進(jìn)行了聚合氯化鋁(PAC)、硫酸亞鐵(FeSO4·7H2O)和新型混凝劑Xp的對比試驗。以CODCr和色度為主要指標(biāo),確定各自的最佳反應(yīng)條件,最后篩選出對本染料 廢水CODCr和色度均具有較高去除率的混凝劑,篩選結(jié)果如表5。 表5 混凝劑篩選試驗結(jié)果藥劑 | 最佳PH值 | 最佳投藥量(mg/L) | CODcr去除率(%) | 色度去除率(%) | FeSO4.7H2O | 9.69 | 1200 | 36.5 | 40 | PAC | 9.62 | 400 | 35 | 55 | Xp | 11.8 | 2500 | 42.9 | 60 | 由上述結(jié)果可看出,Xp雖然投量較大,但價格低廉,且對CODCr和色度的去除均優(yōu)于其他兩種混凝劑,故選用Xp作為本試驗用混凝劑。Xp系列混凝劑在堿性溶液條件下,主要離解成SO2-4、CO2-3、少量的PO3-4、[Al( OH)4(H2O)]-以及Mg(OH)2沉淀。Mg(OH)2沉淀物是良好的助凝劑,能使有機(jī)物及無機(jī)物發(fā)生絮凝反應(yīng)而去除[2]。同時,由于Xp形成的絮塊大而緊密,所以沉淀速度 也較快,沉淀物壓實而脫水性能良好。? 2.1.3 混凝沉淀 根據(jù)試驗數(shù)據(jù),得出不同停留時間T時的CODCr及色度去除率,結(jié)果見圖2。 
由圖2可知,停留時間達(dá)到一定程度后,CODCr和色度的去除率均有所下降,這和混合 廢 水放置時間太長引起CODCr和色度的增長是一致的。主要原因:一是未被除掉的染料 分子之間發(fā)生了化學(xué)反應(yīng),二是被混凝劑及其絮狀體所吸附的染料物質(zhì)解吸重新回到水中。 因此,沉淀池停留時間取5~6 h為宜。在流速為15 L/h、停留時間為5.67 h時,試驗結(jié)果如 表6。由表6可見,總CODCr去除率可達(dá)60%,色度去除率可達(dá)77.5%。 ? 染料廢水水質(zhì)變化很大,因此試驗了不同原水濃度下CODCr的去除率,結(jié)果見表7。? 一般廢水處理中,往往原水濃度越高去除率亦越高,但本試驗結(jié)果表明,隨著原水CODC r濃度的增加,CODCr的絕對去除量是增加的,但去除率是下降的。本試驗中對CODCr的去除主要是投加混凝劑產(chǎn)生的絮狀物對染料分子及污泥物質(zhì)的吸附造成,并非破壞了其分子結(jié)構(gòu),這和有些方法對染料廢水的處理是破壞染料分子的發(fā)色基團(tuán)不一樣[3]。 表6 混凝沉淀試驗結(jié)果原水 | 一沉出水 | 二沉出水 | PH值 | CODcr(mg/L) | 色度(倍) | PH值 | CODcr(mg/L) | CODcr去除率 | 色度(倍) | 色度去除率(%) | PH值 | CODcr(mg/L) | CODcr去除率 | 色度(倍) | 色度去除率(%) | 5.43 | 3626.4 | 10000 | 11.31 | 1820.6 | 49.8 | 4000 | 60 | 9.73 | 1460.3 | 59.7 | 2500 | 75 | 5.43 | 3626.4 | 10000 | 11.29 | 1902.8 | 47.5 | 4000 | 60 | 9.79 | 1397.2 | 61.5 | 2000 | 80 | 5.37 | 3413.2 | 10000 | 11.27 | 2118.3 | 37.9 | 4000 | 60 | 9.47 | 1481.4 | 56.6 | 2000 | 80 | 5.37 | 3413.2 | 10000 | 11.24 | 2129.1 | 37.6 | 5000 | 50 | 9.67 | 1493.3 | 56.3 | 2000 | 80 | 5.41 | 3327.3 | 8000 | 