牛學(xué)義 (山東省濟(jì)寧市城市排水管理處) 1975年,在AB工藝的最初發(fā)明研究階段,德國亞琛工業(yè)大學(xué)的研究人員首先在德國的魯爾區(qū)工業(yè)城市克艾佛爾德(Krefeld)建立了中試AB工藝污水處理廠。由于污水中含大量工業(yè)廢水,使用常規(guī)生物處理工藝極不穩(wěn)定。經(jīng)過大量試驗(yàn)后決定使用AB工藝來設(shè)計處理能力為80萬人口當(dāng)量值(150L/人口當(dāng)量值)的克艾佛爾德污水處理廠,1981年投入運(yùn)行。 污水處理廠的進(jìn)水50%以上來自于商業(yè)和工業(yè),如:金屬加工、冶金、紡織、化學(xué)、食品加工、化肥等。過去進(jìn)水水質(zhì)變化很大,pH值也經(jīng)常有較大波動(1988年測得的值為:COD=300~2 800mg/L,pH=2.5~10.5)。該廠的運(yùn)行參數(shù)及處理效果見表1、表2。 表1 克艾佛爾德污水廠擴(kuò)建前、后的參數(shù)比較 參數(shù) | 1977年 | 1989年 | BOD5負(fù)荷(kgBOD5/d) | 48000 | 72000 | 進(jìn)水量(m3/d) | 143000 | 18000 | 最大旱季流量(m3/d) | 244800 | 24000 | 最大雨季流量(m3/d) | 391680 | 578880 | 氮負(fù)荷(kg/d) | -- | 10800 | 磷負(fù)荷(kg/d) | -- | 1800 | 表2 出水標(biāo)準(zhǔn)和克艾佛爾德廠的出水水質(zhì)mg/L 參數(shù) | 出水標(biāo)準(zhǔn) | 年平均值 | BOD5 | 15 | 1.16 | COD | 75 | 25 | NH4+ | 10 | 0.14 | TN | 18 | 5.45 | TP | 1 | 0.19 | 克艾佛爾德城市排水體制是雨污合流制,旱季污水在管網(wǎng)中的停留時間較長,所以在管網(wǎng)中已存在厭氧生物處理過程。 1 工藝描述 1.1 工藝流程 進(jìn)水泵房原由4臺螺旋泵組成,為了保證泵的最大輸送能力,后增加了潛水泵。粗格柵的格間距為15mm,由格渣壓榨機(jī)對格渣壓榨。 A段曝氣池由三個通道構(gòu)成,后通過將雨水池改建為A段曝氣池增加了1/3的容積,重新擴(kuò)建了1/3的中間沉淀池并增加了50%回流污泥泵的輸送能力,擴(kuò)建了回流污泥流過的細(xì)格柵。在回流污泥循環(huán)單元,為了優(yōu)化生物除磷過程,在細(xì)格柵的后面又增加了4 400m3的厭氧池,以減少B段的化學(xué)沉淀過程。 為了達(dá)到生物脫氮的目的將B段改為AO(缺氧—好氧)生物處理段,因此將B段曝氣池的容積從32000m3擴(kuò)建為85800m3。新B段曝氣池由串級前置反硝化厭氧池和好氧池組成,使用微孔曝氣并帶有攪拌槳輔助混合,根據(jù)處理要求可使池內(nèi)的硝化和反硝化過程達(dá)到最佳。同時,缺氧串級前置池內(nèi)可出現(xiàn)厭氧狀態(tài),形成厭氧—缺氧—好氧(A2O)工藝狀態(tài),增加了生物除磷的可能性;另外,為使出水中的磷達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),在B段曝氣池內(nèi)還可以加入鐵鹽,進(jìn)一步化學(xué)除磷;對于最終沉淀池,除充分利用原有的沉淀池,將其容積從40800m3增加到43350m3外,擴(kuò)建了容積為20000m3的4個新池,使最終沉淀池的容積增加了50%。 