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染料廢水的物化處理

論文類型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 1999-11-01
來源 《中國給水排水》1999年第11期
作者 劉振華,李順成,安鼎年,張俊貞
關(guān)鍵詞 染料廢水 混凝沉淀 活性炭 吸附
摘要 劉振華1,李順成1,安鼎年2,張俊貞2? (1.天津大學(xué)北洋科技開發(fā)公司,天津300073;2.天津大學(xué)環(huán)境工程系,天津(300072)   摘 要:對某染料廠排放的堿性品紅、酸性媒介藏青RRN、酸性媒介紅S—80工業(yè)廢水進(jìn)行處理的結(jié)果表明,混合廢水經(jīng)過兩級混凝沉淀處理,CODCr去除率可達(dá)60%,色度去除 ...

劉振華,李順成1,安鼎年,張俊貞?
(1.天津大學(xué)北洋科技開發(fā)公司,天津300073;2.天津大學(xué)環(huán)境工程系,天津(300072)

  摘 要:對某染料廠排放的堿性品紅、酸性媒介藏青RRN、酸性媒介紅S—80工業(yè)廢水進(jìn)行處理的結(jié)果表明,混合廢水經(jīng)過兩級混凝沉淀處理,CODCr去除率可達(dá)60%,色度去除率可達(dá)77.5%,再經(jīng)過濾及活性炭吸附,最終出水的各項水質(zhì)指標(biāo)均可達(dá)到國家二級排放標(biāo)準(zhǔn),為染料廢水處理提供了一條可行的處理方法,具有一定的環(huán)境、經(jīng)濟(jì)、社會效益。
  關(guān)鍵詞:染料廢水;混凝沉淀;活性炭;吸附
  中圖分類號:TU992.3;X703
  文獻(xiàn)標(biāo)識碼
:C
  文章編號
:1000-4602(1999)11-0050-04

  某染料廠生產(chǎn)中排放三種廢水:堿性品紅廢水,酸性媒介藏青RRN廢水和酸性媒介紅S—80廢水,量小且有機(jī)物濃度高,BOD低但含鹽量高,不宜采用生化法處理工藝,故采用工藝簡單、占地小、管理方便的物化法。?
  首先將三種染料廢水分別進(jìn)行自然沉淀,可回收部分染料;然后混合并采用石灰和一種新型混凝劑Xp的二級混凝沉淀及活性炭吸附相結(jié)合的物化法處理。在混凝沉淀階段,大部分污染物質(zhì)被去除,后面的過濾和活性炭吸附起到保證出水水質(zhì)的作用。結(jié)果表明,此工藝對染料廢水的處理是可行的。?

1 試驗階段

1.1 廢水來源
   該廠生產(chǎn)過程共排放三種染料廢水,其廢水水質(zhì)及水量情況見表1。

表1 三種染料廢水水質(zhì)情況
項目顏色PHCODcr(mg/L)色度(倍)水量(m3/d)
堿性品紅廢水紫紅2~62500幾萬~幾十萬20
酸性媒介藏青RRN廢水黑紫8~917000(1-9)萬2
酸性媒介紅S-80廢水黃色<114000(1-9)萬2

  針對該廠廢水處理的現(xiàn)狀,從技術(shù)經(jīng)濟(jì)及運行管理等方面考慮,采用三種染料廢水混合后綜合治理。廢水中含有大量難生物降解的物質(zhì),且廢水中含鹽量高達(dá)10×10mg/L,而生化法對含鹽量高于3×10mg/L的染料廢水基本上沒有降解能力[1],因此選擇物化法對其進(jìn)行處理。?
1.2工藝流程
   本研究采用工藝流程如圖1。?