11.21 | 1902.4 | 42.8 | 4000 | 50 | 9.42 | 1248.2 | 62.5 | 2000 | 75 | 5.41 | 3327.3 | 8000 | 10.97 | 1879.2 | 43.5 | 4000 | 50 | 9.38 | 1208.9 | 62.7 | 2000 | 75 | 表7 不同原水濃度CODcr去除率原水濃度(mg/L) | 3455.6 | 6681.4 | 11527.9 | 16358.6 | 19584.4 | 26038.9 | 29261.6 | 32487.4 | CODcr去除率(%) | 59.9 | 58.2 | 56.3 | 52.8 | 47.4 | 37.9 | 35.1 | 29 | 2.1.4 污泥處理 本試驗中一沉池、二沉池產(chǎn)生的污泥顏色同廢水的顏色基本相同,這表明染料分子主要是被混凝劑吸附而去除,因而污泥中含有大量的染料及其中間體。為了防止污泥的二次污染,試驗產(chǎn)生的污泥經(jīng)重力濃縮后與普通的化工原料配比制漿、常溫成型、脫模后常溫陳化制得建材產(chǎn)品[4]。這樣,一方面減少了污染,另一方面為治理廠家增加了經(jīng)濟(jì)效益。? 2.2 活性炭吸附 吸附劑采用承德燕山活性炭工業(yè)公司的片狀活性炭。由靜態(tài)法測定吸附等溫線及吸附速度,得到吸附等溫式為: ? q=0.016 6C1.383 8e (1)? 式中 q——1 g活性炭吸附溶質(zhì)量,mg/g? ? Ce——平衡濃度,mg/L? 得到的吸附速度方程為:? ? q=56.148 lgt-28.771 (2)? 由靜態(tài)吸附試驗結(jié)果設(shè)計了活性炭的動態(tài)吸附試驗。將二沉出水(CODCr在1600 ~2000mg/L,色度在1萬~4萬倍)以5m/h的流速通過砂濾柱及活性炭柱,隔一定時間取水樣測CODCr,直至出水CODCr達(dá)200mg/L(作為穿破點)為止,且在運行時間內(nèi)色度去除率幾乎可達(dá)100%。由此可知,活性炭去除染料廢水有機(jī)物和色度效果較好。 活性炭吸附關(guān)系可用Bohart-Adams方程式表示:? ln(c0/c-1)=kNoX/(υ-kc0t) (3) 式中 c0、c——進(jìn)、出水溶質(zhì)濃度,mg/L k——-速率常數(shù),L/(g.h) No——活性炭吸附容量,g/L X——活性炭吸附床高度,m υ——進(jìn)水速度,m/h t——運行時間,h 由式(3)可以求出臨界高度Z0,即t=0時達(dá)到穿透點時最小的炭層厚度: A0=(υ/kNo)ln(c0/cB-1) (4) 式中 CB=200mg/L 將二沉出水分別以3m/h、5m/h、7m/h的流速通過活性炭柱,所得試驗數(shù)據(jù)經(jīng)整理得到的υ=5m/h時的活性炭固定床出水CODcr與t、X的方程為: c=c0/[e7.74x-3.906t+1] (5) 2.3 生產(chǎn)設(shè)計及調(diào)試 根據(jù)試驗結(jié)果設(shè)計了生產(chǎn)裝置,設(shè)計水量為24m3/d,采用二級混凝沉淀,然后經(jīng)過LLY高效纖維過濾器過濾,最后通過三個串聯(lián)的活性炭吸附柱(每柱內(nèi)裝活性炭3m,流速為5m/h)。在生產(chǎn)調(diào)試和運行中取得了良好的結(jié)果,出水可滿足國家二級排放標(biāo)準(zhǔn),表8列出了生產(chǎn)調(diào)試結(jié)果,表9為驗收時的檢測結(jié)果。在試驗階段未能對硝基苯、苯胺、鋅離子等指標(biāo)進(jìn)行檢測,由表9可看出,該處理工藝對上述污染物質(zhì)同樣具有很好的去除效果。該項目已于1998年12月通過當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門的驗收。 