為了使出水水質(zhì)更可靠地達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),在最終沉淀池后又增加了多層絮凝過濾段,此處理段有以下功能:①可進(jìn)一步去除懸浮固體;②通過絮凝過濾可進(jìn)一步除磷,使出水磷<1mg/L;③可進(jìn)一步去除水中的溶解物。共使用了24個過濾小室,總過濾面積為1500m2。將絮凝劑加入預(yù)曝氣的污水中,然后污水再從上部流經(jīng)絮凝過濾床。 1.2 污泥處理 擴(kuò)建污水處理廠最基本的目的之一是新建一套污泥消化系統(tǒng)。為了減少消化池的體積,必須將B段的一部分剩余污泥在離心機(jī)內(nèi)濃縮,使其干固體濃度從0.9%提高到7.9%,使用污泥預(yù)機(jī)械濃縮后所需消化池體積可比未使用時減少35%。只經(jīng)過重力預(yù)濃縮A段的剩余污泥與經(jīng)離心機(jī)濃縮的B段剩余污泥一起用泵打入消化池后的平均干固體含量約為6.2%;污泥經(jīng)消化后的有機(jī)物含量從69%降為44%。 消化后的污泥經(jīng)重力濃縮、機(jī)械濃縮和干燥后成為粒狀(含水率為5%),然后在污泥焚燒爐內(nèi)焚燒。干燥后的污泥體積小,易于堆放儲存,有利于協(xié)調(diào)污水處理部分和污泥焚燒爐單元相互依賴的運(yùn)行關(guān)系。 1.3 廢氣處理 由于污水在排水管內(nèi)長時間的滯留,水中的化合物發(fā)生反應(yīng),生成H2S氣體并大部分從進(jìn)水泵房和A段曝氣池排出,造成氣味難聞和腐蝕。采取下列措施處理其廢氣: ① 將有關(guān)構(gòu)筑物覆蓋; ② 為了減少覆蓋區(qū)內(nèi)的廢氣濃度,不斷將其收集排除; ③ 將帶有廢氣的一部分空氣曝入到A段曝氣池內(nèi),另外一部分廢氣經(jīng)生物過濾池內(nèi)生物處理后排空; ④ 提高構(gòu)筑物和機(jī)械電器設(shè)備的防腐等級。 1.4 基本技術(shù)參數(shù) 克艾佛爾德污水處理廠處理單元的基本參數(shù)如下: A段曝氣池: 總體積VA=8400m3 體積負(fù)荷L=8.6kgBOD5/(m3·d) 停留時間T=21min 比體積=47L/m3污水 中間沉淀池: 總體積V=15300m3? 停留時間T=1.5h 表面負(fù)荷q平均、旱季=1.9m3/(m2·h) 比體積=85L/m3污水 B段曝氣池: 總體積VB=85800m3 體積負(fù)荷L=0.3kgBOD5/( m3·d) 停留時間T=8.5h 比體積=517L/ m3污水 最終沉淀池: 總體積V=64300m3 停留時間T=6.4h 表面負(fù)荷q平均、旱季=0.47m3/(m2·h) 比體積=357 L/m3污水 絮凝過濾床: 最大過濾面積A=1500 m2 過濾速率v=17.5m/h 停留時間T=1.5 h 比面積=0.008 33 m2/ m3污水 比體積=85L/ m3污水 污泥消化部分: 消化池體積V1=28300m3 重力濃縮池體積V2=4600m3 消化池體積有機(jī)干固體負(fù)荷L=2.2kg/(m3·d) 比體積=183 L/ m3污水 2 運(yùn)行結(jié)果 1995年11月—1996年2月,對COD、氮和磷的去除進(jìn)行了測定。 2.1 COD COD的去除率為:ηA段=52%,ηB段=91%,η過濾=14%,η總=96.2%。根據(jù)260 d的混合取樣得出的COD平均出水濃度為25mg/L。 2.2 氮的去除 A、B段進(jìn)、出水氮濃度見表3。 