  其設(shè)備尺寸如表2、表3

表2 混凝工藝設(shè)備尺寸
構(gòu)筑物混合池反應(yīng)池、快、慢混池一沉池、二沉池
尺寸D=800
H=600
D=250,H=480L=800,B=310,H=400

 表3 吸附工藝設(shè)備尺寸
裝置名稱數(shù)量直徑(mm)長度(m)填充物顆粒尺寸
過濾柱1501.0石英砂0.63-2.5mm
吸附柱3301.0活性炭6-16目

1.3 混凝沉淀試驗
   采用兩個混合池交替使用,先在混合池中加石灰調(diào)pH值在12左右,再投加Xp2500mg/L,然后流入反應(yīng)池,反應(yīng)池出水進(jìn)入一沉池沉淀,一沉池出水進(jìn)入快混池,于快混池中加入石灰調(diào)整pH至12左右,快混池出水進(jìn)入慢混池,再投加Xp2500mg/L,慢混池出水進(jìn)入二沉池沉淀。?
1.4 吸附試驗
   靜態(tài)試驗采用燒杯試驗的方法:取若干個燒杯,加入一定量的二沉池出水,再投加活性炭,在DBJ—621定時變速攪拌機(jī)上進(jìn)行攪拌,時間為2h,待攪拌結(jié)束后,取下靜置,取上清液過濾后測定其CODCr值。動態(tài)試驗水樣靜置后,直接取上清液測定。?
  動態(tài)試驗中為了使吸附裝置進(jìn)水水質(zhì)保持相對穩(wěn)定,二沉池出水混合后經(jīng)砂濾柱再進(jìn)入活性炭吸附柱,其中活性炭吸附采用三柱串聯(lián)方式。?

2 結(jié)果與討論

2.1 混凝沉淀
2.1.1 混合前的自然沉淀

  由于三種廢水水質(zhì)極不穩(wěn)定,故在混合前分別于三個調(diào)節(jié)池中進(jìn)行自然沉淀,一方面可穩(wěn)定水質(zhì),去除一部分CODCr及色度,另一方面可回收廢水中所含的有用物質(zhì),達(dá)到回收與處理兼顧的目的。染料廢水自然沉淀隨時間變化情況如表4。

表4 染料廢水自然沉淀隨時間變化情況
項目原水1d2d3d4d5d6d
品紅廢水CODcr(mg/L)32720.929393.728741.728723.528461.727294.227014.8
色度(倍)100000250002500020000200002000020000
藏青廢水CODcr(mg/L)10497.28257.48234.58232.78124.27658.77627.3
色度(倍)1280010000100008000800080008000
S—80廢水CODcr(mg/L)7324.56094.26123.15938.75846.55820.45793.8
色度(倍)20000180001800015000150001200012000
混合廢水CODcr(mg/L)23268.621497.224684.325467.826091.226859.427423.8
色度(倍)80000100001000012000120001250012500

   由表4可看出,三種染料廢水經(jīng)一段時間的自然沉淀后,CODCr和色度均有不同程度的下降,對后續(xù)處理是有利的。但混合廢水放置時間長,CODCr、色度均增加,這可能是由于染料廢水中的物質(zhì)相互發(fā)生偶合等反應(yīng)的原因。因而廢水混合后應(yīng)盡快處理,不 宜久置。?
2.1.2 混凝劑的篩選

  在藥劑選擇上進(jìn)行了聚合氯化鋁(PAC)、硫酸亞鐵(FeSO4·7H2O)和新型混凝劑Xp的對比試驗。以CODCr和色度為主要指標(biāo),確定各自的最佳反應(yīng)條件,最后篩選出對本染料 廢水CODCr和色度均具有較高去除率的混凝劑,篩選結(jié)果如表5。

表5 混凝劑篩選試驗結(jié)果
藥劑最佳PH值最佳投藥量(mg/L)CODcr去除率(%)色度去除率(%)
FeSO4.7H2O9.69120036.540
PAC9.624003555
Xp11.8250042.960

  由上述結(jié)果可看出,Xp雖然投量較大,但價格低廉,且對CODCr和色度的去除均優(yōu)于其他兩種混凝劑,故選用Xp作為本試驗用混凝劑。Xp系列混凝劑在堿性溶液條件下,主要離解成SO2-4、CO2-3、少量的PO3-4、[Al( OH)4(H2O)]-以及Mg(OH)2沉淀。Mg(OH)2沉淀物是良好的助凝劑,能使有機(jī)物及無機(jī)物發(fā)生絮凝反應(yīng)而去除[2]。同時,由于Xp形成的絮塊大而緊密,所以沉淀速度 也較快,沉淀物壓實而脫水性能良好。?
2.1.3 混凝沉淀