表8 生產(chǎn)調(diào)試結(jié)果原水 | 一沉出水 | 二沉出水 | PH值 | CODcr(mg/L) | 色度(萬倍) | PH值 | CODcr(mg/L) | CODcr去除率 | 色度(倍) | 色度去除率(%) | PH值 | CODcr(mg/L) | CODcr去除率 | 色度(倍) | 色度去除率(%) | 4.18 | 438.5 | 100 | 7.8 | 200 | 54 | 5000 | 99.9 | 7.8 | 180 | 58 | 90 | 100 | 4.21 | 566.4 | 400 | 10.5 | 210 | 62 | 7000 | 99.8 | 7.0 | 190 | 66 | 100 | 100 | 4.72 | 595.9 | 50 | 8.7 | 205 | 65 | 10000 | 99.7 | 7.9 | 170 | 71 | 90 | 100 | 4.81 | 635.3 | 100 | 8.0 | 189 | 70 | 480 | 100 | 8.5 | 180 | 72 | 80 | 100 | 表9 驗收水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果項目 | 原水 | 出水 | 分析方法 | 備注 | 色度(倍) | 666 | 1 | 稀釋倍數(shù)法 | | 懸浮物(mg/L) | 260 | <50 | 重量法 | | CODcr(mg/L) | 311 | 20 | 重鉻酸鉀法 | | 揮發(fā)酚(mg/L) | 1.27 | -- | 4-AAP萃取偶氮光度法 | 檢出限末0.02 | 硝基苯(mg/L) | 2.9 | 0.3 | 還原—偶氮光度法 | | 苯胺(mg/L) | 22.6 | -- | 萘乙二胺偶氮光度法 | 檢出限末0.03 | 鋅離子(mg/L) | 53.9 | -- | 原子吸收分光光度法 | 檢出限末0.05 | PH值 | 4.15 | 7.72 | 玻璃電極法 | | 3 結(jié)論 ①三種染料廢水混合前分別進(jìn)行自然沉淀是有益的。CODCr和色度均有所下降,并可回收一部分有用物質(zhì),但混合廢水不宜久置。 ②混凝沉淀中,以石灰及Xp為混凝劑,最佳反應(yīng)條件為pH=11.8,Xp投藥量為2500mg/L。沉淀池停留時間以5~6h為宜。在流量為15 L/h時,CODCr總?cè)コ士蛇_(dá)60%,色度總?cè)コ士蛇_(dá)77.5%。 ③活性炭在處理染料廢水的應(yīng)用中效果良好。試驗得到的流速5m/h時的活性炭固定床穿透曲線為c=c0/[e7.74X-3.906t+1]。 ④試驗表明二級混凝沉淀后再經(jīng)過濾及活性炭吸附的工藝對染料廢水的處理是可行的。此工藝經(jīng)生產(chǎn)調(diào)試運行效果良好。 參加本試驗的還有研究生李傳運、閆懷國。 參考文獻(xiàn): [1] 沈陽化工研究院編.染料工業(yè)[M].化學(xué)工業(yè)出版社,1980. [2] Thomas P O‘Farrell.Lime precipitation in raw,primary and secondary wastewater[J].Water,1971,43-55.? [3]Ogawa T etc.Treatment of basic dyes by microbial population in ac tivated sludge[J].Journal of Water Chem and Tech,1988,10(2):119-121. [4]廢棄物混晶包容制建材操作方法[M].青島海洋大學(xué).
電 話:(022)27373768? 收稿日期:1999-05-17 |