表3 A段和B段曝氣池內(nèi)的進(jìn)、出水氮濃度比較 化合氮的類別 | 進(jìn)水氮化合物比例及濃度 | 中間沉淀池出水氮化合物比例及濃度 | 絮凝過濾床出水氮化合物比例及濃度 | NH4+-N | 45%(33.91mg/L) | 76%(39mg/L) | 2%(0.13mg/L) | NO3--N | 25%)22.17mg/L) | 1%(0.51mg/L) | 73%(4.6mg/L) | NO2--N | 2%(1.77mg/L) | 0% | 1%(0.06mg/L) | 有機(jī)物 | 28%(24.84mg/L) | 23% | 23%(1.45mg/L) | TN | 88.7mg/L | 51.3mg/L | 6.3mg/L | A、B段和過濾段去除率 | | 42.16%(A段) | 92.89%(總?cè)コ剩?/td> | 從表3看出,A段進(jìn)水的NO3-含量已很高,進(jìn)水中的NO3-來源于原城市污水或是在城市管網(wǎng)中產(chǎn)生,A段去除了其中的一部分NO3-。 B段曝氣池所采用的是除碳和脫氮的前置反硝化(缺氧段位于好氧段之前),脫氮過程是通過含氮化合物的氧化(硝化)和NO3-的反硝化(NO3-生成N2)過程來實(shí)現(xiàn)的,其硝化和反硝化過程十分徹底,反硝化可保證出水中的NO3-濃度<5mg/L(見表3)。出水氮濃度滿足排放標(biāo)準(zhǔn)(6.3mg/L)。1995年總氮的平均去除率ηA段=42%,ηB段=88%,η總=93%。 2.3 除磷 在克艾佛爾德污水處理廠,除了B段化學(xué)除磷外,主要是A段和B段曝氣池內(nèi)的生物過程除磷,一般不需再向過濾床內(nèi)加入藥劑就可達(dá)到出水標(biāo)準(zhǔn)。濾床出水的年平均值為0.19 mg/L。1995年總磷的平均去除率為:ηA段=64%,ηB段=91%,η過濾=88%,η總=93%。 2.4 氮的去除測定 通過污泥不可能對總氮進(jìn)行精確分析,無機(jī)氮值可從已得到的總值進(jìn)行估算,但通過總氮或無機(jī)氮并不能對氮進(jìn)行平衡分析。在曝氣池的生物降解過程中,氮的總量測定明顯滯后,由于在反硝化過程中NH4+-N和N2的釋放,使有關(guān)數(shù)據(jù)只能通過測量差值來測定,造成平衡測定十分困難,只能從A、B段曝氣池中取出的剩余污泥中估算總氮負(fù)荷。1995年,在克艾佛爾德污水處理廠的各個取樣點(diǎn)取得255個試樣,對總氮進(jìn)行了重點(diǎn)測定。計算表明,進(jìn)水中氮負(fù)荷的20%是由回流帶入的;A段去除約43%的氮,其中大約20%是通過進(jìn)水帶入的NO3--N的反硝化作用去除的。 每天流入B段的總氮量為5300kg,污水處理過程可去除93%的氮,其中反硝化過程可去除75%,其余通過剩余污泥去除。 克艾佛爾德污水處理廠的總氮去除率為93%,在A、B兩段內(nèi),A段可去除大部分的氮。如果來自于厭氧段的回流水能在最佳的環(huán)境條件(溫度,合理的N、P、C比)下充分硝化,則A段生成的-N和N2的釋放,使有關(guān)數(shù)據(jù)只能通過測量差值來測定,造成平衡測定十分困難,只能從A、B段曝氣池中取出的剩余污泥中估算總氮負(fù)荷。1995年,在克艾佛爾德污水處理廠的各個取樣點(diǎn)取得255個試樣,對總氮進(jìn)行了重點(diǎn)測定。計算表明,進(jìn)水中氮負(fù)荷的20%是由回流帶入的;A段去除約43%的氮,其中大約20%是通過進(jìn)水帶入的NO3--N將會進(jìn)行反硝化,進(jìn)而被去除。 3 結(jié)論 克艾佛爾德污水處理廠的運(yùn)行結(jié)果表明:改進(jìn)的AB工藝可達(dá)到對污水的深度處理,使出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放,處理效率高,運(yùn)行穩(wěn)定,費(fèi)用低。 作者通訊處:272145 山東省濟(jì)寧市共青團(tuán)路5號 濟(jì)寧市城市排水管理處 電話/傳真:(0537) 2219075 (收稿日期 1999-01-04) |