   根據(jù)試驗數(shù)據(jù),得出不同停留時間T時的CODCr及色度去除率,結(jié)果見圖2。

   由圖2可知,停留時間達(dá)到一定程度后,CODCr和色度的去除率均有所下降,這和混合 廢 水放置時間太長引起CODCr和色度的增長是一致的。主要原因:一是未被除掉的染料 分子之間發(fā)生了化學(xué)反應(yīng),二是被混凝劑及其絮狀體所吸附的染料物質(zhì)解吸重新回到水中。 因此,沉淀池停留時間取5~6 h為宜。在流速為15 L/h、停留時間為5.67 h時,試驗結(jié)果如 表6。由表6可見,總CODCr去除率可達(dá)60%,色度去除率可達(dá)77.5%。
? 染料廢水水質(zhì)變化很大,因此試驗了不同原水濃度下CODCr的去除率,結(jié)果見表7。?
  一般廢水處理中,往往原水濃度越高去除率亦越高,但本試驗結(jié)果表明,隨著原水CODC r濃度的增加,CODCr的絕對去除量是增加的,但去除率是下降的。本試驗中對CODCr的去除主要是投加混凝劑產(chǎn)生的絮狀物對染料分子及污泥物質(zhì)的吸附造成,并非破壞了其分子結(jié)構(gòu),這和有些方法對染料廢水的處理是破壞染料分子的發(fā)色基團(tuán)不一樣[3]

表6  混凝沉淀試驗結(jié)果
原水一沉出水二沉出水
PH值CODcr(mg/L)色度(倍)PH值CODcr(mg/L)CODcr去除率色度(倍)色度去除率(%)PH值CODcr(mg/L)CODcr去除率色度(倍)色度去除率(%)
5.433626.41000011.311820.649.84000609.731460.359.7250075
5.433626.41000011.291902.847.54000609.791397.261.5200080
5.373413.21000011.272118.337.94000609.471481.456.6200080
5.373413.21000011.242129.137.65000509.671493.356.3200080
5.413327.3800011.211902.442.84000509.421248.262.5200075
5.413327.3800010.971879.243.54000509.381208.962.7200075

表7 不同原水濃度CODcr去除率
原水濃度(mg/L)3455.66681.411527.916358.619584.426038.929261.632487.4
CODcr去除率(%)59.958.256.352.847.437.935.129

2.1.4 污泥處理
   本試驗中一沉池、二沉池產(chǎn)生的污泥顏色同廢水的顏色基本相同,這表明染料分子主要是被混凝劑吸附而去除,因而污泥中含有大量的染料及其中間體。為了防止污泥的二次污染,試驗產(chǎn)生的污泥經(jīng)重力濃縮后與普通的化工原料配比制漿、常溫成型、脫模后常溫陳化制得建材產(chǎn)品[4]。這樣,一方面減少了污染,另一方面為治理廠家增加了經(jīng)濟(jì)效益。?
2.2 活性炭吸附

   吸附劑采用承德燕山活性炭工業(yè)公司的片狀活性炭。由靜態(tài)法測定吸附等溫線及吸附速度,得到吸附等溫式為:

?  q=0.016 6C1.383 8e     (1)?
  式中  q——1 g活性炭吸附溶質(zhì)量,mg/g?
?     Ce——平衡濃度,mg/L?

  得到的吸附速度方程為:?

? q=56.148 lgt-28.771     (2)?

  由靜態(tài)吸附試驗結(jié)果設(shè)計了活性炭的動態(tài)吸附試驗。將二沉出水(CODCr在1600 ~2000mg/L,色度在1萬~4萬倍)以5m/h的流速通過砂濾柱及活性炭柱,隔一定時間取水樣測CODCr,直至出水CODCr達(dá)200mg/L(作為穿破點)為止,且在運行時間內(nèi)色度去除率幾乎可達(dá)100%。由此可知,活性炭去除染料廢水有機(jī)物和色度效果較好。
  活性炭吸附關(guān)系可用Bohart-Adams方程式表示:?

  ln(c0/c-1)=kNoX/(υ-kc0t) (3)
  式中  c0、c——進(jìn)、出水溶質(zhì)濃度,mg/L
      k——-速率常數(shù),L/(g.h)
      No——活性炭吸附容量,g/L
      X——活性炭吸附床高度,m
      υ——進(jìn)水速度,m/h
      t——運行時間,h

  由式(3)可以求出臨界高度Z0,即t=0時達(dá)到穿透點時最小的炭層厚度:

  A0=(υ/kNo)ln(c0/cB-1) (4)
  式中 CB=200mg/L

  將二沉出水分別以3m/h、5m/h、7m/h的流速通過活性炭柱,所得試驗數(shù)據(jù)經(jīng)整理得到的υ=5m/h時的活性炭固定床出水CODcr與t、X的方程為:

  c=c0/[e7.74x-3.906t+1] (5)

2.3 生產(chǎn)設(shè)計及調(diào)試
  根據(jù)試驗結(jié)果設(shè)計了生產(chǎn)裝置,設(shè)計水量為24m3/d,采用二級混凝沉淀,然后經(jīng)過LLY高效纖維過濾器過濾,最后通過三個串聯(lián)的活性炭吸附柱(每柱內(nèi)裝活性炭3m,流速為5m/h)。在生產(chǎn)調(diào)試和運行中取得了良好的結(jié)果,出水可滿足國家二級排放標(biāo)準(zhǔn),表8列出了生產(chǎn)調(diào)試結(jié)果,表9為驗收時的檢測結(jié)果。在試驗階段未能對硝基苯、苯胺、鋅離子等指標(biāo)進(jìn)行檢測,由表9可看出,該處理工藝對上述污染物質(zhì)同樣具有很好的去除效果。該項目已于1998年12月通過當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門的驗收。

表8 生產(chǎn)調(diào)試結(jié)果
原水一沉出水二沉出水
PH值CODcr(mg/L)色度(萬倍)PH值CODcr(mg/L)CODcr去除率色度(倍)色度去除率(%)PH值CODcr(mg/L)CODcr去除率色度(倍)色度去除率(%)
4.18438.51007.820054500099.97.81805890100
4.21566.440010.521062700099.87.019066100100
4.72595.9508.7205651000099.77.91707190100
4.81635.31008.0189704801008.51807280100

表9 驗收水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果
項目原水出水分析方法備注
色度(倍)6661稀釋倍數(shù)法
懸浮物(mg/L)260<50重量法
CODcr(mg/L)31120重鉻酸鉀法
揮發(fā)酚(mg/L)1.27--4-AAP萃取偶氮光度法檢出限末0.02
硝基苯(mg/L)2.90.3還原—偶氮光度法
苯胺(mg/L)22.6--萘乙二胺偶氮光度法檢出限末0.03
鋅離子(mg/L)53.9--原子吸收分光光度法檢出限末0.05
PH值4.157.72玻璃電極法

3 結(jié)論

  ①三種染料廢水混合前分別進(jìn)行自然沉淀是有益的。CODCr和色度均有所下降,并可回收一部分有用物質(zhì),但混合廢水不宜久置。
  ②混凝沉淀中,以石灰及Xp為混凝劑,最佳反應(yīng)條件為pH=11.8,Xp投藥量為2500mg/L。沉淀池停留時間以5~6h為宜。在流量為15 L/h時,CODCr總?cè)コ士蛇_(dá)60%,色度總?cè)コ士蛇_(dá)77.5%。
  ③活性炭在處理染料廢水的應(yīng)用中效果良好。試驗得到的流速5m/h時的活性炭固定床穿透曲線為c=c0/[e7.74X-3.906t+1]。
  ④試驗表明二級混凝沉淀后再經(jīng)過濾及活性炭吸附的工藝對染料廢水的處理是可行的。此工藝經(jīng)生產(chǎn)調(diào)試運行效果良好。
  參加本試驗的還有研究生李傳運、閆懷國。

參考文獻(xiàn):

   [1] 沈陽化工研究院編.染料工業(yè)[M].化學(xué)工業(yè)出版社,1980.
   [2] Thomas P O‘Farrell.Lime precipitation in raw,primary and secondary wastewater[J].Water,1971,43-55.?
  [3]Ogawa T etc.Treatment of basic dyes by microbial population in ac tivated sludge[J].Journal of Water Chem and Tech,1988,10(2):119-121.
  [4]廢棄物混晶包容制建材操作方法[M].青島海洋大學(xué).


  電 話:(022)27373768?
  收稿日期:1999-05-17

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